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销售兰炭-兰炭-景仁新能源(查看)
在我国兰炭生产企业的内热式直立炉工艺中,多年来普遍采用湿法熄焦(水捞焦),该技术不仅造成了能源的极大浪费,而且严重地污染了环境。水捞焦装置为长9m、宽2.8m、高1m的水封式熄焦槽,配套一套烘干床。干馏炉内约550℃左右的灼热兰炭经推焦机推入盛满熄焦水的熄焦槽内,熄灭并冷却后通过刮板输送机经烘干床烘干后送至兰炭仓,筛分后运出。水捞焦装置存在的问题是:(1)熄焦过程是用水直接熄焦,要消耗大量的水分,经测算每湿熄1t兰炭要消耗约0.2t熄焦水。(2)水捞焦产生的大量蒸汽直接排入大气,高温兰炭的显热也随着蒸汽的排放被浪费掉。每产1t兰炭消耗的热量约为2.21~2.35GJ,其中水捞焦浪费的热量为1.05GJ,约占总消耗热量的45%。(3)从炭化室推出的兰炭,温度为550℃左右,水捞焦时高温兰炭在水中急剧冷却,兰炭内部结构产生很大的热应力,网状裂纹较多,气孔率很高,因此其转鼓强度较低,且容易碎裂成小块。(4)水捞焦时高温兰炭在水中冷却,冷却后的湿兰炭需要加热烘干,浪费了大量的煤气。(5)水捞焦过程中,高温兰炭与水接触产生大量的酚和硫化合物等***物质,随熄焦产生的蒸汽自由排放,严重腐蚀周围设备并污染大气。为了在兰炭内热式直立炉生产过程中实现节水降耗、提高能源利用率、减少污染,国兰兰炭对水雾熄焦技术进行了研究,并在生产中得到推广应用。生产实践表明,采用水雾熄焦技术后,可节能10%,理论水耗可降低30%以上,成品兰炭携带水可降低到5%以下,兰炭收率将提高2.3%左右。如果计算用户的运输成本、节能效益和环境社会效益,经济效益将更为明显。另外,水雾熄焦可以改善和提高兰炭产品品质,带来额外的收益。化解榆林产能过剩:榆林海关关长奚敏学介绍:“榆林海关开关后,我们主动深入兰炭生产企业调研。不但为企业了进出口企业海关备案,还帮助解决电子口岸注册、许可证发放,哈密兰炭,书面整理出在其他相关部门办事的流程和手续,交给企业参考。签订合同后、货物装船前,我们通过西安海关职能部门协调口岸海关,关注这批货物,保证电子信息指令顺畅。还请求总关和报关公司,从西安派出业务骨干到榆林增援,确保通关万无一失。”奚敏学介绍,根据前期调研发现,榆林很多产品的价格和品质具有国际竞争力,但长期以来基本作为国内贸易,被别人卖到国外,兰炭图片,价格上也受制于人,缺少话语权。“据我们了解,除了今天这13000多吨兰炭顺利通关,榆林其他兰炭生产企业也有自营出口意向。充分运用好国际市场,对于我们榆林去产能,化解产能过剩具有重要的意义,而且对于其他企业及产品走出国门,发挥了很好的***示范作用。”奚敏学告诉华商报记者,日后榆林海关将继续做好服务,落实好、市***提出的建设榆林为内陆开发开放新高地的指示,帮助更多榆林好产品走出国门,走向世界。在榆林兰炭的生产过程中,由干馏段产出的高温兰炭,其热量一直没有被利用。为了使兰炭的余热能够得到有效的利用,提高其经济价值,榆林兰炭企业引进消化水雾熄焦技术。经在生产过程中不断改善,现该技术已得到推广利用,并获得不错的成效。兰炭余热回收装置,由换热器和汽液分离器组成,其换热器为立排多通道管状结构,脱盐水在换热器管内,销售兰炭,与管外的高温兰炭(约650℃)换热后,被加热汽化,然后进入汽液分离器,由汽液分离器分离出0.7MPa的饱和蒸汽,该蒸汽可外供使用。高温兰炭经换热器冷却后,可由650℃降温到200℃,然后再进入水雾熄焦装置。兰炭余热利用技术的主要特点是:(1)每吨兰炭余热可生产饱和蒸汽0.2t,明显提高了能量利用率;(2)饱和蒸汽压力为0.7MPa,可供厂内自用;(3)可使水雾熄焦装置兰炭的入口温度由650℃降低到200℃,兰炭,并使水雾熄焦的用水量减少60%以上。实践证明,在兰炭生产工艺中,采用兰炭余热回收装置,具有设备结构简单易行、***低、技术可靠等特点,将其推广利用,对提高榆林兰炭产业的能量利用率,具有一定的作用。销售兰炭-兰炭-景仁新能源(查看)由府谷县景仁新能源有限公司提供。行路致远,砥砺前行。府谷县景仁新能源有限公司()致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为煤及制品较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司()还是***从事煤炭价格,煤炭厂家,煤炭***的厂家,欢迎来电咨询。)