机械手设备-立冈机床
机床位置环异常或控制逻辑不妥一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差在0.006mm左右,误差可达到1.400mm.检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同次执行后的数显示值相比相差了0.387mm。按照同样的方法,将Y轴点动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为Y轴重复***误差过大。对Y轴的反向间隙及***精度进行仔细检查,机械手设备,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步检查发现,该轴为垂直方向的轴,当Y轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。对机床的PLC逻辑控制程序做了修改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后机床故障得以解决。数控机床主轴产生噪音的原因以及该如何解决?在很多数控机床中,由于主轴的变速系统仍采用若干传动轴、齿轮和轴承,因此在工作中不可避免地要产生振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声。而数控机床主传动系统的变速是在机床不停止工作的状态下,由计算机控制完成的,因此它比普通机床产生的噪声更为连续,更具有代表性。机械系统受到外界任何的激振力,系统就会因对此激振力产生响应而出现振动。这个振动能量在整个系统中传播,当传播到辐射表面,这个能量就转换成压力波,经空气再传出去,设备机械手,即声辐射。因此,激发响应、系统内部传递及声辐射这三个步骤就是振动噪声、摩擦噪声和冲击噪声的形成过程。(1)数控机床的主传动系统主要是靠齿轮来完成变速和传动的因此,齿轮的啮合传动是主要噪声源之一。(2)轴承与轴颈及支承孔的装配、预紧力、同心度、润滑条件以及作用在轴承上负荷的大小、径向间隙等都对噪声有很大影响。而且轴承本身的制造偏差,在很大程度上决定了轴承的噪声。机床进给装置包括床身和位于床身上的拖板组件,拖板组件包括纵拖板和位于纵拖板上方横拖板,床身上具有纵导轨,纵拖板位于纵导轨上,纵拖板上表面具有横导轨,横拖板位于横导轨上,纵拖板和横拖板均通过电机、丝杆螺母来控制以实现各自的移动。因为拖板组件还需要在床身具有的导轨上进给运动,各个零部件之间的位置关系和进给运动精度都是通过床身来保证的,这就要求机床床身具有足够的刚性、抗震性和耐磨性。现有的机床床身都由床身本体和本体上具有的导轨组成,导轨为两根平行设置的平导轨或斜导轨,为了保证导轨处的加工精度和耐磨性,导轨一般都经过高频淬火,机械手设备价格,但是经过处理后的床身导轨的导轨面仍磨损较快,因此有人对机床床身作出了改进,机械手设备,其包括与底座为一体的床身体、设置在床身体顶部两端的消气槽、分别设置于一端的消气槽内外边的尾座移动V型面和尾座移动面以及分别设置于另一端的消气槽外内边的床鞍移动V型面和尾座移动面、在床鞍移动V型面和尾座移动V型面一端的尾座移动面下方设置有床身下滑面以及在床身下滑面靠近床身体处开有床鞍限位槽;在所述床身下滑面上具有淬火形成的耐磨层。机床用床身在导轨下滑面上设置淬火层,提高了床身导轨下滑面的硬度,提高了耐磨性,但是床身导轨的整体耐磨性仍然不高,导轨均呈V型面,承载能力较差,加工精度不好保证,且加工要求较高,导致制造成本较高。此外拖板组件工作时,横拖板在纵拖板具有的横导轨上移动,因在纵拖板上加工横导轨的加工要求较高,横导轨的精度还不是很高,刚性和承载能力都不理想。机械手设备-立冈机床由浙江立冈机床有限公司提供。浙江立冈机床有限公司()位于浙江省温岭市东部新区金塘北路19号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前立冈机床在机床附件中享有良好的声誉。立冈机床取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。立冈机床全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司()还是从事浙江数控机床,精密机床,数控车床的厂家,欢迎来电咨询。)