干渣机试卷给您好的建议,青岛科成亿
(1)钢带时常会出现打滑、跑偏情况,而对于碎渣机而言,时常出现过负荷跳机状况,终导致钢带异常停运;4当输送链铺到驱动辊筒时,绕过驱动辊筒返回,将输送链放到托轮上,再启动卷扬机。而对于碎渣机来讲,当其处于运行状态时,其齿板会出现比较严重的磨损,因而会缩短其寿命;此外,还需要指出的是,碎渣机齿板所对应的国定螺栓出现断裂情况,会引起齿板脱落;对于锅炉结渣而言,如果难以排出,那么需要根据实际需要,直排改造其设备,这样势必会造成检修强度的增加,引发污染情况。期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆(2)针对清扫链而言,如果其抬升角维持在35°,那么针对清扫链压辊来讲,会出现严重磨损,降低压辊及托辊的寿命,因而需时常进行更换;还需强调的是,清扫链斜坡段还存在着比较差的刮灰效果,需指派专人进行维护,并且还需根据现实情况,专设喷淋水管路,实施干灰加湿操作,这样势必会浪费水资源;如果是在冬季,水量比较大,那么会造成清扫链内出现积灰情况,这便会使斗提机出现故障。(3)需要明确的是,因钢带的出口与清扫链相同,即都是碎渣机,当其发生故障,那么许多渣块便会被传送至清扫链,使得清扫链出现刮板变形,除此之外,还会出现错齿、跑偏、链条脱落情况,需进行修复更换。不锈钢输送链为平带形式,它平放在上部托辊上,由密布的平托辊承托,靠与传动滚筒间的摩擦力牵引,完成输送。.4.1作5Hz、20Hz、30Hz、40Hz的调速运行试验,每个频率段运行2小时。4.4.2记录各频率段的电机功率、电流、电压、转速、温升,轴承座的温升,环境温度,张紧辊筒、链轴的位移等。记录表同4.3-14.4.3试验后的检查4.4.3.1减速机(1)密封件、轴承是否完好无损,温升是否正常。(2)输出轴及结合面有无渗漏。4.4.3.2轴承座(1)紧固螺栓有无松动。(2)密封面有无渗漏。4.4.3.3输送链与箱体两侧的防跑偏轮的间隙是否均匀,与托辊、托轮的磨损情况。4.4.3.4输送链、辊筒的磨损情况。4.4.3.5输送链钢板重叠部分的磨损情况。4.4.3.6清扫链的连接螺栓是否松动。4.4.3.7清扫链刮板与底板的磨损情况。4.4.3.8清扫链有无发生卡链、掉链现象。检验结果记录于表4.4-14.4.4干渣机连续空负荷运行不少于48小时,并按表4.3-1作记录。表2.3-1钢带试车前准备工作检验表序号检验项目检验结果1检查所有非本设备物品,如螺栓、工具、焊丝等不可遗留在现场2检查所有轴承座紧固螺栓、润滑脂和密封情况满足运行要求3检查减速机润滑油的牌号和油位4检查所有托轮、托辊与输送带接触是否良好,是否转动灵活5检查张紧机构导向板和尾部台车是否处于自由状态、移动灵活6检验钢带的直线度、平面度以及与侧向导轮的间隙7检查安全开关和零速开关是否完好。从尾部开始安装,先将输送链平铺在托辊上,连接钢丝绳,用卷扬机牵引移动约4m后停止,连接下一段输送链。8检查过渡段输送带压轮受力状态是否良好9检查减速机旋转方向是否正确10启动泵站,在4.0~6.5MPa范围调整张紧压力,使油缸张紧压力值为5.5MPa。11在驱动滚筒和改向滚筒上,标记钢带两侧边位置刻线,用于检查跑偏情况经检查合格,具备试运条件。操作员:检验员:检验日期:年月日空负荷运转2小时试验(20Hz)见表2.3-2a)操作液压系统使张紧钢带,启动输渣机,此时需记录和采集以下数据:确定钢带初始位置,记录初始值;测量钢带张紧后钢带机尾部台车位移量;记录启动时电动机的功率、电流、电压;b)待系统稳定后,以15min为间隔观察并记录(表2.3-2)以下数据的变化情况:钢带张紧后台车位移量;电动机的功率、电流、电压;温升:每隔15min采集一次减速机、轴承座及室温;带速:在尾部张紧段一次记录20个承载板的走行时间,测量五次,取算术平均值。表2.3-2钢带空负荷运转2小时试验记录表(频率Hz、张紧压力MPa)时间min项目0153045607590105120张紧压力(MPa)钢带位移()
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