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风机-冠熙风机 型号齐全-烘干箱风机
风机噪声治理结果采取噪声治理措施前后,大风量轴流风机进风口处噪声值对比结果如图5所示。由图5可知,治理前后进风口处噪声值在各倍频程处有相似的升降趋势。并且,噪声在63Hz和125Hz处均有明显峰值。治理后进风口处的噪声值有明显降低。在63Hz处降噪量约30dB,通过治理前后噪声的A计权测量值对比,烘干房热风机,治理后风机进风口噪声降噪量为27dB(A)。山东冠熙风机所采用的风机弯头加折板式消声器的组合消声结构,针对该项目中大风量轴流风机的噪声消声量能够达到27dB(A),并且对低频噪声具有较好的消声效果。弯头加折板式消声器的组合消声结构,不仅能够有效的改变气流流通方向,增加通道长度,提高空气动力性噪声的消声量,而且节约空间,组合形式灵活,具有广泛的应用前景。风机在同一转速下,高温热风烘干机,由于动叶安装角的变化,因此其工作范围是一组特性曲线。由于风机内部流动是复杂的三维黏性流,完全采用实验方法或三维商业软件求解其全工况下的性能费时费力且成本较高;同时在风机工况改变,需要调整其转速和动叶角度使其满足风压和效率的要求,因此,快速准确预测出轴流风机在安装角变化时的气动性能够提高缩短设计周期和风机运行效率,具有极为重要的工程应用价值。在采集到风机的振动信号中,电机的水平振动和径向振动是整个风机严重的振动。在1159.86赫兹时,振动幅度大,与两级叶轮通过频率之和一致。高频频率是由于叶片在旋转过程中周期性地通过空气中固***置的压力波动引起的,等于叶片的旋转频率乘以叶片数。风机叶片通过频率的计算公式为f=m.n/60,烘干箱风机,其中m为动叶片数,n为风机转速,风机两级叶片数为14和10,两级叶片通过频率分别为676.67hz、483.33hz,两个频率之和为1160hz。通过该频率时,风机,叶片的振动加速度为2.0g,说明叶片与风机外壳的动、静干扰对气流波动影响较大。从轴向不同位置的振动来看,风机进出口振动小。入口主振频率分别为47.27Hz和96.18Hz,分别为风机的基频和双频。入口流速为层流状态,振动为机械振动。出口处主要振动频率为189.91赫兹、1159.86赫兹、1351.40赫兹和2313.19赫兹,主要为风机基频的四倍和气流脉动引起的高频振动。入口的振动略强于出口的振动。第1级叶轮旋转加速后,风机内部流场变得更加复杂,而第二级叶轮反向加速时,叶片迎角较大,气动力影响较大,通过第二级叶轮等流量后流场趋于稳定。一级叶轮的振动与电机的振动相似,主要是由复杂流场的气动力和风机基频的四、五倍频率振动引起的。二级叶轮高频宽带振动的振幅远大于风机基频机械振动的振幅。导叶数目减少时风机效率明显高于导叶数目增加时的风机效率;在导叶数目减少的方案中,在qv<87.5m3/s时全压全部高于原风机,在高于此流量时提升效果仅方案二比原风机效率稍高,其余方案略低于原风机,在设计流量82.5m3/s时,方案三的效率提升效果好,提升比例为0.46个百分点;在流量低于设计流量时,方案四至六效率高于原风机,高于设计流量时风机效率低于原风机,且随流量增大,效率下降速度加快。从性能比较上可以看出,方案三表现出优于原风机的性能,所以下文主要针对方案三和原风机进行流固耦合模拟研究。风机轴功率Psh定义为单位时间内原动机传递给风机轴上的能量,其大小可反映风机的能耗。因此导叶数目改造对于经济性的影响可通过轴功率来考察,图5为原风机和方案三轴功率比较。可以看出方案三比原风机轴功率有少许增加且变化不大,这也与方案三全压提升做功能力增强有密切关系。风机静力结构特性在旋转机械中,叶片结构强度和振动直接关系到其安全运行,其取决于叶片表面的气动载荷和本身固有的力学性能。而仅对流体域进行研究还不能完全确定导叶数目变化是否对风机固体域产生影响,为此利用ANSYSWorkbench软件将流场压力数据加载到动叶片表面,对风机动叶进行了单向流固弱耦合,来研究导叶数目变动后动叶等效应力、总变形及振动的变化。风机-冠熙风机型号齐全-烘干箱风机由山东冠熙环保设备有限公司提供。风机-冠熙风机型号齐全-烘干箱风机是山东冠熙环保设备有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李海伟。)