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故障一:数控加工中心串行编码器通讯错误报警,原因:单元检测到数控加工中心的电机编码器断线或通讯不良。检查电机的编码器反馈线与放大器的连接是否正确,是否牢固。如果反馈线正常,更换伺服电机(因为电机的编码器与电机是一体,不能拆开),如果是α电机更换编码器。如果是偶尔出现,可能是干扰引起,检查电机反馈线的屏蔽线是否完好。故障二:数控加工中心编码器脉冲计数错误报警(LED显示6,系统的PMM画面显示303/304/305/308报警)原因分析:伺服电机的串行编码器在运行中脉冲丢失,或不计数。关机再开,如果还有相同报警,更换电机(如果是α电机更换编码器)或反馈电缆线。如果数控加工中心重新开机后报警消失,则必须重新返回参考点后再运行其他指令。如果系统的PMM是308报警,可能是干扰引起,关机再开。丝攻折断:这主要是多头钻攻机在工作时的疏忽,操作过猛,丝攻过于钝,切屑堵塞,未能及时反转,及丝攻淬火过硬等原因所致。解决方法:避免这一问题必须注意不用过钓丝攻,选择淬火合宜的丝攻,攻丝时要仔细,及时排除切屑,勿使阻塞。当螺丝攻断在底孔里,要取出断丝攻时,可采取反方向旋转以退出,如反方向转不动,则可用喷灯退火,然后把断丝攻钻掉,重新攻丝。剖析上述查看以为存在几点可能原因:一是电机有反常,二是机械方面有毛病,三是丝杠存在空隙。为了进一步确诊毛病,将电机和丝杠彻底脱开,分别对电机和机械部分进行查看。查看结果是电机运转正常;在对机械部分确诊中发现,用手盘动丝杠时,回来运动初始有很大的空缺感。而正常状况下,应该能感觉到轴承有序而滑润的移动。毛病处理:通过拆开查看发现该轴承的确受损,且有滚珠脱落。替换后机床***正常。)
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