
长春五十铃4JG1缸盖销售性价比出众,仨仨玖多种型号
原工艺生产的缸体缸盖熔炼时生铁及合金加入比例大,生产成本高,铸件***粗大,A型石墨大小通常在3级左右,铸件本体强度及硬度散差大,铸件精加工表面RZ>15,铸件机械加工性能差,气密性试验时铸件***率在2%以上,客户抱怨大。因此,优化熔化工艺,改善铸件力学性能,提高铸件基体***的致密性、改善铸件加工性能、降低生产成本成为笔者公司近年来面临的***课题。五十铃4JG1缸盖销售服务***。生铁中存在具有遗传性的过共晶石墨,在熔化时,碳原子在原始石墨上生长造成石墨粗大且大小不均匀,石墨尖头的应力集中效应,降低了铸件的力学性能。因此以生铁为主的配料工艺,即使加入较高的合金元素,铸件本体强度偏低,硬度偏高。随着合成铸铁技术在铸造行业推广应用,笔者公司自2012年起成功试验推广“废钢高温石墨化增碳剂少量生铁”的合成铸铁工艺,代替了“生铁普通增碳剂废钢合金”原生产工艺,生铁:废钢:回炉料=0.5:6.5:3,选用经过高温石墨化处理的晶体型增碳剂增碳,每炉分批加入150kg。五十铃4JG1缸盖销售服务***。原工艺硫含量为0.10%~0.12%,锰含量为0.7%~0.9%,将锰含量降至0.5%左右时,试验表明,铸件的本体强度并没有降低,反而有升高的趋势,所以控制锰的含量在0.46%~0.55%之间。如果加入的锰量过高,一方面,随着锰量增加,与Mn结合的S就多,使铁液中自由w(S)量降低。五十铃4JG1缸盖销售服务***。S被大量消耗后,石墨会变得平顺,长度变长,端部的钝化效果变差;另一方面过量的锰会形成MnS夹杂物,大量MnS夹杂物,一部分会成为石墨的晶核,另一部分则发生聚集,形成局部密集的MnS排列,Mn强化基体的合金化作用被MnS的不利影响压制,降低了灰铸铁性能。但是锰含量也不是越低越好,锰含量太低,会使铁液氧化倾向增大,流动性变差,收缩倾向增加。五十铃4JG1缸盖销售服务***。拧紧工艺的确定,是和终需要的轴向压紧力相关的。传统的拧紧方法是用控制力矩来保证压紧力的,这在一般强度螺栓和对压紧力不是要求很高的情况下是没有问题的。但是在如缸盖、主轴承座、连杆、飞轮、减震器、摇臂等对压紧力要求较高的关键力矩上,简单的用拧紧力矩来控制是不合适的,因为很明显,拧紧的转矩大小并不和终的轴向压紧力成正比。五十铃4JG1缸盖销售服务***。这和螺栓、零件等的加工精度有很大的关系。通常情况下,对于缸盖等螺栓较多的工件,会采用多次拧紧的方法,一般都为50-70N.m左右的力矩预拧紧,然后用力矩转角的方式来拧紧,对于某些要求较高的发动机,还会在终拧紧之前分别将预紧的螺栓先拧松。预拧紧的目的是因为螺栓很多,被压紧的平面通常较大,为了避免假力矩及零件的变形,先用较小力矩将工件压平。五十铃4JG1缸盖销售服务***。)