无锡印染废水处理工艺价格合理
印染废水处理中三大难题及其特点印染废水处理有三大难题:浆料废水、蜡染废水和碱减量废水。它们共同的特点是浓度高,COD约为20000mg/L-80000mg/L,水量仅占全厂印染废水的l0%-20%,而COD负荷却占25%-40%。回调废水pH后,根据试验选取***y铁、聚b烯酰胺对废水作进一步混凝处理,通过上述措施从而保证***预处理的效果。长期以来处理的难点在于:难降解,COD过高。几十年来研究了许多方法,或是技术不过关,现有技术没有突破,或是处理成本过高影响实际应用。蜡染废水的特点(指纯蜡染厂)是松香回收率约为85%-90%,还有l0%-l5%松香留于废水之中。回收松香部分废水的COD约为28000mg/L左右。松香以悬浮物等胶体状态存在于废水中,既难以降解,也不容易分离。溶胶2凝胶法是广泛用于制备无机膜的方法,尤其适合于超微孔,薄膜化无机膜的制造[2]。所以纯蜡染厂一般COD只能处理到800mg/L左右,与仿蜡染废水混合,根据水的比例,一般也很难处理到300mg/L以下,而且废水不管用什么方法。终总是***,极难完全去除,据分析关键在于松香。退浆废水特点是,浓度高,COD20000mg/L~50000mg/L,水量少(10%-l5%),但浓度高,占印染厂COD负荷约40%,且难降解,浆料组分变化很快目前一般使用的浆料l790或1799,即PVA分子量1700,纯度分别为90%和99%。印染废水中有机污染物高、色度深、碱性和pH值变化大、水质变化剧烈,因此对废水水质进行调节是非常必要的,尤其是废水的pH值。这类浆料组分变性淀粉约55%,PVA25.5%,丙x酸浆料8%,后二者均很难降解。碱减量废水,由于环保问题和超细纤维技术进展,目前使用量已经减少很多,现有的大多采用加***到pH=3,析出对b二甲酸然后压榨,作固体废物处置,仅加酸成本(pH从l4降到3)每吨废水需30多元。无锡印染废水处理工艺无锡印染废水处理工艺无锡印染废水处理工艺无锡印染废水处理工艺印染废水处理出水发黄的原因印染行业废水处理,若污水经过生化处理后,投加使用***亚t与液碱,为什么处理之后出水颜色为淡***呢?像这种现象一般是因为哪些原因,应该采用什么方法处理才能够处理解决呢?下面与大家分析一下关于印染废水处理之后发黄的原因。加***亚t废水出水发黄的原因印染废水普遍存在有机物含量高、色度深、碱性大等特点。如果是用***亚t和液碱处理之后还会有发黄就有两种可能性,一是印染废水中存在的一些未被沉淀掉的无机金属离子,二是有机物的颜色;对于未沉淀掉的无机金属离子的去除可以采用调碱,加入硫h钠等使无机金属离子沉淀。(2)膜组件可以通过分离出废水中的聚乙烯醇、染料、羊毛脂、油剂等污染物来降低废水的COD,在处理废水的同时回收化工原料。如果印染废水中存在的有机物使颜色呈现淡***,就需要考虑g级氧化或吸附。对于废水原有的颜色是***,用亚铁处理后颜色褪去,后又出现***的原因还可能是一种反色现象,和使用和一些活性染料有关,前面看起来颜色去除了,后面又出现和原来废水相似的颜色,所以对于印染废水的处理工艺大多会采用生化处理。近接触染线厂废水脱色,使用亚铁、氢y化n及聚合氯化铝,处理之后部分的红色还是去除不了,PH值为8,为什么部分红色去除不了,是否考虑更换其他药剂呢?下面我们根据问题做出了分析。***y铁投加方法与PH值使用***y铁对红色、绿色废水处理效果会差一些,但只要反应条件合适一般也是可以将色度降至排放标准的。在此对这种情况下提出以下建议:1、将氢y化n加在前端,后端加亚铁,加完亚铁后PH保持在9左右。这样加完氢y化n后,pH可达12以上,在强碱条件下可以***部分有色基团的分子结构,把难处理的有色基团变成易处理的有色基团。其缺点是泵高速旋转产生的剪切力,会使某些微生物细j体失活,而且一般条件下,为减少污染物在膜表面的沉积,由循环泵提供的水流流速都较高,因此动力消耗也较大。