关于针梳机牵伸部分主要由前罗拉、后罗拉(测量罗拉)及梳箱构成。
前后罗拉间的梳箱内有缓慢运动的针排,形成较长的中间控制区,对长度及离散较大的纤维条起到可靠的控制,减少短纤维的不规则运动。当牵伸区中纤维受到前罗拉控制变为快速纤维时,由于针排的控制及相邻纤维的作用,被梳理直并除去弯钩。针板连续刺入纤维层,且随纤维层的减薄,梳针插入的深度逐渐增加对纤维的控制不断加强。距前罗拉不远处针板脱离纤维层返回到后罗拉附近,以便重新刺人纤维层。针板的这种往复运动是靠针板驱动机构实现的。根据驱动方式不同,针梳机分为螺杆式、链条式、回转头式;根据针板配置,针梳机又分为交又式、开式、半开式针梳机以及无针板针梳机。
针梳机的组成与工作过程
针梳机的种类很多,但其组成大致相同,主要由喂入机构、牵伸机构、加压机构、圈条机构、及自调匀整装置等组成。
其中. 喂入机构主要由导条台、导条罗拉、导条棒和导条集合板等组成,多根毛条在此并合,起到混合和改善毛条不匀的作用。加压机构采用脚踏式油泵液压系统,通过阀门的转换可分别完成前罗拉加压和抬梳箱两项任务。
毛条针梳机属于洹转矩负载,针梳机生产线的电气自动控制系统由可编程序控制器(PLC)、变频器、异步电动机、控制线路和相关电气元器件组成
该针梳机生产线变频器采用v啪制模式,这种变频器采用正弦波脉宽调制,控制相对简单,变频调速的机械特性硬度较好,能满足对调速要求不咼的部分纺织机械的调速要求、主电动机Ml变频调速系统经整流、电容滤波后,再由相应的逆变器逆变成变压调频的交流电实现主电动机的变频调速
毛条针梳机在调试和试生产过程中遇到的问题及解决方法
一是新变频器采用数字式调节参数,控制精度咼。一是维护量小,故障率低。设备具备的监控保护与故障自诊断功能,运转率相当高,减少了维护人员的工作量。三是对笔者学校***教师的***知识和技能水平是一次考验和提升。四是陆续对其余十几套变频器调速系统进行类似的改造,通过长达5年的观察,这一批次的变频器精度准确、跬能稳定,长期运转均无大的故障。
我们通过对变频调速系统进行改造,圆满地解决了变频器存在的问题,提高了变频器的工作效率,同时减轻了电气维护人员的工作量,更好地保证了生产工艺的精度、质量,减少了设备停机对生产所造成的严重影响,达到了预期的改造目的
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