ABB电机变频器变频器在应用中的故障处理实例v电机.变频器.Westinghouse低压产品
因变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,在其应用范围不断扩展的同时,也会使我们在工作中遇到各种原因造成的故障,借助于变频器完善的保护功能,并通过积累经验来提高处理变频器故障的能力,会明显地缩短设备的热***时间并对在旧系统的改造、新项目的应用中应注意的事项提供有益的参考。1引言因ABB电机变频器变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,在其应用范围不断扩展的同时,也会使我们在工作中遇到各种原因造成的故障,借助于变频器完善的保护功能,并通过积累经验来提高处理变频器故障的能力,会明显地缩短设备的热***时间并对在旧系统的改造、新项目的应用中应注意的事项提供有益的参考。下面对数例变频器故障原因的分析仅代表个人意见,供大家参考。ACS800变频器调试步骤ACS800变频器调试步骤一、变频器的简单本地启动1.首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式3.按FAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04电机传动模式(DTC)DTC变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式)SCALA变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回)4.按ACT回到当前状态5.按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认6.按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程如果需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1.按ACT进入实际信号显示模式;2.选择需要改变的参数行,按ENTER进入;3.按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:2变频器故障实例的处理(1)AEGMultiverter122/150-400变频器在启动时直流回路过压跳闸这台变频器并非每次启动都会过压跳闸。检查时发现变频器在上电但没有合闸信号时,直流回路电压即达360V,该型变频器直流回路的正极串接1台接触器,在有合闸信号时经过预充电过程后吸合,故怀疑预充电回路IGBT性能不良,断开预充电回路IGBT,情况依旧。用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小,查至现场发现电机接线盒被水淋湿,干燥处理后,变频器工作正常。由于电机接线盒被水淋湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电,这种情况合闸通常理解应该为过流跳闸而实际为过压跳闸。本人认为,启动时变频器输出电压和频率是逐渐上升的,电机被水淋湿后,会造成输出电流的变化率很高,从而引起直流回路过压。(2)控制辊道电机的AEGMaxiverter-170/380变频器出现速度反馈值大于速度设定值经观察发现:a)在轧钢过程中不存在这种情况,当钢离开辊道后,才出现这种情况;b)当速度反馈值大于速度设定值时,直流回路电压为额定电压的125%,超过115%的极限设定值;c)变频器的进线电压已超过上限;01.02电机的实际转速SPEED01.03传动输出频率的实际值FREQ03.20变频器***后一次故障的代码LASTFLT)4.按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)ACS800变频器调试步骤二、上传和***如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1.***可选设备的通讯确认98.02COMM.MODULELINK设定为FIELDBUS98.07COMMPROFILE设定为ABBDRIVES2.按LOC/REM切换到L本地控制状态;3.按FUNC进入功能模式;4.按单双箭头键进入UPLOAD功能,按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、5.如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)如何将数据从控制盘***到传动单元:在轧钢过程中,该变频电机.变频器.Westinghouse低压产品器控制的辊道电机将升速,当钢离开辊道后辊道电机速度降至原来的速度,因这台变频器未装设制动装置,减速时是通过电压调节器限制制动电流以保持直流回路电压不超过115%的极限设定值(缺省值),因进线电压过高,直流回路电压超过了设定的极限值,在减速时电压调节器起作用,造成制动电流很小,电机转速降不下来,而在轧钢时,电网的负载加重,直流回路电压低于115%的极限设定值,制动功能***正常。在当时无法降低电网电压的情况下,将直流回路电压极限设定值增至127%后,变频器工作正常。在停产检修时,我们根据电网的情况改变了变压器的档位,使变频器的进线电压在允许的范围内,此后变频器工作正常。(3)AEGMultiverter22/27-400变频器上电后,操作面板上的液晶显示屏显示正常,但ready指示灯不亮,变频器不能合闸查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。检查变频器内A10主板、A22电源板上的LED指示灯均正常,用试电笔测变频器的进线电源,发现有一相显示不正常,用万用表测量三相结果为:Vab=390V,Vac=190V,Vbc=190V。经检查系进线端子排处接触不良。ready指示灯是变频器内各种状态信息的综合反映,当它不亮时可提示维护人员注意变频器尚未就绪。此时在进线电源不正常时变频器的故障记录中未能反映未就绪的原因,可能与电路的设计有关。