如何正确***铅酸动力蓄电池
3.检查电解液
检查电解液液位的要求只适用于富液型蓄电池,一般每充电十次左右应检查一次。随着蓄电池逐渐老化,水耗加大,因此,加水频次也应相应增加。增加单体检查频次,查看是否有必要加水。
常规维养时,要求每月测量一次各只单体的电解液比重。若单体间电解液比重差异大,说明需要进行均充。也可以通过测量单体开路电压差异检查是否需要进行均充。如果使用了自动监控装置,便可轻松测量单体开路电压。
4.注意荷电量
严禁蓄电池放电深度超过额定容量的80%。过度放电会损坏蓄电池,缩短蓄电池使用寿命,造成配件过热。***的铅酸蓄电池技术,例如薄板纯铅型,若能经常随机充电,让荷电量保持在较高水平,性能表现会更好。
无论是密封型蓄电池还是富液型蓄电池,当荷电量下降到20%时,均应立即充电,否则,长时间荷电不足容易引起***盐化,***盐化过程中,极板表面会形成***盐结晶,造成极板容量减损。后,台铭威特提醒大家,只有合理使用蓄电池,进行、***的维护和***,才不会降低蓄电池容量耗损,延长使用寿命,提高企业工作效率。此现象是造成蓄电池损坏的一大原因。因此,蓄电池须先充满电后再储存。
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中国叉车的历史
一、中国叉车历史简述
1953年
沈阳电工机械厂试制成功了我国台2t蓄电池搬运车。
1954年
9月,沈阳电工机械厂试制成功了我国台1.5t平衡重式蓄电池叉车。
1958年
6月,大连机械制造一厂(大连叉车厂前身)试制成功了我国台5t内燃平衡重式叉车。
1959年
7月,大连起重运输机械厂(宝鸡铲车厂、宝鸡叉车厂前身)试制成功了1.5t电瓶叉车。
1961年
上海电工机械厂试制成功了0.75t蓄电池叉车。
1962年
上海交通大学起重运输机***与抚顺市第二机械厂,设计试制成功了我国台2t蓄电池叉车。
1964年
1月,由一机部起重运输机械研究所负责设计、大连汽轮机厂试制我国台5t内燃液力传动叉车。
1965年
由一机部起重运输机械研究所负责设计、山西机器厂试制我国台1t内燃叉车。
1966年
9月 江苏镇江矿山机械厂设计试制了我国台0.5t插腿式内燃叉车。
同年12月 宝鸡铲车与武汉水运工程学院合作,研制成功了我国台2t内燃叉车,并投入小批量生产。
同年,合肥起重机运输机器厂研制成功了我国台3t内燃叉车。
同年,山东叉车总厂(现山东威肯)成立。
1967年
由一机部起重运输机械研究所负责设计,山西机器厂试制成功我国套1吨叉车工作属具。
1969年
一机部起重运输机械研究所、解放军总后232与镇江矿山机械厂联合设计,试制成功了我国台0.5t内燃叉车。
同年,宝鸡铲车厂设计试制成功了我国台5t内燃侧面叉车。
叉车的历史——电动叉车主要部件(四)
在上世纪80年代,又迈出了重要的一步:开始使用微处理器,这种微处理器是由Faggin、Hoff和Mazor于1971年发明的。注意温度蓄电池储存、充电、使用时,过热、过冷温度均会限制蓄电池的性能,缩短蓄电池使用寿命。随着微处理器的引入,控制变得更加紧凑和快速。微处理器还可以快速检测引擎中的异常情况,从而更快地进行必要的调整。还创建了一个负载开关-双极晶体管。通常来讲,晶体管是由Bardeen、Brattain和Shockley于1947年发明的。但在此之前,他无法切换牵引电池(电池)的高压。新的负载开关比SCR控制更易于操作,它不需要复杂的电路即可接通主晶体管。具有双极型晶体管的控制系统也更小、更便宜。
微处理器不仅更容易使用,运行非常速度很快,没有能量损失。物料搬运机械主要是在企业(包括码头、料场、矿山和商业货仓等)内部进行物料装卸、运输、升降、堆垛和储存的机械设备。而且可以并联连接,甚至可以调节很多电压,这意味着它可以在重型叉车上。MOSFET开关适合于调节高达96 V的电池电压。当前,基于IGBT(集成栅双极晶体管)绝缘栅双极晶体管的另一种技术是切换这种高电压。它的工作原理几乎与MOSFET一样容易,并且与SCB控制一样可靠。
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