液压卡盘和液压尾架
液压卡盘是数控车削加工时夹紧工件的重要附件,对一般回转类零件可采用普通液压卡盘;对零件被夹持部位不是圆柱形的零件,则需要采用专用卡盘;5、采用排刀形式,双头数控车床工件加工工时更短且精度稳定,可根据客户要求安装刀架。用棒料直接加工零件时需要采用弹簧卡盘。数控轴承车床对轴向尺寸和径向尺寸的比值较大的零件,需要采用安装在液压尾架上的活顶1尖对零件尾端进行支撑,才能保证对零件进行正确的加工。尾架有普通液压尾架和可编程液压尾架。
程序结尾部分
在程序结尾,需要刀架返回参考点或机床参考点,为下一次换刀的安全位置,同时进行主轴停止,关掉冷却液,程序选择停止或结束程序等动作。回参考点指令G28U0为回X轴方向机床参考点,G0 Z300.0为回Z轴方向参考点。停止指令M01为选择停止指令,只有当设备的选择停止开关打开时才有效;深入理解数控车床的对刀原理对于操作者保持清晰的对刀思路、熟练掌握对刀操作以及提出新的对刀方法都具有指导意义。M30为程序结束指令,执行时,冷却液、进给、主轴全部停止。数控程序和数控设备复位并回到加工前原始状态,为下一次程序运行和数控加工重新开始做准备。
数控机床液压体系典型毛病的处理办法
液压体系作为整个数控机床的重要结构,关于数控机床的作业有着非常重要的效果。可是因为液压体系的保护和***作业不到位,导致液压体系经常呈现毛病,严峻影响了数控机床的作业。往后需求进一步完善液压体系的保护作业,削减液压体系的毛病,更好地保证数控机床的作业。环境要求机床的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。
1、油液污染的毛病处理
针对油液污染发生的毛病应该在日常的保护中加强相关的整理办法,削减油液污染问题。关于体系的拼装元件需求进行合理的检查,避免元件存在污染物。别的还需求安排***的人员进行液压体系的清洗作业,尽量削减油液污染的程度。办理人员还能够借助***的技能,运用有野颗粒污染度检测仪对液压油控制体系中所运用的抗燃油,透平油等油中的颗粒污染物进行检测,尽量避免污染物超支的现象。规范使用机床用户在使用机床时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。
2、液压体系轰动和噪音的毛病处理
液压体系轰动和噪音毛病的发生首要是液压体系中元件的磨损发生的,如果想要下降轰动和噪音需求加强元件的保护作业,液压体系能够选用低噪声的液压元件,经过削减振源,下降液压体系的噪音。别的为了下降噪音能够在数控机床的液压体系中设备消i音器,这样能够有效地下降噪音。往后还需求进一步完善液压体系的设备,保护和检修人员关于一些呈现问题的元件进行及时替换,避免因为元件问题导致的体系轰动和噪音。(4)机床运动间隔与脉冲器经定数值持平(斜率等于1),***到机床的正常运动。
3、液压体系匍匐毛病的处理
因为液压体系的匍匐毛病原因是不同的,因而关于这一毛病的修正需求选用不同的方法。因为液压体系运用时间一长将会形成一些元件的磨损,因而需求定时替换体系的元件,削减因为元件问题导致的匍匐毛病。别的针对驱动性差导致的匍匐毛病,能够不断完善零件制作过程中的加工精度,对体系的每一个环节进行严厉检查,在液压体系中添加一些阀门,保证体系中的油液充足,在液压体系中添加相应的排气阀或者是放气阀,避免体系呈现真空现象。1、油液污染的毛病处理针对油液污染发生的毛病应该在日常的保护中加强相关的整理办法,削减油液污染问题。
4、加强液压体系的保护作业
液压体系毛病发生的原因之一就是保护和***作业不到位,为了削减液压体系的毛病,应该加强对体系的保护作业,安排***的人员定时对体系进行检查和保护。在保护作业中建立相对完善的办理职责准则,定时对液压体系进行检查,及时发现液压体系存在的安全隐患,保证各项作业的顺利进行。数控机床的办理单位需求充沛注重液压体系或者是整个数控机床的保护作业,安排***的技能人员进行检修,积极注重这一作业,削减液压体系的毛病。作为数控机床的技能保护作业人员需求不断进步本身的职责意识,充沛认识到保护和***作业的重要性,一起办理单位还需求引入一些高本质的技能保护人员,更好地保证数控机床的运用,削减液压体系的毛病。依照相同的办法,将X轴点动移动到不同的方位,重复履行该程序段,而显现器上显现的数值都有所不同(不稳定)。
操控逻辑不当导致加工精度反常
毛病现象:一台上海机床厂家出产的加工中心,体系是Frank.加工过程中,发现该机床X轴精度反常,精度差错i小为0.008mm,i大为1.2mm.毛病确诊:查看中,机床现已依照要求设置了G54工件坐标系。在手动输入数据办法操作下,以G54坐标系运转一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;返回参考点指令G28U0,为避免换刀过程中,发生刀架与工件或夹具之间的碰撞或干涉,一个有效的方法是机床先回到X轴方向的机床参考点,并离开主轴一段安全距离。”,待机床运转完毕后显现器上显现的机械坐标值为(X轴)“-1025.243”,记录下该数值。然后在手动办法下,将机床点动到其他恣意方位,再次在手动输入数据办法操作下运转刚才的程序段,待机床中止后,发现此时机床坐标数值显现为“-1024.891”,同上一次履行后的数值比较相差了0.352mm.依照相同的办法,将X轴点动移动到不同的方位,重复履行该程序段,而显现器上显现的数值都有所不同(不稳定)。用百分表对X轴进行仔细查看,发现机械方位实践差错同数字显现出来的差错根本共同,从而以为毛病原因为X轴重复***差错过大。对X轴的反向空隙及***精度进行查看,重新补偿其差错值,结果起不到任何效果。因而置疑光栅尺及体系参数等有问题。但为什么发生如此大的差错,却又未呈现相应的报警信息进一步查看发现,此轴为笔直方向的轴,当X轴松开时主轴箱向下掉,形成了差错。
毛病处理:对机床的PLC逻辑操控程序做了修正,即在X轴松开时,先把X轴使能加载,再把X轴松开;而在X轴夹紧时,先把X轴夹紧后,再把使能去掉。调整后机床毛病得以处理。
版权所有©2025 产品网