***废物焚烧处置烟气污染控制技术应用研究
1 风险废物处置类别和特性
本项目建立1条40t/d燃烧消费线,全年处置量按年均匀300d计。燃烧配伍废物特性如下:风险废物的热值不只影响燃烧炉的辅助燃料用量,并且还会降低燃烧炉的热值,招致实践的处置才能遭到很大的影响,只能启动辅助燃料系统彻底熄灭废物,在一定水平上增加了运转费用;假如热值太高的时分,就很难有效控制燃烧炉的炉温,需求经过水或是过量空气对炉温停止限制,从而降低了处置才能。
所以,实践在展开工作的时分,一定要控制好风险废物的热值,保证系统运转的平安性和经济性。本项目处置的风险废物以固态、液态废物为主。危废热值分类如下:高热值废液:20~32MJ/kg;中热值废液:12~25MJ/kg;低热值废液:0~12MJ/kg。
为了确保入炉废物有足够稳定的热值,应当将废物的总氯含量控制在gt;2%,这样就能够有效防止腐蚀烟气净化设备和余热应用系统。
2 烟气净化工艺和风险废物燃烧流程
燃烧工艺系统涵盖的方面有很多,组成局部主要有以下几种:电气及自动化控制系统、烟气净化及排放系统、燃烧系统、进料系统以及废物储存系统。图1就是详细的工艺流程。
风险废物燃烧工艺流程
固体废物由抓斗起重机提升至进料斗上方,炉排,经进料系统设备进入回转窑前端;废液经贮存和保送,喷入回转窑尾部或二燃室。
风险废物在停止高温燃烧,炉排价格,经过一个小时物料就会彻底被燃烧成灰渣或是高温烟气。燃烧之后的高温烟气会进入到二燃室,而灰渣就会进入水封刮板出渣机水冷后进入灰仓。
烟气进入二燃室充沛熄灭,彻底合成未燃烬的烟气可燃成分及***物质,并一直保证到达1100℃的烟气温度。
高温烟气进入余热锅炉,温度普通在550℃,之后进入急冷塔,烟气在1秒内降温至200℃,用以疾速越过200℃~500℃的二i噁英再合成区,再经布袋除尘器和湿式脱酸塔除尘及氮氧化物与硫氧化物后经50m排气筒高空排放。
1、应用范围广 该炉有单炉焚烧法、双炉焚烧法、三炉焚烧法,以及多炉焚烧法等各类系列产品,满足各大、中、小型***、以及医i疗垃圾焚烧中心的垃圾处理。
2、不用油做燃料,节约能源 该炉采用一次性、封闭式焚烧处理方式,全天垃圾一次性入炉后,在无需柴油、重油、天i然气、液化气、煤气的条件下,将垃圾转化成燃气,燃气又在炉后的氧化塔中焚烧氧化烟气,烟气中的余热还可以用来烧水洗澡或推动汽轮机发电,是种理想的节能环保产品机器。 3、以废治废,资源利用 该炉是一种典型的垃圾变成燃气的有机废物燃气发生器,能将***病房的衣服、绷带、手套、一次性注i射器、输液器、排泄物和***室的***、器i官、死胎、部分躯体,以及实验室的一次性物品、***、胶片、病理性废物、感i染性废物等等有机废物全部发生成可燃气体,这些可燃气体又用于烟气处理,从而实现了以废治废、资源利用、循环经济的目的。
4、不用专人职守 该炉一改过去落后状态,机械炉排炉,杜绝传统焚烧炉需要频繁上料的落后办法,采用全天垃圾一次性全部进入炉内,在封闭的条件下,利用低压、高能、脉冲点燃装置,在3~10秒钟内将垃圾点燃后,操作人员便可离开焚烧现场。炉内的垃圾自动燃烧并分解成燃气,燃气又利用来焚烧烟气、烧洗澡水、发电等。整个过程采用自动控制、无人操作来完成,无需专人职守,长期节约了管理费用。 5、设备封闭运行,没有二次污染 垃圾入炉后设备自动封闭,开炉运行后焚烧炉微负压运行,没有臭味外溢,无二次污染,保护了操作人员,有利于***环境。
6、无需转动炉排,减少设备故障 7、节约运行费用,减少运行成本。
垃圾焚烧炉炉排断火,炉渣灼减偏高
原因分析
轻微断火的原因:一是垃圾的湿基低位热值(效热值)有较小的变化;二是垃圾热值正常,着火情况也好,但炉排停止时间设置不宜,过长且未及时调整而导致火床偏短,致使垃圾进料后,新料着火慢,炉温下降。
严重断火的原因分析如下:
(1)垃圾的有效热值变化较大。垃圾坑底部的垃圾处于渗滤液浸泡中,炉排厂家,垃圾坑顶部的垃圾发酵欠佳,渗滤液未渗出,垃圾的含水率均高,导致垃圾的有效热值低,着火缓慢。
(2)火床严重偏短,致使新入炉的垃圾将上炉排的火焰压灭或者新垃圾根本就不能及时着火。随着炉排的运动,若上炉排中大量未着火的垃圾被顺推至下炉排着火处,阻断了垃圾燃烧过程的传热传质,导致下炉排中已着火垃圾周围氧含量急剧降低,并伴随着温度急剧下降,火焰极易熄灭。
版权所有©2025 产品网