安徽双面镗床欢迎来电
镗床的操作规程1.主轴转动,移动时,严禁用手触摸主轴及安装在主轴端部的刀具。2.更换刀具时,必须先停机,经确认后才能更换,更换时应该注意刀刃的伤害。3.禁止踩设备的导轨面及油漆表面或在其上面放置物品。严禁在工作台上敲打或校直工件。4.对新的工件在输入加工程序后,必须检查程序的正确性,模拟运行程序是否正确,未经试验不允许进行自动循环操作,以防止机床发生故障。日常维护***工作分为以下三个阶段进行:1)工作开始前。检查机床各部件机构是否完好,各手柄位置是否正常;清洁机床各部位,观察各润滑装置,对机床导轨面直接浇油润滑;开机低速空运转一定时间。2)工作过程中。主要是正确操作,不允许机床超负荷工作,不可用精密机床进行粗加工等。工作过程中发现机床有任何异常现象,应立即停机检查。3)工作结束后。清洗机床各部位,把机床各移动部件移到规***置,关闭电源。镗床为瓦特的蒸汽机作出了重要贡献1764年,格拉斯哥大学收到一台要求修理的纽科门蒸汽机,任务交给了瓦特。瓦特将它修好后,看它工作那么吃力,就像一个老人在喘气,颠颠颤颤地运行,觉得实在应该将它改进一下。他注意到毛病主要是缸体随着蒸汽每次热了又冷,冷了又热,白白浪费了许多热量。能不能让它一直保持不冷而活塞又照常工作呢?于是他自己出钱租了一个地窖,收集了几台报废的蒸汽机,决心要造出一台新式机器来。工件孔系中心距与编程数据不一致的克服办法在应用半闭环伺服系统数控镗床或加工中心镗削中心距精度较高的工件孔系时,有时会发现加工后的孔系中心距与编程数据不一致的现象。究其原因,是该数控镗的X轴和Y轴的丝杠与丝母出现了磨损间隙,致使工作台和主轴箱的实际运行轨迹与编程轨迹出现了误差。所以,在应用数控镗或加工中心加工工件的多位置孔系编程时,必须考虑机床主轴箱和工作台运行过程中的反向间隙。如在数控镗或加工中心上加工如图1所示行星架中周向均布的3个φ600.0210mm孔时,通常采用CYCIE86、HOLES2编程或极坐标编程,在模态调用方式下,机床主轴直接快速***到各个孔中心的运行方式下,依次加工这3个孔,但由于机床使用年限较长,其丝杠与丝母反向间隙较大,在***孔心位置时,工作台存在逆向运行***的方式,导致所加工的孔距出现了偏差。因为***孔Ⅲ的中心位置时,由于孔Ⅰ到孔Ⅱ过程中主轴是向左移动的,而孔Ⅱ到孔Ⅲ过程中主轴却改为向右移动,出现了逆向运行状态,丝杠与丝母的反向间隙导致了运行距离与程序不符的现象,造成了上述问题的发生。为此,可以不采取上述HOLES2方式或极坐标编程方式的模态***各孔孔心进行加工。***孔Ⅲ中心时,可以先使主轴的右行距离超过孔Ⅱ和孔Ⅲ的中心距(519.62±0.02)mm而实际右行530mm,再左行530-519.62=10.38(mm),克服机床丝杠与丝母的反向间隙,以确保被加工孔的位置度。当然,也可采取间隙补偿的方式解决上述问题。)