双主轴数控机床厂没有夹具也能干活,蓝新特科技股份公司
作者:蓝新特2020/7/15 11:34:53






夹具元件概述

技术特点

1.刚性强:夹具元件与机床台面的结合均匀是两销一面结构,抗剪切强度两吨以上。

2.精度高:满足0.01mm级的任意长度,和“秒”级任意空间角度的***需求;重复***精度0.005mm。

典型结构:

九种典型结构,瞬间满足机床加工90%的夹具需求。

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数控机床定期检查的工作有哪些?

在使用数控机床的过程中,定期的检查工作是必不可少的,那么有哪些检查内容呢?

1、导轨润滑站,检查油标、油量,及时添加润湿油,润湿泵能定时启动打油及停止。

2、X、Y、Z及各回转轴导轨;清除切削及脏物,检查润滑油是否充分,导轨面有无划伤损坏。

3、压缩空气气源;检查气动控制系统压力,应在正常范围内。

4、气液转换器和增压器;检查油布高度,不够时及时补足油。

5、机床进气口的空气干燥器;及时清理分水器中滤出的水分,保证自动空气干燥器工作正常。

6、主轴润滑恒温油箱;工作正常,油量充足并调节范围。

7、主轴箱液压平衡系统;平衡压力指示正常,快速移动时平衡工作正常。

8、机床液压系统;油箱、液压泵无异常噪声,压力表指示正常,管路及各接头无泄漏,油面高度正常。

9、数迭系统的输入输出单元;如光电阅读机清洁,机械结构润滑良好。

10、各种防护装置;导轨、机床防护罩等应无松动、漏水。

11、电气柜通风散热装置;电柜冷动风扇工作正常,风道过滤网无堵塞。

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数控机床出现X、Y、Z轴失控如何处理?

数控机床现在广泛应用于单品种大批量的零件加工中,由于稳定性强、精度、效率较高,取代了原来的普通机床。同时数控铣床、数控车床被大规模的配置到各产品自动化生产线上,实现了自动化无入管理。但在生产中由于数控机床的伺服系统出现故障,会引起数控铣床在加工过程中,X轴、Y轴、Z轴同时快速移动,数控车床Y轴突然进给失控等原因。下面我们对故障现象,给予分析、检查、排除故障。测量元件将数控机床各坐标轴的实际位移值检测出来并经反馈系统输入到机床的数控装置中,数控装置对反馈回来的实际位移值与指令值进行比较,并向伺服系统输出达到设定值所需的位移量指令。

数控铣床加工过程中突然出现X轴、y轴、Z轴同时快速运动

1)故障现象。数控立式铣床,FANUC-7CM数控铣床,在加工过程中,突然出现X轴、Y轴、Z轴同时快速运动,导致机床碰撞,引起刀具与工件的损坏。

2)故障分析。坐标轴突然失控的原因通常是由于位置环开环引起的。当某一轴出现以上问题时,一般是由于该伺服系统的位界测量系统故障引起的。但在本机床上,由于机床的所有轴同时出现问题,因此故障原因应与系统公共部分有关。"CNC"是英文ComputerizedNumericalControl(计算机数字化控制)的缩写。考虑到机床的全部位置编码器均由统一的电源模块进行供电,如果电源模块的 5V不良,将导致系统的三轴位置环同时故障。

3)故障检查。仔细测量机床的电源模块并与同类机床比较,该机床的 5V电源在空载时,电压正常。

4)故障再分析。经过测量,连接负载后发现,该电源模块在输出电流为4A时,输出电压降到4.25V;输出电流为10A时,输出电压降到2V。但在正常的机床上,输出电流为10A时,输出电压仍然保持5V,由此确认本故障与电源模块有关。

5)故障维修。直接更换电源模块后,机床***正常。

6)故障维修记录登记。做好此次任务实施的机床故障维修记录登记。

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