
Habasit ENU-50A平网印花导带维修经典案例
1.导带距左边缘100mm处,有一块约200mm×180mm大小底布层已被磨掉,***边处底布翻起,露出PU层。其中约150mm严重翻转的破损底布,已被厂方自行切割撕掉至边缘。2.导带距右边缘200mm处,沿周长方向有一条宽约150mm的环状起泡带,已贯通整个导带,起泡带底布有多处破损裂痕。此Habasit导带底布层损伤程度十分严重,直接影响了导带的运行稳定性和对花精度。由于导带边缘底布层磨损处变软,使导带在生产时随***刮印而左右偏摆,已出现严重的跑花现象。处理方案:方案一:客户机台现场修补对于底布层磨损***的地方,可将破损底布分层剥离,更换等面积的新底布,用胶水粘贴后高温热压融合处理;对于底布层的环状起泡层及其小裂痕,可采用排气后直接高温热压融合处理。优点:可直接在机台上实行,维修成本低,维修过程中可随时与客户沟通。缺点:底布粘合处理不方便,右边气泡分层带维修操作困难,维修后导带变形大,效果要差些,且只能用小机器热压,维修时间长,约需7~10天。方案二:导带运至Habasit工厂修补此方案修补导带的方法同方案一,只是需将导带剪断后运送至Habasit印花导带接驳工厂,由其修补完成后,再运至客户现场重新接驳安装。优点:操作方便,处理快捷,可用大机器热压,维修后导带变形小,效果要好些,维修时间可缩短,约需5~7天。缺点:导带需来回运送,且要重新打齿接驳。维修风险分析:经现场检查评估,此habasit导带底布层损伤面积广,程度严重,且维修难度大,时间长,成本高,理论上说,维修的意义并不十分明显。而实际上本次所说的维修处理,只是针对破损和分层起泡的底布层进行修补和压合平整。由于以下原因:1.每次热压修补地方导带都会有轻微变形,如此大面积和多次数的热压,导带的累积变形会很大。2.修补后新旧底布的磨擦力不一样。3.导带使用年久PU老化,使维修效果受影响。导致维修后导带的效果、对花精度、使用寿命均不可预测。因而本次维修也不能在此方面作出任何承诺和保证。因此,从关心客户利益的角度出发,建议订购更换新导是***佳的选择。不但可以***此问题,减少很多不必要的麻烦,节省维修成本,而且可以减少停机时间,提高生产效率,防止次品和废品产生,从而降低成本,提高产量,获得更大的利益。)