管道氮气置换-念龙化工-管道氮气置换方案
氮气置换1试验方法与过程1.1样品选取与处理实验煤样采集于安鹤矿区鹤壁六矿二1煤层,将采集的原煤破碎、研磨和筛分。粒径60~80目的样品用于高压氮气置换和低温液氮吸附实验,粒径80目以上样品用于工业分析实验。工业分析实验按照***标准GB/T212-2008《煤的工业分析方法》进行,工业分析结果见表1。从表1可知,鹤壁六矿二1煤层煤样灰分质量分数和挥发分产率分别为11.34%和16.68%,属于低灰分贫煤—瘦煤。表1工业分析结果Table1Resultsofproximateanalysis煤层水分Mad/%灰分Ad/%挥发分Vdaf/%固定碳FCad/%二10.7911.3416.6873.291.2低温液氮吸附实验为探究高压氮气吸附过程对煤中孔隙发育规模和结构的影响,在高压氮气置换实验前、后分别对煤样进行了低温液氮吸附实验,2种煤样的编号分别为HBQ和HBH。测试仪器为ASAP2020比表面积测定仪,分别利用BET、T模型,计算分析1.14~300nm孔径段孔容和比表面积的发育规模及其孔径分布情况。实验温度为高压氮气置换实验高压氮气置换实验采用ISO-300等温吸附解吸仪。实验前首先使用精密天平准确称量和记录60~80目的煤样,按照要求装入样品缸,接着进行仪器的气密性检查和自由体积测定,然后按照实验方案进行高压氮气置换实验,实验温度为25℃。实验过程分为3个阶段:吸附阶段、高压注入氮气阶段和解吸阶段。吸附阶段设有6个目标压力点,注入氮气阶段设有2个目标压力点(8MPa和10MPa);解吸阶段设8个目标压力点。每个压力点平衡时间不少于12h。2试验原理与分析结果2.1等温吸附实验图1为整个实验过程的吸附–解吸曲线,其包括了吸附、注入氮气置换、混合气体解吸三个阶段。基于不同压力下CH4的吸附量和Langmuir方程计算得出煤样的Langmuir体积为天燃气管道氮气置换1)试压、置换前的准备工作①成立球罐开罐检查(试压、置换)工作***小组,明确具体的分工,各负其责。②经过多方研究讨论,确定了试压、置换方案,并制定了实施细则和具体措施,打印成文以便遵照实施。③对与球罐相联接的管道和设备进行了试压,对阀门、法兰、焊缝等各种设备和联接处都进行认真细致的检查,对有泄漏之处进行处理。④联接好试压、置换工作所需用的临时管道和设备。如加气管、排气管、空压机等;并作好其它一切有关的安全防范物质准备工作。(2)试压及置换工艺流程①在球罐的排污阀(6)之后,加一短节。短节一端采用法兰联接,管道氮气置换方案,另一端盲死;在短节两侧各焊一加气管,并装上控制阀(7或8)加以控制,它们与空压机(9)相连。②以球罐的进(出)气管作为置换的进气管,球罐上的安全放空、增设的加气管(卸下空压机后)作为空气的放空管,管道氮气置换,也可作为取样点。随着我国管道建设的迅速发展,管道氮气置换,管道事故也逐渐增多[1]。管道事故的应急抢修是针对管道事故的特征采取相应的技术方案,对事故进行控制并***生产的重要环节,越来越受到天燃气输运企业的重视。管道事故的应急抢修一方面要求迅速控制事故现场,快速***管道正常运行;另一方面又要求在应急抢修过程中保证施工安全,避免引发次生事故[2]。因此,在目前的技术手段下,为了提高天燃气管道事故应急抢修过程的安全性,对于停输换管等抢修方案,在放空后进行全管段氮气置换成为一个重要的抢修流程,在川气东送、西气东输等管道的部分应急抢修方案中得到应用[3-4]。目前,对氮气置换工艺的研究主要集中在投产阶段的氮气置换[5-7],对应急抢修过程中的氮气置换流程则主要依据施工经验进行选择。但是一方面,管道事故应急抢修中的氮气置换工艺不同于投产过程,有其独有的规律与特征:(1)应急抢修对施工时间有特殊要求,因此氮气置换过程***关注总置换时间;(2)应急抢修中存在破损点,氮气置换过程有2个出口,长输管道氮气置换,置换规律受破损口位置、大小等影响[5]。另一方面,施工经验依据的是管道稳态输运状态下的静态估算结果,而吴长春的研究结果[8]表明,管道气体输送的静态估算结果与动态模拟过程存在一定的偏差。因此,本文基于SPS建立了有破损口的长输管道模型,通过动态模拟不同工艺条件、不同事故条件下的氮气置换过程,研究应急抢修过程中的氮气置换时间规律,对应急抢修过程中的氮气置换工艺进行优选。管道氮气置换-念龙化工-管道氮气置换方案由郑州念龙化工产品有限公司提供。郑州念龙化工产品有限公司()位于郑州市二七区马寨镇东方路7号院内。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前念龙化工在工业气体中享有良好的声誉。念龙化工取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。念龙化工全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。)
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