大枣烘干房风机-烘干房风机-冠熙 精研风机20年
导叶数目减少时烘干房风机效率明显高于导叶数目增加时的风机效率;在导叶数目减少的方案中,在qv<87.5m3/s时全压全部高于原风机,在高于此流量时提升效果仅方案二比原风机效率稍高,其余方案略低于原风机,在设计流量82.5m3/s时,方案三的效率提升效果好,提升比例为0.46个百分点;在流量低于设计流量时,方案四至六效率高于原风机,高于设计流量时风机效率低于原风机,且随流量增大,效率下降速度加快。从性能比较上可以看出,方案三表现出优于原风机的性能,腊肉烘干房风机,所以下文主要针对方案三和原风机进行流固耦合模拟研究。烘干房风机轴功率Psh定义为单位时间内原动机传递给风机轴上的能量,其大小可反映烘干房风机的能耗。因此导叶数目改造对于经济性的影响可通过轴功率来考察,图5为原风机和方案三轴功率比较。可以看出方案三比原风机轴功率有少许增加且变化不大,这也与方案三全压提升做功能力增强有密切关系。烘干房风机静力结构特性在旋转机械中,叶片结构强度和振动直接关系到其安全运行,其取决于叶片表面的气动载荷和本身固有的力学性能。而仅对流体域进行研究还不能完全确定导叶数目变化是否对风机固体域产生影响,为此利用ANSYSWorkbench软件将流场压力数据加载到动叶片表面,对风机动叶进行了单向流固弱耦合,来研究导叶数目变动后动叶等效应力、总变形及振动的变化。整个烘干房风机通风段累计耗电量(总耗电量)为2428kwh,单位耗电量(能耗)为0.02kwht,烘干房风机,根据通风实际能耗,远小于0.04kwH谷仓机械通风技术规程中地笼冷却通风单位能耗t,略高于风扇式轴流风机低速通风单位能耗。通风前籽粒平均含水量13.9%,上层14.0%,下层13.6%,平均通风失水0.2%。上层无明显变化。本次采用风扇式轴流风机对单独的储粮空间进行整体通风。首先检查风机及电源线,确保其安全正常运行;检查仓壁是否有缝隙,门窗是否能严密关闭,保证其气密性;烘干房风机内是否有杂质,保证其进气畅通;及时清理PR风管入口附近的灰尘。烘干房风机通风过程中的吸入,影响其通风效果。通风前应检查粮食状况、粮食异常情况及可能出现的通风死角、钥匙标记、通风情况,以保证粮食的安全储存。***后依次开启风机,打开所有通风管道,关闭门窗,在仓库内形成负压。仓库外的低温空气通过风道进入,自下而上通过粮堆,开始通风。在烘干房风机稳态模拟完成后,将稳态模拟结果作为初始场。采用滑动网格模型对非定常流动进行了数值模拟。边界条件与稳态模拟相同。湍流模型采用Les模型,子格子模型采用***agorinsky-Lilly模型。噪声模拟采用噪声模拟模型FW-H,根据Lighthill方程的推导过程,单极、偶极和四极源、气流和旋转叶片的周期性撞击产生的噪声属于单极源,气流和旋转叶片相互作用形成的不稳定反作用力产生的噪声属于单极源。物体属于偶极源,大枣烘干房风机,流场总粘应力产生的噪声属于四极源。采用RNGK-E湍流模型计算了烘干房风机的稳态流场。在此基础上,利用LES软件对烘干房风机的瞬态流场进行了计算,并引入了FW-H噪声模拟模型对风机的流场进行了计算。模拟中的噪声接收点与***标准规定的噪声测试中的传声器位置一致。噪声测点距风机出口表面中心1米,测点与出口中心点的连接线距出口表面45度。为了避免电机对实际测量结果的影响,农产品烘干房风机,一般的监测点设在进口侧。本文设置了四个监测点,即监测点1:机器进口面为45度,相距1米;监测点2:风机进口;监测点3:两级叶轮中部;监测点4:风机出口。大枣烘干房风机-烘干房风机-冠熙精研风机20年由山东冠熙环保设备有限公司提供。大枣烘干房风机-烘干房风机-冠熙精研风机20年是山东冠熙环保设备有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李海伟。)
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