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80型扒渣机生产厂家信赖推荐,长兴机械公司实力雄厚
一台履带式扒渣机,履带板履齿磨损已超过极限,作业时履带板打滑,导致工作效率降低,决定对履齿进行焊接修复。一、选择焊接修复方案共有78块履带板,履齿都需要焊接。经过仔细研究,提出以下2种焊接修复方案:1.手工电弧焊选用材质为U71Mn的50#废钢轨的头部作为履齿焊接材料,加强筋选用厚度10mm的三角型钢板制做,焊条选用直径4.0mm的J506。此焊接方案下料过程繁杂,焊接变形较大,生产效率低,操作人员劳动强度大,预算费用较高。2.CO2气体保护焊该方法选用国内厂家生产的专用条形钢材作为履齿焊接材料,材质为40SiMn2,规格为610mm×50mm×50mm;加强筋选用厚度10mm的三角型钢板制做,如图1所示。选用NBC-500型焊机,焊丝选用直径1.2mm的H08Mn2Si。此焊接方案无需下料,焊接变形较小,焊接效果好,生产,操作人员劳动强度小,预算费用较低。所以在挑选液压油的时候,一般选择黏度适宜且黏温特性比较好的油液。分析认为CO2气体保护焊焊修方案优于手工电弧焊焊修方案,因此决定采用CO2气体保护焊焊接修复方案。二、焊接修复工艺CO2气体保护焊焊接工艺流程。1.焊前准备(1)根据焊接方案确定焊接工艺参数。(2)为保证CO2气体纯度,在焊前对CO2气体进行去水处理,使CO2气体纯度≥99.5%。(3)清除加强筋、条形钢材、履带板履齿的坡口面及其两侧20mm范围内的水、油、锈及其他污物,并用角磨机打磨至露出金属光泽。(4)将焊丝除油、除锈,以减少氢的来源,防止产生冷裂纹。(5)将条形钢材逐个调校平直,以保证与履带板履齿部位焊缝平直,应力变形较小。(6)将待焊的加强筋、履带板和条形钢材画好***线并进行点焊***,点焊焊缝长度15mm,***焊接后应尽快施焊,避免停顿或放置时间过长。2.焊前预热条形钢材的含碳量较高,焊接性能较差,在施焊前必须将其预热至200℃以上。3.履齿焊接(1)将条形钢材***焊接在履带板上,预热至规定温度后,置于焊接工作平台上,摆放在便于施焊的横向焊接位置。(2)施焊时采用两侧分段、对称焊接的方法,即将整个焊缝分为4个区域,先焊接头一区域的焊缝,焊接完后转动履带板使未焊部位处于横焊位置,再焊接第二区域焊缝,以此类推。(3)焊完头一层焊道后,再按此方法焊接第二层,直至全部焊完。(4)焊接过程中要注意每层焊道的接头与另一层焊道的接头相互错开,以避免应力集中;要严格控制焊接温度,可采用LCD-220-26型陶瓷电加热器进行加热。4.加强筋焊接(1)焊接完履齿后,对加强筋按照画线位置进行点焊***。(2)***焊接后将履带板预热,然后采用立焊加平焊方法进行焊接。(3)施焊时将整个焊缝分为4个区域,先焊处于立焊位置的2条焊缝,接着焊接处于平焊位置的2条焊缝。(4)焊完头一层焊道后,紧接着按此方法焊接第二层,直至全部焊完。焊接时应随时监控被焊工件的温度,如果温度低于150°,应重新加热至200°以上再进行焊接。焊接完成后,应保温12~24h后,再缓冷至室温。采用此种焊接方案修复履带板提高了焊缝质量,节约了成本,在履带式大型土石方机械的履带板修复中具有参考价值。长兴扒渣机在整个的设计过程中侧重设计操作部分,操作部分是采用公司自己研制的操作手柄,在使用过程中,操作人员可以通过操作把手完成扒渣机的所有动作。扒渣机的扒斗启动时起码要保持200mm的离地间隙防止扒斗遇到地面造成扒斗损害。像是扒渣机的伸缩臂前后左右的运动,上升、下降运动,整个扒渣机所有的操作动作都集中在两个主要的操作控制器上,整个机器的操作十分简单,长兴扒渣机设计独特的操作手柄,使得操作更加的简单方便,使用时发生故障的情况较少,独特的选材延长了使用寿命。扒渣机常见几大故障排除一、发动机功率足够,运转正常,而机器速度缓慢,挖掘无力1、扒渣机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间,液压泵内的原件如(缸体、柱塞、配流盘、摇摆等)不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力。输送带作为轮式扒渣机的易损件(消耗品),一条输送带的寿命大概在六个月左右,如果***及时的话使用七到八个月也不是未尝不可。