
青岛rto废气-实体工厂-rto废气焚烧炉
浓缩转轮/焚烧炉系统吸附大风量低浓度挥发性有机化合物(VOCs)。再把脱附后小风量高浓度废气导入焚烧炉予以分解净化。大风量低浓度的VOCs废气,通过一个由沸石为吸附材料的转轮,VOCs经被转轮吸附区的沸石所吸附后净化的气体经烟囱排到大气,再于脱附区中用180℃~200℃的小量热空气,将VOCs予以脱附。如此一高浓度小风量的脱附废气在导入焚烧炉中予以分解为二氧化碳及水气,净化的气体经烟囱排到大气。这一浓缩的工艺大大地降低燃料费用。工作原理:该系统利用一层陶瓷材料来吸收废气中的热量,并利用捕获的热量来预热进气气流。系统无需任何补充燃料,使用VOCs作为燃料来源,就能持续地维持燃烧。由于其高热能回收率,该RTO更适用于浓度较低但流量较高的VOCs废气处理。步骤一:RTO在初始阶段需要通过添加、柴油等燃料来达到燃烧温度。在该阶段,焚烧系统通过排气自动调整空气比例,直到燃烧反应达到平衡状态。随后,系统开始以接近99%的超来热氧化等废气。步骤二:RTO从初始阶段(需外部空气和燃料补充)切换至运行阶段,直接处理废气。为了化回收热量,焚烧系统会通过气动阀的一系列切换来达到进气和出气的自动交替与循环。系统组成:该公司RTO含三种不同配置:一室设计、两室设计和三室设计,每种设计各有优势。“室”指的是存放热回收介质的陶瓷容器。一室RTO:占地面积较小,初始采购成本低,但后续维护成本较高。单室式设计去除效率接近99%,但不能去除异味。两室RTO:初始采购成本和维护成本都较低,去除效率约为98%-99%。三室RTO:更适合焙烧流程,去除率在99%以上,但占地面积较大。采用RTO装置处理焦化废气,rto废气处理装置,优化RTO装置的工艺性能对提高有机废气处理效率,实现废气达标排放至关重要,本项目在RTO工艺设计等方面做了升级和改进。3-1采用焦炉煤气作为辅助燃料本项目采用焦炉煤气作为辅助燃料,既节约了成本,又提高了焦炉煤气的利用率。从用户记录所得到的辅助燃料使用量表明,RTO装置冷启动时所需焦炉煤气为240m3/h,青岛rto废气,能够满足RTO装置正常运行时的燃料需求。3-2RTO前端增加安全水封、捕雾器和阻火器水封的主要作用是防止高温回火,由于其安全性能好,可用在管道收集前端防止回火;焦化废气中含有少量的水分,为使进入RTO内部的焦化废气更加洁净,增加了捕雾器用于气液分离;与此同时,由于废气中含有气体,为了阻止气体在RTO内燃烧时火焰传播到整个管网中,在RTO进气管道前端增加了阻火器。3-3高温阀水冷系统在大多数的RTO装置中,高温阀主要靠自然散热。考虑到发生紧急情况时燃烧室的温度过高,本项目采用循环水冷却系统。水冷系统由软水槽、软水循环泵及软水冷却器组成,软水通过浮球液位计自动补充到软水槽中,通过软水循环泵输送至高温阀,rto废气处理有法,再通过软水冷却器被循环水冷却后进入软水槽。4结语经工艺优化后的RTO装置运行结果分析表明:1)通过多次抽样测量,RTO燃烧室表面温度基本维持在50~70℃,满足温度≤75℃的设计要求。2)燃烧室温度始终维持在850~1100℃,保证了有机废气中的有机成分充分氧化燃烧。3)烟囱平均出口温度120℃,低于150℃的设计要求。4)经当地环保部门多次抽查,rto废气焚烧炉,经过RTO装置处理的焦化废气达到GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求,有机废气的净化率达到了99%,CO的净化率达到了97%。青岛rto废气-实体工厂-rto废气焚烧炉由锐翔清源环保工程(天津)有限公司提供。锐翔清源环保工程(天津)有限公司()是从事“工业废气处理设备,催化燃烧,RTO焚烧炉,除烟除尘”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:焦总。)