随着船舶逐渐大型化,为满足大功率推进的需要,大直径轴系不断被应用,而轴系刚度的增加导致轴
承负荷对船体变形的敏感度提高。此外,船舶主尺度的增加和高强度钢的采用使得船体变得相对“柔软”,
在不同吃水状态下会产生较大的变形。越来越多的研究都表明,在进行轴系校中分析时需考虑不同装载工
况下船体变形的影响,未考虑该因素的轴系校中计算会导致轴承***等一系列严重的后果。特别是对于
艉机型、大直径、短轴系船舶而言,由于其轴系刚性很大,船体变形对轴系校中的影响更不容忽视。目前
在进行大型船舶的轴系校中计算时首先是对轴系区域的船体变形进行预报,求取轴承处船体相对位置的变
化数据,供后续轴系校中计算使用。因此,轴系校中计算工程咨询,在新船设计阶段对艉部轴系布置区域的船体变形进行准确的分
析预报具有一定的工程实践意义。
在船舶修理及改装工程中,经常会遇到各种结构的推进轴系校中修理工程。文章阐述
了某型改装船长推进轴系校中修理的关键和难点,提出的校中方案,在满足船级社规范和行业标
准要求和保证校中质量的前提下,减少修理成本,缩短修理周期,成功地完成了变形严重的长推
进轴系校中修理工程。
推进轴系校中完成后,用顶举法测量了艉轴管
前轴承和中间轴各道轴承的冷态和热态负荷,测量
结果均在许用范围内,误差不大于± 20%。测量
4 台主机曲轴冷态和热态的臂距差均符合主机说明
书要求。进行系泊和航行试验,推进轴系运行状况
良好,没有发生扭振现象,艉轴管轴承、中间轴轴
承及齿轮箱轴承没有发生过热现象。船舶出厂后进
入南海海域进行潜器下放,深拖模式等海试项目,
经受住了海水风浪、拖航试验等多种工况的考验
通过轴系校中对轴系振动影响分析研究,可以
得出以下结论:
(1)轴系校中状态变化导致弹性联轴器艏艉
法兰产生轴系不对中,会产生周期性的附加激励,
即不对中激励.
(2)轴系不对中激励受不对中量大小
影响,不对中量越大,激励的幅值越大.
(3)台架试验结果表明,不同校中状态下,轴
系1倍频、2倍频以及通频的振幅计算结果与台架
试验结果相对误差小于20%,表明不对中激励数
学模型的准确性满足工程应用要求.
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