超纤非织布印染废水处理工艺设计
随着科技的发展,印染行业普遍采用碱减量技术, 使涤纶织物获得光滑柔软的手感、悬垂感和飘逸感等丝 绸织物的性能,并使织物在其他品质,诸如染色性等方 面甚至超过了天然纤维。但是由此而产生的碱减量废水 COD高,可生化性较差,污染严重,已成为难处理的工 业废水之一。
1 项目概况
碱减量废水800m3/d,COD为2000~80,000mg/L; 染色废水480m3/d,COD含量为800~1400mg/L;生 活污水150m3/d,COD含量为300~500mg/L;其它废水 100m3/d,COD含量为2000~3000mg/L。该项目废水处理 执行《厦门市水污染排放控制标准》(DB35/322-1999) 中的一级排放标准,各项指标要求见表1
2 废水处理工艺流程
由于生产工艺各工段产生的废水具有不同性质,应 采取分质分治的工艺对其进行处理。
2.1 分质分治工艺路线
2.1.1 浓碱减量废水处理
浓碱减量废水源自生产工艺前段碱液池,NaOH含量 可达到1%~2%,COD浓度达到5×104~8×104mg/L。水 中的对b二甲酸盐含量高,有较大的回收价值。为提高 回收的对b二甲酸(TA)纯度,设计中采用多介质过滤 器进行预处理,去除水中杂质,再进行后续酸析处理。 采用***对碱减量废水进行酸析以回收TA,pH值越 低则析出的TA量越大。通过试验分析比较,酸析应控制 pH在3.5,TA析出量和***投加量可达到***j平衡点。酸 析反应时间应保证20min,再进入浓缩池,浓缩液用防腐 聚b烯厢式压滤机进行脱水回收TA。该废水经过酸析处 理后可使COD去除率大于65%,BOD5/COD提升到0.3以 上。浓缩澄清液和滤液到集水池进行再处理。
2.1.2 稀碱减量废水处理
该废水pH值为13~14,COD为2×104~4×104 mg/L,主要为生产工艺后段清洗水。由于TA浓度较低 且量大,若直接加***进行酸析,则达到酸析点的投酸量大,而TA析出量少,使得单位处理成本上升。为此, 拟先将稀碱减量废水用于脱硫除尘,由于废水中的NaOH 能和烟气中SO2快速反应,在有效去除SO2的同时,废水 pH降低,减少后续酸析的***投加量。考虑到TA回收 需要,通过调节脱硫水回流量,控制pH在6.5以上,防 止TA析出。试验证明,该控制点的脱硫效率达到95%以 上,可使烟气达标排放,为企业解决了另一环保难题。 脱硫废水经过沉淀后,澄清液再投加***进行酸析 处理,同样控制pH在3.5,后续处理与上述浓碱减量废 水处理工艺一致。
2.1.3 铁碳微电解
酸析后废液pH低,若直接采用碱回调,则投碱量 大,增加处理成本。可利用原电池原理,在酸性条件 下,反应池中形成无数以铁为阳极、碳为阴极的微型原 电池,电极反应如下:
阳极:Fe-2e→Fe2 E0(Fe2 /Fe)= -0.44V
阴极:2H 2e→ 2[H]→H2↑ E0(H /H2)=0V
电极反应产生的Fe2 在后续处理中将被作为混凝剂 使用,且在曝气条件下多形成Fe3 ,有利于后续的混凝 反应,减少混凝剂投加量。而电极反应产生的羟基自由 基(OH?)可氧化多种有机物。在充氧曝气条件下,经 过30min铁碳微电解反应后,废水的COD去除率可达到 50%~60%。
pH影响微电解的电极反应速率和产物生成,而反 应***终水中导致OH-浓度增加,pH上升。试验表明,当 pH升高了1.5左右之后趋缓,即出水pH一般在4.5~5.0。
2.1.4 综合废水处理
其它废水主要有实验室废水、织机含油废水、差别 化纤工艺废水等。这部分水经过隔油预处理后与锦纶印 染废水混合后,再进入曝气混合池与铁碳微电解池出水 进行曝气混合,同时投加石灰,调节pH至8.0。
由于铁碳微电解池出水pH值较低,且水中含有大量 Fe2 、Fe3 、***根等,选择投加石灰,可同时形成CaSO4 和Fe(OH)2、Fe(OH)3 等沉淀物,并形成混凝效果,通过吸 附架桥作用去除水中污染物质。在后续的混凝反应池中 再投加助凝剂,以增强沉淀去除效果。
中试数据表明,印染废水与铁碳反应后的碱减量废 水混合处理的加药量和处理效果,与各自单独处理相比 较,可节省加药量约30%,并且出水水质更佳。经过混 凝反应和斜管沉淀后,混合废水COD可控制在3000mg/L 左右,BOD5为1000~1600mg/L。这时再与生活污水混合进行后续生化处理。 生化处理工艺采用U A S B 接触氧化工艺。针对 水中残留的一定量的生物难降解物质,采用UASB工 艺。UASB工艺出水COD为500~1200mg/L,BOD5约为 300~700mg/L。而接触氧化工艺通过充氧曝气和好氧菌 胶团的作用,进一步氧化分解水中污染物质,并通过二 沉池的污泥回流,提高生化系统污泥活性。
由于该项目的废水污染物浓度高,水质变化大,因 此在后段增加混凝沉淀池、生物滤池和砂滤池,印染废水处理设备厂家,可确保 出水色度和有机物达标排放。
