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引风机因为特定用途,需要配用专用双速电机及其电控柜,在操作使用上与普通引风机电控柜有所不同,风机,主要有以下八个注意事项1、电控柜应有必要的防水、防尘措施。2、控制面板上的高速/低速转换旋钮仅在风机停止运转时可以进行高速/低速切换,严禁风机运转中使用上述旋钮。3、无论低速或高速启动,电控柜一次与二次启动的时间间隔为2分钟,第三次与二次启动的时间间隔为5分钟,若一次与二次的启动间隔超过10分钟,可视第二次启动为一次启动。以此类推。4、鉴于启动次数与时间间隔的要求,电控柜必须指定***人员管理,一个调试周期(3次启动)必须由同一人完成。5、请仔细阅读随机附带的各元器件说明书,按其要求操作使用。6、电控柜工作原理为自耦-星三角启动,风机电机接线盒与电控柜内部接线有严格的相序要求,严禁改动。如因需要拆下电缆,请事先拍照或做好标记,使用时原样接回(电控柜、电机接线盒均须如此)。7、风机运转时如有异响,玻璃钢风机采购,须立即停机。8、风机组合成对旋风机使用时,应先启动一级风机,再启动二级风机,并且两级风机均为相同速度档位。离心风机型号Y548№12.5D风量22400m3/h风压6570Pa配套电动机Y280M一4132kW1490rl/min传动方式为D.自投入使用之后,多次发生剧烈振动,轴承振动速度达21mm/以上,振动幅值达0.6mill轴承座剧烈晃动,继而叶轮端轴承损坏,玻璃钢风机采购,自愿停机检修。轴承使用寿命短,有时新更换的轴承使用不到1个月就再次损坏,严重影响生产。1.2故障原因分析及处理1叶轮积灰此风机属于后倾式叶片,叶片容易粘灰。同时风机装置在窑头下面,从窑口落下的飞砂极易被吸附到叶片上,造成叶轮失去动平衡引起风机振动。首先将窑头密封进行了改造,由原来的石墨块单层密封更换为鱼鳞片式接触密封,大大减少了窑头处的飞砂量。同时对窑头平台进行防漏处理,有少量的飞砂落下时,直接落入溜管内,人工定期清理;其次,利用计划检修或故障停机定期清理叶片上的积灰,保证风机的运行精度;再就是将风机进风口由水平进风改为下进风,虽进风阻力稍增加,但风机进风质量大为改观。采取措施后,风机叶轮积灰引起振动的现象明显减少,有利于设备稳定运行。2叶轮轴悬臂过长,玻璃钢风机采购,轴承负荷过大该风机叶轮端轴承座中心距叶轮中心540mm与国产同类型风机卡H比,叶轮轴悬臂过长,造成此处轴承负荷过大,从而引起轴承局部缺陷,甚至损坏。根据此风机结构和现场安装位置,将叶轮侧轴承座向机壳方向移动100mm缩短叶轮与叶轮侧轴承座的距离,使轴承的受力状况大为改善。3轴承选型过小对轴承进行校核,发现原设计型号为1622双列向心球轴承额定负荷不足,使用寿命不超过3个月便损坏。根据轴承座的尺寸及减少资金投入方面考虑,将此处轴承改为3622双列向心球面滚子轴承,3622轴承额定动负荷较大,虽然限转速比要求转速低一些,但从改造以后几年来看运行很正常,完全没必要担心该因素对轴承使寿命的影响。一、概况:锅炉引风机为Y4-73-20D转速730rpm介质为含有***的锅炉余热气体,投入运行约两年二、故障描述风机轴承箱振动,测振仪测得振幅大于150um,严重影响传动组轴承寿命,随着振动加剧,***终加导致传动组和电机损坏,严重的,可导致叶轮轴盘断裂,造成事故。三、原因分析1、省煤器泄漏和多次停机对叶轮的不均衡腐蚀造成叶轮失衡振动。2、介质温度过高(超过250℃)造成叶片变形引起的叶轮振动3、轴承损坏造成的振动4、电机振动造成的振动以上三个原因中,第1条为***主要的原因(80%概率)。四、维修建议1、校正叶轮平衡,使得振幅小于70um。2、更换传动组轴承(如经过第1条维修建议风机可正常运行,无需进行此项维修)。3、更换电机五、维修费用与工时(略)六、现场维修条件与支持(业主提供)1、就近提供380v/220v电源2、小型叉车1部(可接近风机)3、小型电焊机1台4、根据维修需要随时启动和停止风机(校正叶轮时,每台需启动停止4-8次)玻璃钢风机采购、风机、山东众诺温控(查看)由山东众诺温控设备有限公司提供。玻璃钢风机采购、风机、山东众诺温控(查看)是山东众诺温控设备有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:宋春苓。)
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