临汾鑫盛-1米煤气发生炉
1米煤气发生炉鼓风箱的作用1米煤气发生炉鼓风箱的作用鼓风箱的作用:热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。鼓风箱的上部是1米煤气发生炉炉底水封的水封槽,起密封作用,它的另一作用是饱和空气的通道,固定的空气管中的空气通过鼓风箱及锥形体后送到旋转的炉篦中去。鼓风箱的上部水封是以水的溢流来保持其水封高度,以防止饱和空气的外溢,鼓风箱的下部水封有排除蒸汽凝结水的排水口,此排水装置也做成水封,以保证饱和空气不随排水而外泄,但下部水封管有时可能会因沉积部分细渣而导致排水管堵塞,若不能及时排除凝结水,会造成风管积水,1米煤气发生炉炉底压力波动。1米煤气发生炉向您介绍干法脱硫工艺硫有无机硫和有机硫两种,其中以(H2S)为主。脱硫主要是脱除氢。脱硫应根据煤气的用途而定,例如城市煤气,规定煤气中H2S含量不超过20mg/m3(标准)。作为工业燃料气,由于煤气中的H2S)燃烧后将转变为氧,排放于大气,1米煤气发生炉,污染了环境。随着环境保护的加强,1米煤气发生炉工业燃料气的脱硫日益受到重视。特别是用于某些工业部门(如陶瓷洁具、瓷砖、镀锌、还原、炼制特种钢)的燃料煤气,对H2S)含量有严格要求。1米煤气发生炉干法脱硫具有工艺简单、成熟可靠的特点,既能脱除煤气中的H2S),也能脱除化物、氧化氮及焦油雾,脱硫净化程度较高。当煤气炉要求煤气的脱硫程度较高或煤气处理量较小时常采用此法。目前我国***常用的干法脱硫是氧化铁脱硫法和活性炭脱硫法。干法脱离原理以氧化铁脱硫法为例,含有H2S)的煤气通过脱硫剂时,H2S)与脱硫剂作用,生成硫化铁与硫化亚铁。脱硫剂中除了氧化铁外,还均匀的加入少量水分。因此在有水存在的条件下,氧化铁(Fe2O3),反应为氢氧化铁[Fe(OH)3].所以1米煤气发生炉中的H2S)是与脱硫剂中的活性氢氧化铁进行反应。1米煤气发生炉存在的问题及改造措施1.炉篦不耐磨,使用寿命短。一套1米煤气发生炉炉篦共六层,上层为首层,俗称风帽,依次往下,第六层为***底层。根据原设计,炉篦为铸铁材质,使用周期一般为2-3年(视使用原料煤不同而异)。有的使用周期一般仅为1-1.5年,甚至有的一年更换两次炉篦,严重影响炉子的运行周期。改造措施:为增加其整体耐磨性,将1-5层炉篦材质由铸铁改为高锰耐热钢(高锰ZG50)材质,有效避免铸铁材质容易磨损现象。2.第六层炉篦开裂。1米煤气发生炉生产过程中,因有约200mm高的本体部分浸泡在灰盘水中,由于受热不均,该层炉篦经常开裂,严重的断裂成两半。炉篦开裂后,灰渣从裂缝处漏到炉底,堵塞鼓风管,炉底阻力增大,影响发生炉正常生产,***熄炉更换炉篦。改造措施:考虑到该层炉篦的生产使用条件,我们将铸铁材质改为中锰耐热钢(中锰ZG40)材质,并将其整体部件厚度由45mm提高到60mm,满足其同时对耐热性和耐磨性的要求,避免铸铁材质的受热易脆裂现象,又可提高其抗磨性和延长使用周期。3.1米煤气发生炉炉篦风帽结构设计不合理,容易脱落。风帽安装时,用一根φ50的拉杆自下而上穿过整套炉篦,拉杆的T型头套入风帽的内置T型槽里,在第六层炉篦底部用螺帽锁紧。生产过程,风帽容易脱落,究其原因,主要是风帽联结构造不合理造成。当炉篦的紧固拉杆受热拉长,拉杆的锁紧配帽松动,随着炉篦转动,T型头从T型槽移位落下,风帽脱落,卡在炉篦与炉群之间,致使1米煤气发生炉炉篦无法转动,***熄炉处理。改造措施:改造后,风帽的T型凹槽位于风帽顶部,为外置型。这样的结构方式,改变拉杆的安装及固定方式,安装时,拉杆自风帽顶往下穿,1米煤气发生炉,在第六层炉篦底部锁紧。生产过程中,即使固定拉杆受热伸长,也能避免风帽会脱落,经过简单紧固处理后即可***生产。4.刮灰刀断裂。该炉型的刮灰刀共六把,均布安装在炉群内侧,主要起到将炉内灰渣刮到炉群外进而排出炉外的作用。刮灰刀原为铸铁材质,因其性脆易断裂,且断裂处均在5个螺栓孔一线裂开,1米煤气发生炉价格,而断裂的灰刀卡阻炉篦,致使炉篦无法转动,1米煤气发生炉多少钱,必须将炉子熄炉处理。灰刀断裂故障虽小,但对发生炉的连续运行却带来经常性的困扰。改造措施:一是改变灰刀材质,将铸铁材质改为铸钢,增加其强度,避免其受热受力断裂;二是将刮灰刀的5个螺栓孔由一排改为二排,拉大孔距,增加其固定面积和强度。临汾鑫盛-1米煤气发生炉由临汾市鑫盛机械有限公司提供。临汾市鑫盛机械有限公司()在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,临汾鑫盛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:马经理。同时本公司()还是***从事山西煤气发生炉,临汾煤气发生炉,太原煤气发生炉的厂家,欢迎来电咨询。)