粮食烘干风机推荐货源
粮食烘干风机噪声治理结果采取噪声治理措施前后,大风量轴流风机进风口处噪声值对比结果如图5所示。由图5可知,治理前后进风口处噪声值在各倍频程处有相似的升降趋势。通过建立多个试验点,尽可能反映壳体的形状,在壳体的进口、叶轮和出口处设置48个圆周试验点,选择靠近壳体中间位置的点作为锤击点。并且,噪声在63Hz和125Hz处均有明显峰值。治理后进风口处的噪声值有明显降低。在63Hz处降噪量约30dB,通过治理前后噪声的A计权测量值对比,治理后粮食烘干风机进风口噪声降噪量为27dB(A)。山东冠熙风机所采用的粮食烘干风机弯头加折板式消声器的组合消声结构,针对该项目中大风量轴流风机的噪声消声量能够达到27dB(A),并且对低频噪声具有较好的消声效果。为了找出振动超标的原因,首先要对振动源进行分析,然后采取适当的措施,有效地解决大振动问题。弯头加折板式消声器的组合消声结构,不仅能够有效的改变气流流通方向,增加通道长度,提高空气动力性噪声的消声量,而且节约空间,组合形式灵活,具有广泛的应用前景。粮食烘干风机在同一转速下,由于动叶安装角的变化,因此其工作范围是一组特性曲线。轴承的供油和保证其润滑系统的动态特性引起轴承各种形式的振动,对于滑动轴承可能引起油膜涡动和油膜振荡等故障。由于风机内部流动是复杂的三维黏性流,完全采用实验方法或三维商业软件求解其全工况下的性能费时费力且成本较高;同时在风机工况改变,需要调整其转速和动叶角度使其满足风压和效率的要求,因此,快速准确预测出轴流风机在安装角变化时的气动性能够提高缩短设计周期和风机运行效率,具有极为重要的工程应用价值。分析了粮食烘干风机失速的原因。分析了引风机和一次风机的不同失速原因,并分别给出了相应的处理方法。粮食烘干风机采用优化后的损失和落后角模型,对该风机的5条特性线进行数值模拟,结果如图5所示。本文总结了近年来轴流风机失速、喘振的情况及相关原因。指出除系统阻力过大外,风机本身的制造不符合标准,如动叶开度不一致或叶顶间隙过大,也可能是造成失速的常见原因。通过山东关西风机的实践和文献总结,粮食烘干风机失速的主要原因是:(1)风机选型与烟气系统阻力不匹配,这一般是由于风压选择参数太小,风机阻力增大过大造成的。环境保护改造后的阻力、空气预热器堵塞或挡板门未全开等,风机实际运行点离失速线太近。(2)风机在制造或安装上不符合标准,如叶顶间隙过大、动叶角度不一致等制造原因,导致实际失速线下移,使工作点过于靠近失速线。(3)粮食烘干风机进口管路布置不合理,导致引风机进口速度分布不均(总压畸变),导致风机实际失速线向下移动,导致风机提前失速。通过以往的文献研究,发现在压缩机领域,叶尖间隙与失速裕度的关系得到了充分的研究。该结果证实了轴流风机单频噪声较大值在低频段,主要噪声为低频噪声。在电站风机领域,现有文献仅定性地讨论了叶尖间隙对失速的影响,没有建立叶尖间隙超调量与风机性能和失速压力之间的定量关系。结合风机大修叶片叶尖间隙数据,提出了一次风机叶尖间隙与风机性能和失速压力的定量关系。在矿井掘进巷道中,采用短距离通风时,工作面所需的风量和压力较小,因此减小叶片安装角度可有效降低风机的输出功率,节约能耗;在进行长距离通风时,所需的风量和压力为La。适当增粮食烘干风机大叶片安装角度,可满足工作面高气压大流量的需要。为此,设计了叶片角度可调的对旋轴流风机叶轮结构。通过模态分析可以得到叶片的固有频率和振动模态,分析了叶片调节机构对叶轮机构振动特性的影响。本文的研究对象是叶片角度固定的叶轮和叶片角度可调的叶轮。1/3倍频程是指将频率范围从20Hz到20kHz分为30个部分。两个叶轮的轴向间距为95mm,叶片数相等。个叶轮有14个叶片,第二个叶轮有10个叶片。粮食烘干风机叶轮的外径约为800mm,轮毂比为0.60。两个叶轮均为反旋转结构,消除了中间和后部的固定导叶。两级叶轮以相同速度反向运动,在集热器前部形成较大的负压。外部空气通过集热器缓慢流入风道。在一级叶轮的旋转作用下,动能和压力势能增大,气流迅速流向二级叶轮,粮食烘干风机的二级叶轮反向加速。能量,终空气通过扩散器顺利流出风管,这种结构可以实现风机的高风压、大流量、率、低噪声和运行。粮食烘干风机振动也是电厂轴流风机运行中的常见故障。当风机振动达到一定水平时,会导致叶片和轴承不同程度的损坏,或螺钉松动。如果风机振动严重,也会影响风机的安全使用。风机振动主要由叶片非工作面振动引起。方案三叶片的工作转速远低于一阶临界转速,粮食烘干风机叶片的较大应力小于许用应力,均满足设计使用要求。这种振动在锅炉引风机中经常发生。造成这种现象的主要原因是,当进入叶片时,气流和叶片的工作面有一定的角度。当角度超过某一临界值时,非工作面就会出现气流漩涡。此时,气流携带的灰尘将缓慢积聚在非工作面上。而粮食烘干风机叶片的形状是翼型,这种类型的叶片容易积灰,当积灰量达到一定量时,在离心力的作用下,大部分的灰尘会被甩出叶轮。而由于粉尘是被动抛出的,其它地方的抛出时间不同,数量不均匀,会导致整个叶轮的质量都是粉尘,***了原有的质量平衡,使机组的振动增大。在解决粮食烘干风机旋转失速和喘振的过程中,应采取以下四种措施。首先,要让有关人员了解和掌握轴流风机的特点,并根据实际情况启动和停止运行。在轴流风机运行阶段,应采取措施避免出现喘振区和失速运行。二是对空气预热器密封装置进行了有效的改进。同样,二级叶轮的声功率级也明显降低,但非工作面的涡流没有完全消失。大量的调查研究表明,用搪瓷代替空气预热器的低温受热面,可以有效地改善其腐蚀性,同时也可以排放粉尘,减少漏风。因此,在改进空气预热器密封装置的过程中,可以用搪瓷代替空气预热器内的低温受热面。三是改善粮食烘干风机叶片形状。制造时应使用更多的耐腐蚀材料。第四,在轴流风机运行过程中,必须定期进行维护和试验,这样可以大大避免轴流风机的一些重大事故,也可以在发生一些小事故时及时修理和抢修。)
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