不锈钢电镀硬硌值得信赖 宣城汉铭表面处理加工
离子色谱法测定硬铬镀液中催化剂含量铬酸酐又称三氧化铬,是一种强氧化剂,广泛应用于电镀行业。近年来,随着电镀工艺的不断改进,镀层质量不断提高,电镀所用材料成为影响镀层质量的一个重要因素。铬酸酐是电镀液的主要组分,为了改善镀层性能,通常需要加入适量催化剂,起到稳定镀液、细化结晶、提高分散能力与深镀能力、增加镀层光亮性等。除***根外,氟化物、肖酸盐、有机磺酸常常作为镀铬的催化剂。当催化剂含量过低时,得不到镀层或得到的镀层很少。若催化剂超量时,会造成覆盖能力差、电流效率下降,并可能导致局部或全部没有镀层。因此,在生产过程及时准确的检测催化剂浓度是控制电镀过程的至关重要的环节。离子色谱法测定其含量是目前所有方法中蕞简单方便的,可以同时分析定量。常见无机阴离子的测定用离子色谱法已经很成熟,我们这里主要讲有机磺酸的测定。镀铬件下半部位出现毛刺、?。某电镀厂镀出硬铬层下半部严重起毛刺,稍加擦抹即能脱落,毛刺脱落后即出现。??这二现象据说过去未曾发生过,经进一步观察发现问题在槽底,因工件的上半部分少且多为细毛刺、小,下部分则相反。与因镀液中***与铬酐之比含量过低或被氯离子污染而引起的情况完全不一样,且多在工件的朝上面。??为了解镀铬槽溶液中的槽底部位情况,笔者找来一根化验溶液时吸取溶液的长型玻璃管,吸出一管从液面到槽底的溶液,从溶液看上部清澈,中部浑浊,底部呈泥浆状。这是次发现这一症状,因过去一直镀小件,小件离槽底泥浆部分还有一定间距,工件进、出槽时不会扰动泥浆,互不干涉,故相安无事。??蕞后清理去沉淀物之后,镀出工件平整光滑,刺、,质量问题彻底得到解决。??为彻底除尽污物,可用活性炭吸附法,但不能用氧化剂氧化。??处理时可加入3~4g/L粉末活性炭,并同时将溶液的温度调至60~70℃,处理过程中要多搅拌,以提高吸附效果。镀硬铬控制带出量及水洗方法减少带出量的措施从镀槽中取出镀件时,粘附在镀件表面上镀液的数量因条件而异,其范围很大。一般为i00~400mL/m,镍/铬层一般为60mL/m左右。带出液不仅浪费了资源,还严重污染了环境,国标考核该项指标意义在于促进企业在工艺和装备方面采取措施,从源头削减污染物,减少镀件从镀槽中带出镀液的数量。与带出量有关的因素,除了镀液本身的质量浓度外,还有以下方面的原因:(1)工件形状开孔或凹槽部分多的镀件,从槽中带出镀液的数量就多;(2)装挂方式镀件出槽附着的液体因重力而落人底部,所以镀件装挂时应将其棱角垂直于镀槽的液面,盲孔或凹槽应向下;(3)脱液时间镀件从槽中取出应在上空停留3~10S,同时利用振动的辅助手段,可以促进脱液。(4)喷射水洗利用水压喷射呈雾状,初始使浓的液体从镀件表面全部流回槽内,大大减少带出量。)
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