咸宁双主轴生产线-双主轴生产线厂家-立冈机床(诚信商家)
开了好几年数控机床,原来这才是安装虎钳的正确方法需要的工具安装和校直的工作,需要事先准备,双主轴生产线公司,因为在大部分的车间,这些东西通常都会出现在不同的位置。比如说清理切屑用的刷子,可能在你看得见的地方,而防锈油却需要你花点时间在车间里寻找……所以为了工作效率,你需要事先找齐所有东西,等到需要用的时候,你能轻易的拿到,而不是把调试的时间浪费在找工具上。在清理机床时,双主轴生产线,防护手套是必要的,机床里的切屑很锋利,冷却液也很容易造成打滑,不带手套很容易出现安全事故。在工具都已经准备好,机床的工作台也清理完成后,我们就开始今天的重头戏,校直虎钳。如果不是非常非常幸运,我们直接将虎钳放在机床的工作台上很可能是歪的,这就需要我们对虎钳的位置进行调整了。有的虎钳需要2个螺栓固定,有的需要4个压板固定,虽然固定的方式不同,但调整的原理基本一样。首先,稍稍锁紧左右的2个螺栓/压板,然后松开其中的一个。接着用校表先靠在螺栓锁紧的那一侧,用手轮移动Y轴,在确认校表的球头部分与虎钳的钳口接触后,调整校表的表盘,让校表的指针指向“0”。然后摇动手轮移动X轴,在移动的过程中,如果看到读数越来越大,而且很可能会超过校表的行程,你可以一边移动,一边用橡胶锤敲击虎钳靠近手柄的地方,对虎钳的位置进行调整。如果读数越来越小,则不用担心,可以在移动到钳口的另一侧时再做调整。重复上面的2个步骤,直到校表在钳口两侧的读数一样。后锁紧全部的螺栓/压板,并进行后一次的测量,确认虎钳在锁紧后依然是直的。机床位置环异常或控制逻辑不妥一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差在0.006mm左右,误差可达到1.400mm.检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,咸宁双主轴生产线,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同次执行后的数显示值相比相差了0.387mm。按照同样的方法,将Y轴点动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为Y轴重复***误差过大。对Y轴的反向间隙及***精度进行仔细检查,双主轴生产线厂家,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步检查发现,该轴为垂直方向的轴,当Y轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。对机床的PLC逻辑控制程序做了修改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后机床故障得以解决。一、机床主体初就位和连接用户在机床到达之前应按机床制造商提供的机床基础图做好机床基础,在安装地脚螺栓的部位做好预留孔。当数控机床运到用户后,按开箱手续把机床部件运至安装场地。然后,按说明书中介绍把组成机床的各大部件分别在地基上就位。就位时,垫铁、调整垫块和地脚螺栓等相应对号入座。然后把机床各部件组装成整机部件组装完成后就进行电缆、油管和气管的连接。机床说明书中有电气接线图和气、液压管路图,应据此把有关电缆和管道按标记一一对号接好。此阶段注意事项如下:1)机床拆箱后首先找到随机的文件资料,找出机床装箱单,按照装箱单清点各包装箱内零部件、电缆、资料等是否齐全。2)机床各部件组装前,首先去除安装连接面、导轨和各运动面上的防锈涂料,做好各部件外表清洁工作。3)连接时特别要注意清洁工作和可靠的接触及密封,并检查有无松动和损坏。电缆插上后一定要拧紧紧固螺钉,保证接触可靠。油管、气管连接中要特别防止***从接口中进入管路,造成整个液压系统故障,管路连接时每个接头都要拧紧。电缆和油管连接完毕后,要做好各管线的就位固定,防护罩壳的安装,保证整齐的外观。咸宁双主轴生产线-双主轴生产线厂家-立冈机床(诚信商家)由浙江立冈机床有限公司提供。浙江立冈机床有限公司()是浙江台州,机床附件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在立冈机床***携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创立冈机床更加美好的未来。同时本公司()还是从事浙江数控机床,精密机床,数控车床的厂家,欢迎来电咨询。)