800T残极破碎机价格免费咨询
500t残极破碎机存在的运行问题及改造方法1、油缸磨损老化主油缸导向套磨损严重,有外泄漏现象,活塞与冲头的接触端面变形,导致作用力不均匀;侧部油缸、推料缸、充液阀顶出缸等导向套与活塞密封均存在磨损,有泄漏,且侧部油缸与尾座连接方式不合理,经常出现缸座损坏情况。改造方法:更换全部油缸,油缸采用国内制造、质量较好的仿i制Parker油缸。2、导轨、机体部分磨损变形冲头支撑导轨磨损严重,其承载性能和导向性能严重劣化;推料板的导向套磨损间隙变大,导向性能差,滑块变形严重;倾翻板损坏,已无法保证正常工作。改造方法:更换冲头支撑导轨、推料板导向套以及滑块和倾翻板。3、充液阀故障常见的故障是由于冲液阀采用卧式安装,活塞与控制油缸内壁之间发生磨损,出现泄漏。由于残极破碎机所处的工作环境粉尘大,液压油容易被污染,造成活塞与控制油缸内壁之间的磨损加剧。改造方法:采用新型立式充液阀,不仅可避免卧式安装时活塞与控制油缸内壁之间的磨损,而且该泵具有体积小、流量大、工作稳定等特点。4、液压系统故障残极破碎机运行多年,液压管路泄漏严重,管内油垢堆积;部分液压阀老化,存在内外泄漏问题。液压齿轮泵频繁损坏,平均使用寿命低,且压力不稳定。部分液压阀老化,压力不稳定,功能丧失,泄漏严重。改造方法:重新设计液压站,管路重新配置,将原来的6极电动机改为4极电动机。共配置两台柱塞泵,一备一用,亦或两台泵同时工作。5、电气系统故障由于采用电磁继电控制方式,自动化程度低且维修不便,故不同程度地出现元器件老化现象,动作迟缓,灵敏度降低,严重影响生产的顺利进行,设备的运转效益降低。改造方法:重新铺设从操作台到液压站及润滑站的动力电缆和控制电缆;根据控制的技术要求,在操作台内增加低压元件及扩展模块。经过上述改进,可***设备的使用性能。同时由于设备停机时间减少,因此产量增加,降低了检修工作的劳动强度。油缸换向回路集成块试验(在工作压力下试验)。I、先连接好油缸及其管路。II、调节节流截止盖板的螺栓,使其节流至大(顺时针为大),两只节流盖板同时操作。IHI、操作电控箱的油缸换向按钮,使油缸来回换向多次,同时不断调节两边节流盖板的节流螺栓,从逆时针旋转,一级一级来打开节.流阀芯,从而改变油缸的工作流量,改变油缸的工作速度,直至调到油缸的尤佳速度为止,并要求油缸运动时应平稳、无冲击、爬行等现象为合格。残极破碎机无负荷试运行:无负荷试运行两小时,检查下述:1.检查电动机温升是否在规定的范围内。2.导槽与导轨之间是否有啃轨现象。液压系统在22.5Mpa压力下保压10分钟,检查液压管路、油缸、充液阀、管接头是否渗油,液压站显示压力是否正常、准确,电动机燥音lt;85db。柱塞缸运行速度12.2mm/s。侧油缸前进速度300mm/s,后退速度125mm/s。推料油缸前进速度300mm/s,后退速度125mm/s。倾动油缸上升速度100mm/s,下降速度100mm/s,倾动角70°。残极中的微量元素对阳极炭质量的影响:阳极炭生产主要使用的原材料包括石油焦、沥青焦以及残极。残极是阳极炭在电解槽使用一周期后剩余部分,表面被氧化铝和氟化盐所覆盖,将表面覆盖层清除之后,能够继续回收作为|阳极炭生产原材料利用。残极是阳极炭的主要生产材料,残极添加量约为20~30%,优异的残极能够有效提升炭阳极的使用性能,从而有效提高阳极炭的生产质量;若残极表面覆盖层未能清理干净,会导致大量微量元素的残留,例如钠、钙、铁等,不但会影响产品的质量,同时:会加速阳极炭在电解槽中的消耗速度,产生大量的炭渣,从而影响电解槽的运行效率。)
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