工艺产生的污泥主要为混凝沉淀污泥和生化剩余污 泥,通过浓缩、压滤脱水,印染废水处理设备厂哪家好,干污泥外运妥善处置。
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印染废水治理的工艺流程
1、污水经地沟自流至集水池。使水质,水量均衡;
2、再由污水污水提升泵提升至浅层气浮池;
3、浅层气浮污水进入管口加入PAC、PAM经气浮池底部混合管充分混合,紧接着与与溶气系统产生的部分带正电荷的微小气泡混合使微小气泡与絮凝体、废水中的污染物进行吸附,桥联进入气浮布水系统;
4、通过布水系统使废水进入气浮池体,通过布水系统及无极调速装置使进入气浮池内的废水在布水区及气浮区达到零速度;
5、聚凝的絮体及被微气泡吸附的桥联的污染物在浮力及零速度的作用下进行固液分离;
6、在浅层气浮池清水区被分离而上浮的浮渣污染物被带螺旋的撇泥勺捞走,自流至污泥桶,在重力作用下自流至浮渣池;
7、被分离在下层的清水通过回转桶下面的清水抽提槽管自流至清水池;
8、浮渣池内的浮渣经污泵送到污泥脱水系统,滤液由地沟排至集水池,干泥外运填埋或综合处理。
印染工业废水色度较大,会给印染废水的排水带来不良的外观影响,同时这些有色污染物也往往是一种环境毒物,同其它指标有一定的相关性,在印染废水的处理工程设计中,就不能仅仅满足色度达标排放,色度的去除与COD等污染物的去除应进行综合考虑,确保整个污水处理系统满足使用要求。因此,印染废水处理的脱色***考虑采用生化处理工艺。
生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原染料分子,***其不饱和键及发色基团。脱色微生物先将染料分子吸附和富集,接着再生物降解。染料分子通过一系列氧化、还原、水解、化合等生命活动,***终降解成简单无机物或转化为各种营养物及原生质。
染料分子细微的结构变化会大大影响脱色率,不同的微生物对不同结构的染料去除率差别较大;染料浓度对脱色率也有一定影响,高浓度染料(染料本身有较强的生物毒性)会***微生物活性,影响脱色效果。
好氧工艺是常见的处理工艺,但由于染料分子的抗生物降解性强,处理过程BOD5/COD比值下降(可生化性变差),致使普通的好氧工艺对废水色度、COD去除率不高(60%~70%)。通过向曝气池中投加铁盐、活性碳等吸附物质,可延长难降解物质在系统内的停留时间,提高曝气池的活性污泥浓度,降低污泥负荷,从而提高了系统的脱色率和COD去除率。近年开发的厌氧(水解酸化)—好氧处理工艺能在一定程度上弥补好氧工艺的不足。难降解染料分子及其助剂在厌y菌的作用下水解、酸化而分解成小分子有机物,接着被好氧微生物分解成无机小分子。但仅靠生化处理工艺无法满足污水排放色度和COD稳定达标的要求。
针对企业的生产情况和不同的水质,在必要的情况下,选择技术上可靠,经济上可行,造价合理的工程设施,对废水进行预处理和后续处理,确保色度和其它的污染物能达标排放。
梭织布印染工艺通常有退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水等,这也是资料上报道较多的典型的印染废水,该类废水碱度大、色度高、COD高,并且水温也较高,使用染料种类繁多,有时在生产工艺中使用硫化染料,会含有一定量的硫化物,如果采用PVA作为浆料,混合废水中会含有一定量可生化性极差的PVA,对该类废水单纯采用厌氧—好氧或延s曝气等工艺,出水COD、色度均难以达标,在系统出水投加强氧化剂时,硫化物会转化成硫单质析出,出水呈稀米汤状的乳白色,s度还是难以达标。在该类废水的处理中,如果在生化处理前增加***处理设施,投加以硫s亚铁和聚合氯化铝为主的脱色剂,可去除80%左右的色度以及95%以上的硫化物,40%左右的COD,这其中也去除了部分难降解的大分子染料,再在后续配以设计良好的生化工艺,该类废水的COD和色度均能稳定达标。
牛仔纱线的浆染废水色度高,COD高,特别是近年根据国外市场开发出来的丝光蓝、丝光黑、特深蓝、特深黑等印染工艺,印染废水处理设备厂找哪家,该类印染大量使用硫化染料,印染助剂有硫化n等,因此废水中含有大量的硫化物,常常高达200~1000mg/L,色度高达2000~3000倍,该类废水也必须进行***加药预处理,潍坊印染废水处理设备厂,然后进行生化处理,才能稳定达标排放。
牛仔服装漂洗废水中含有染料、浆料、表面活性剂等助剂,该类废水水量大,浓度和色度均较低,如果单纯采用***处理,则出水COD也只在100~200mg/L之间,色度也能满足排放要求,但污泥量大大增加,污泥处理的费用较高,容易造成二次污染,在环保要求较严,应考虑生化处理系统,常规的生化处理工艺均能满足色度和COD的排放要求。
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