(4)调试过程中西门子MIDIMASTERVector(22kW)变频器启动后即过流跳闸变频器供货方与被控设备的供货方因沟通上的原因,在容量上不匹配(电机功率为30kW)。将变频器的控制模式选为矢量控制,在输入电机参数时,变频器自动将电机的额定电流60A限定在45A,电机铭牌上无功率因数的大小,按变频器手册的要求,将其设定为0,在作自动辨识(P088=1)后启动电机时,变频器过流跳闸。考虑到匹配上的原因,将控制模式改为V/F控制,情况依旧。后检查电机参数时,发现功率因数为1.1,将其改为0.85后,变频器工作正常。三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)1、98.02COMM.MODULELINK选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被***;98.07COMMPROFILE选择值为ABBDRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;2、10.01EXT1STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源;3、10.02同10.01;4、10.03REFDIRECTION定义电机的转向FORWARD正向REVERSE反向REQUEST允许用户定义转向(选定此项);5、16.01RunEnable运行使能设为YES;6、16.04FAULTRESETSEL选择故障复位的信号源选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01和10.01已经设定为COMM.CW则此参数自动***;7、11.02EXT1/EXT2/SELECT选择控制字的控制源值为COMM.CW;8、11.03EXTREF1SELECT选择给定值源值为F;11.04EXTREF1MINIMUM设定电机的***小转速值为0rpm;11.05EXTREF1MAXIMUM设定电机的***大转速值为1400rpm;9、22.01ACC/DECSEL选择当前的加减速时间值为ACC/DEC1;10、22.02ACCELTIME1定义加速时间值为1.50s;11、22.03STOPFUCTION定义减速时间值为0.50s;12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02***后才是可见的。51.01通讯协议值为PROFIBUS-DP;15、51.02值为变频器地址;因容量不匹配,变频器依据输入的电机参数进行计算时会产生不正确的结果,在遇到这种情况而暂时无法解决匹配问题时,一定要在自动辨识后检查是否存在不合适的参数。(5)西门子6SE70系列变频器的PMU面板液晶显示屏上显示字母“E”出现这种情况时,变频器不能工作,按P键及重新停送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些的代码时应对变频器作***检查。(6)西门子MM420/MM440变频器的AOP面板仅能存储一组参数变频器选型手册中介绍AOP面板中能存储10组参数,但在用AOP面板作第二台变频器参数的备份时,显“存储容量不足”。解决办法如下:a)在菜单中选择“语言”项;b)在“语言”项中选择一种不使用的语言;c)按Fn+Δ键选择删除,经提示后按P键确认;这样,AOP面板就可存储10组参数。造成这种现象的原因可能是设计时AOP面板中的内存不够。(7)ABBACS600变频器在运行时直流回路过压跳闸该变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但外方调试人员在调试时将电压控制器选择为ON而未使用制动斩波器和制动电阻。在直流回路过压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。变频器操作手册上对直流回路过压原因的解释通常有2点:a)进线电压过高;b)减速时间太短;因该变频器已投入运行2个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常,结合以前处理变频器故障时对直流回路过压的认识,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,负载电流的变化率过大是引起过压的一个重要原因,到现场查看被控设备时,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,清除后,变频器工作正常。拆开变频器外壳检查,发现制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,其中短接环插在690V档上,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高而在进线电压为400V的ACS600变频器中未起作用,将短接环移至400V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。更低谐波集成了有源前端(AFE)技术,在不使用昂贵、专用的变压器的情况下,可将电网侧谐波降至***低,并且还有四象限运行以及无功功率补偿的额外好处。AFE提供了低谐波的特点,满足了各种标准中对电流与电压谐波的要求。这样,就不需要进行谐波分析或安装网侧滤波器。降低能耗为了实现能耗***小化,AFE允许四象限运行,其将制动能量回馈至电网。无功功率补偿AFE也能提供无功功率补偿。有了静态无功补偿,可以维持平滑的电网电压特性,并避免了无功功率罚款。安装、调试以及运行维护方便不需使用变压器的直接电网连接技术,可以使安装与调试工作更加快捷、方便。安装一台变频器,运用ABB简单的“三进三出”布线概念,只需断开直接挂网运行的电缆,接至变频器,然后将变频器接到电机上即可。ACS2000设计有可抽出式的相模块,便于从前面接近所有变频器部件进行快速更换,平均维修时间(MTTR)为业界***水平。3结束语在变频器的常见故障中,由其外围电路引起的故障所占比例较大,在日常维护时,应注意检查电网电压,改善变)