对于这类情况的毛病,须卸下液压泵,送交本公司调试部,将液压泵进行数据检测,确认扒渣机问题所在,更换不能继续使用的配件,修复可以使用的配件,重新组装液压泵后,再上调试实验台,匹配各系列软参数(如:压力、流量、扭矩、功率等)即可。2、扒渣机同时还有一个重要液压原件多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、射流阀、补油阀等。若这些安全阀现在所设定的压力达不到标准压力(EX200-5主安全阀的标准压力为320kg,而现在的压力仅有230kg)则导致挖掘无力。扒渣机与相似产品比较的优势:对于在隧洞里装载的装载机工作来说,扒渣机的优点在于它体型矮小,容易在隧洞里面自由进出,装载方便,环保无烟。还有,若阀杆与阀孔之间因磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则导致流量不足,速度缓慢。对于这类情况的毛病,须卸下多路分配阀,送交本公司后直接上调试台进行调试,重新设定所有安全阀的压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。3、扒渣机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向,若此齿轮泵磨损过度,不能建立起一定的压力或齿轮泵上安全阀设定的压力不够,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样就会流量不足,动作缓慢,压力不够,挖掘无力,对于这类情况的毛病,只需更换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。3、扒渣机在工作(挖斗扒渣时),注意斗齿不要挂到正在转动的输送带上。二、冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力这种情况的毛病就表明液压泵非到大修不可的程度了,液压泵内部配件严重磨损,继续使用下去有可能造成液压泵配件严重损坏。需要处理或更换内部所有磨损的配件,重新组装后再上实验台调试,才能***液压泵的标准状况。三、发动机动力足够,但出现闷车(憋车)现象液压泵本身也有一定的功率,若液压泵功率大于发动机的功率就会出现闷车(憋车)现象。这需要将液压泵上实验台检测调试,把液压泵的功率降至发动机功率95%即可。四、行走跑偏,同时一只手柄的动作不理想液压泵分为前后泵或左右泵,行走跑偏说明有一只泵有故障,简单的判断方法,是将液压泵的两根高压油管拆出对调一下,如果原来慢的行走变快,快的行走变慢,这就说明有一只泵有故障,对于这类情况的毛病,只需卸下液压泵,加工或更换一只泵内的配件,再上实验台调试即可,同时也解决了一只手柄不理想的问题。为了确保传动轴的正常工作,增加其使用寿命,应按以下要求进行使用和***。扒渣机包含液压行走,挖掘采集,输送,装车,清底五种功能。这时,可将连杆夹在台钳上,选用重型套筒扳手中的套头,一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈,另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面,然后逐渐加力夹紧台钳,这样轴承外圈就会慢慢被压出来。扒渣机可分为履带扒渣机和轮式扒渣机两大类,其中轮式扒渣机,以其性价比高的优势,广泛应用于金属、非金属矿业、矿洞、水电站引水隧洞、导流洞、铁路工程隧道等行业的一些生产作业空间狭窄、大型机械设备难以到位的施工地点,进行各种矿石、矿料、泥渣、石土的挖掘、输送及装车作业。受工作环境恶劣的影响,轮式扒渣机的轮胎磨损很大。在拆卸大型轮式扒渣机的轮胎时,分离轮胎和轮辋是一件较困难的事,由于长时间使用而未拆卸过,轮辋可能发生锈蚀,使轮胎和轮辋粘得很紧。3、安全阀受阻或者液压油滤网受阻,这类情况会导致扒渣机整车因液压油输送不及时而造成整车无力的情况。采用放气、来回行走碾压的方法拆卸,效果并不十分理想。在取下锁圈后,在轮胎和轮辋之间加水以利润滑,用两台推土机铲刀分别压轮胎两边,中间用长短合适的一根铁棒横在轮辋上,而后穿上钢丝绳用起重机或装载机等起吊,这样轮胎和轮辋就很容易分开。如果大家遇到这种情况,不妨试试。)