再者刚开始与亚铁反应时PH会在11左右,亚铁在PH值11以上时脱色效果会比PH在8左右的要好,特别是部分难处理的有色基团。2、将氢y化n换成石灰,在降低药剂成本的同时还具有改善处理效果的***。光催化技术成功解决印染废水污染印染企业是典型的加工企业,需要消耗大量的染料、助剂、基本化工原料和煤、水、电等。在生产过程中,不可避免产生废弃物,特别是生产废水,是印染行业的主要污染物。当今世界,水资源、能源紧缺。印染企业生产所需要的大量的基本化工原料,在其本身产出的过程中同样消耗了大量的能源,并对环境造成了污染。3铁碳微电解酸析后废液pH低,若直接采用碱回调,则投碱量大,增加处理成本。所以,对废弃物的治理是印染企业不可缺少的生产环节。如何节约资源,减少染料和化工原料的用量,关系着企业的经济效益,也关系着环境的效益。g效***组合技术获突破2005年10月底,武汉科技学院与武汉方元环境科技股份有限公司联合开发研究的拥有自主知识产权、能有效解决纺织印染废水处理与回收利用的新工艺和核心技术,在上海兴建的高温印染废水处理工程刚刚竣工。印染污泥的无害化方法污泥无害化是一个非常广泛的概念,实际上现在还做不到对污泥无害化处理,如现代技术还无法将污泥中的***完全去除。他们在福建兴建的第二家同类型工程的前期设计日前又顺利展开。***每年排放的大量高温印染废水,既污染了环境、浪费了大量的水,还流失了巨大的热能。据了解,这项获得重大突破、国内唯y的工艺和核心技术“无极紫外光催化氧化”技术,是来自***863重大专项新型g效***组合技术的z新研究成果。结论①该废水处理系统运行近两年,调试正常运行后的水质监测结果显示,出水的各项指标均达到设计要求,合格率达95%以上。武汉科技学院副院长、海归博士曾庆福,自上世纪90年代就开始了该课题的研究,先后主持完成了***“九五”***攻关项目印染废水光化学脱色技术及设备研究,以及***攻关项目间歇式染色废水光催化脱色回用技术及设备中试等等。这项研究中,他们利用微波激发等离子体及其协同氧化、凝聚共沉淀集成技术,以微波诱导作用及适配的吸附催化剂为核心,针对不同的水质,形成分级处理的协同工艺。其无极紫外线光源的工作时间大于15000小时,催化剂寿命大于6个月;无机陶瓷膜在印染废水处理中的应用1无机膜简要发展历程无机膜发展的第y阶段出现在20世纪40年代,应用于军事工业,所有的研究都是秘密进行的。应用***组合新技术系统处理针织、印染废水时,COD去除率大于90%,TOC去除率大于80%,色度去除率大于95%,SS去除率大于97%;处理针织废水出水可直接用于水洗回用;处理印染废水出水达到一级排放标准;处理成本低于2.0元/吨。这种技术在治理纺织废水污染的同时,达到了节约用水的目的,同时还节约了大量热能。经测算,如果***10万台平洗机、溢流染色机排放的废水都用此技术治理,可以节约水费等60亿元人m币。与常规活性污泥法相比生物膜法具有生物体体积浓度大,存活世代长,微生物种类繁多等优点,尤其适合于特种菌在印染度水体系中的投加使用常用的生物膜法包括:生物转盘、生物接触氧化法生物滤池。根据测算,平洗机逆流漂洗水温常高达85℃以上,蕴含可观的热能价值,处理回收1吨这种水可增收10元左右,一台平洗机一天可增收热能价值2000余元。该工艺及核心技术已获得发明专利2项,实用新技术专利1项。含油废水治理主要采用的构筑物有哪些?含油废水治理主要采用的构筑物有:沉砂池、API隔油池、CPI隔油池、自然除油罐、混凝除油罐、粗粒化罐、压力沉降罐、浮选池(柱)、压力滤罐、单阀滤罐、组合式处理装置、水力旋流分离器和清滤器等多种。它用膜组件替代传统活性污泥法中的沉淀池,实现泥水分离,从而对废水进行处理,具有固液分离率高、出水水质好、处理效率高、占地空间小和运行管理简单等特点。采用的附属设施有:各种缓冲罐(池)、回收水罐(池)、反冲洗水罐(池)、污油罐、药剂投配系统、各种水泵和有谁计量设施等。)
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