在使用过程中,矿用节能风机涡轮侧轴支承轴封一直存在严重漏油现象,不仅造成润滑油严重浪费,而且污染设备和地面。矿用节能风机的轴承经常处于低油位运转,威胁矿用节能风机的安全运转。随着驾驶员不断补充燃油,宣城气力输送,轴流矿用节能风机的价格增加了驾驶员的工作负担。为了解决漏油问题,技术人员想出了各种办法,但都没能发挥抱负。几次的改善,气力输送系统,实验发现了漏油的主要原因:一是矿用节能风机的驾驶时,涡轮方面的支持轴座和涡轮之间是正圧区,高温布卢瓦的品牌,风机罩壳和轴外部的缝隙进入轴承室,拿出了润滑油;两个眼睛,矿用节能风机的涡轮方面轴承座和涡轮之间的轴封面计划的缺点,长期的驾驶动摇现象,轴和轴封面冲突和摩擦造成的空隙的配合过大,此时,风从那个空隙进入轴承室,润滑油的泄漏,泄漏量增加了。找到泄漏源后,设备气力输送,采用在轴承罩内部注入橡胶,在外部添加导流圈的技术,了漏油问题。
2.进料阀的维护:
定期给进料阀铜套加注锂基润滑油,打开进料阀手孔,通过手孔观察进料阀动作是否正常,有无卡滞现象(注意此时不能把手伸进阀体内,防止阀门动作造***身伤害)。然后切断控制气源,并通过电磁阀放掉控制气管中的残留气。手动打开进料阀于开启位置,观察并用手触摸进料阀密封垫、盖板和密封座,检查是否存在磨损,如出现磨损,管道气力输送,应更换密封垫、盖板和密封座。如无磨损,则仍应定期更换密封垫(6-10个月)。检查中重新装配时如发现进料阀关闭不到位,应调节调整螺栓或调整气缸。
气力输送系统做为一种替代传统输送机械的一种新型输送方式,这是一种综合性输送技术,其涉及范围有流体力学、材
料科学、自动化技术、制造技术等。目前国内气力输送系统起步较晚,起源国外1810年Uedhu-rst就提出了邮件气力输送方案,1853年欧洲出现个气力输送装置。国内随着***的环何提倡和制造转型,从业这方面的企业也渐渐地多了起来,由于行业没有一个统一标准,各家的对气力输送系统的类别也是各执一词,下面由我司从几个维度来给大家介绍一下气力输送系统的分类及特点。
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