提高磨矿产品粒度均匀性的优化改造措施ZY59
某矿铁矿选矿厂由于矿石的赋存条件复杂,嵌布粒度较细等原因,导致磨矿产品过粉碎现象严重,产品粒度不均匀,磨矿作用的消耗较高,为了降低生产成本,提高矿物的回收利用率,对该选矿厂磨矿参数进行了优化。一、磨矿作业存在的问题通过对某铁矿选矿厂进行流程考察,发现该铁矿选矿厂磨矿作业存在以下问题:1、一段球磨机返砂比不到5%,螺旋分级机的分级作用不明显,分级质效率只有6.1%,导致分级溢流粒度不均匀,存在过磨现象。2、一、二段球磨机采用的钢球尺寸都太大,容易导致过粉碎现象,而且对球磨机筒体衬板形成强烈冲击,降低其使用寿命,会产生较多的剩余能量,致使排出的矿浆过热,最终导致球磨机排矿端大瓦升温迅速,容易烧套。3、最终磨矿产品的粒度分布呈现了“两头多,中间少”的现象,粒级的产率只有9.91%,说明最终磨矿产品粒度的均匀性比较差;品位合格的铁、硫分别主要分布在300μm~37μm粒级和74~8μm粒级,正是铁、硫能较充分解离的粒级范围,也是易选粒级范围,因此应设法提高最终磨矿产品中300μm~37μm粒级的产率而降低+300μm和-8μm粒级的产率。二、磨矿参数的优化设计采用球磨机进行实验室磨矿试验,在保持磨矿产品细度与现场分级溢流细度一致的前提下,考察了磨矿浓度、磨矿介质尺寸、充填率、配比等对磨矿产品粒度特性的影响,结果表明:1、以单一尺寸的钢球为磨矿介质时,合适的磨矿浓度、充填率分别为65%、42%。2、在其他条件相同的情况下,采用配比为30∶40∶30的Φ40mm、Φ30mm、Φ20mm组合钢球作为磨矿介质,可获得Φ30mm钢球为磨矿介质时较好的磨矿效果。通过对以上磨矿参数的优化,可见,磨矿产品在300~8μm合格粒级的产率提高2个百分点,过粉碎粒级的产率降低了6个百分点,优化效果明显。三、磨矿产品的分选效果1、磨矿参数优化后,球磨机排矿中合格粒级的产率明显增加,减少了过粉碎粒级的产率,说明磨矿效果得到了有效的改善,提高了磨矿产品的粒度均匀性。2、磨矿效果的改善,提高分级溢流的质量,分级溢流中合格粒级的产率分有所增加,从而为获得更好的选别指标创造了条件。3、磨矿参数优化后使尾矿的细粒级含量减少,粒级的产率降低,这将有利于尾矿的沉降和综合利用。四、优化后的效益分析1、降低了单位钢球的消耗。磨矿参数优化后,一、二段磨机的钢球消耗分别由0.50kg/t、0.45kg/t降低至0.45kg/t、0.40kg/t,总共降低了0.10kg/t。2、降低了单位磨矿能耗。磨矿参数优化后,两段磨矿分级回路的平均总电耗由14.65kWh/t降低至11.92kWh/t。3、降低了磨机中矿浆温度。磨矿参数优化后,大大降低了磨机中矿浆温度,避免了磨机烧瓦现象的发生。4、降低了球磨机噪音。磨矿参数优化后,球磨机噪音下降了3~7dB,减少了噪音对人体的伤害。通过对磨矿参数的优化,不仅提高了磨矿产品粒度的均匀性,同时也改善了磨矿产品的分选效果,降低了磨矿损耗,降低了选矿厂的投资成本和生产成本,实现了企业效益的最大化。球磨机设备:http:///pros/m咨询热线:0371-67772626)
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