
Y4-73锅炉风机厂家厂家实力雄厚
粤协风机厂家介绍Y8-39Y9-38型锅炉引风机的结构形式1、风机制成单吸入式。共有十三个机号共选择,客户根据不同的风压和风量选择不同的机号2、本风机又可制成顺时针和逆针旋转两种方式,从传动部重视风机,如叶轮顺时针旋转者称为右旋风机,以右表明,反之称为左旋风机,以左表明。3、出风口角度我们可以为您调整,我厂有实力为您设计不同种类同用途的锅炉引风机,精心制造,直到您满足为止。4:本型号的锅炉引风机的传动方式采用D式传动,也就是使用联轴器连接,5.风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组、调理门等部件构成。想要判断锅炉引风机性能的好坏,只要通过看风量和风压就可以判断出来,下面粤协风机厂家小编给大家分享一下锅炉风机风量和风压的测量方法:要来了解一下风量和风压的概念,风量其实是指风扇通风面积与平面速度的积。3、定期清除风机内部的灰尘,特别是叶轮上的灰尘、污垢等杂质,以防止锈蚀和失衡。而通风面积就是出口面积减去涡舌处的投影面积得到的值,平面速度是气流通过时的运动速度。当平面速度一定时,通风面积越大,也就是扇叶叶轮的外径越大,风量则越大。风量越大,空气吸热量也就越大,扇热效果就越明显。锅炉引风机风压是为了能够正常通风,设备所需要克服的阻力,我们一般会将测量到的压力的变化值称为静压,它是气体对平行于物体表面作用的压力,主要是利用垂直于其表面的孔测量出来的。在实际应用中,并不是说风量大就是通风能力强。主要还要考虑到空气是流动的,气流在其流动路径会遇到阻碍,所以风量增大时,风压会减小。有时为了能减少系统阻抗,甚至选用尺寸较小的风扇,也可以获得相同的风量。由于除尘效果不佳,容易使锅炉引风机叶轮磨损严重,进而会发生引风机振动超标。实践中发现,锅炉引风机之所以出现不平衡的现象,主要原因在于叶轮出现磨损与氧化现象,叶轮上附有大量污垢等等。目前,多采用Y4-73锅炉引风机,叶轮的迎风部位,由于高温和固体颗粒促使其快速氧化,当氧化分布不均匀时,叶轮就会出现不平衡现象。此外,叶轮的背面吸附大量粉尘,旋转时会出现受力不均,进而引发一系列故障。在使用过程中要及时进行平衡调试,锅炉引风机的生产企业,应采用在叶轮易磨损部位堆焊耐磨损层的技术措施,增加导向装置,改变尘气流的流动方向,尽量减少,粉尘颗粒对叶片的冲击。锅炉引风机风量风压的调节可以通过两种方式实现:采用手动调风门加电动执行器,或者安装变频器。生产的4—72系列、y5—47系列、9—19、9—26系列、gy—4—73系列、y8—24系列、c6—46系列等离心通风机。引风机进口一般采用收敛,流线型制成整体结构,风机运转时会发生流量过大或不足现象,原因主要是管阻压力实际值与计算值相差过大或者选择时未考虑机身本身全压偏差影响。如何克服这种误差是企业所要努力的方向。安装变频器,电机转速随频率变化而变化,因此改变电源频率就可以改变电动机转速,将减少耗能,提高经济效益,也是生产企业所大力提倡的。粤协风机厂家小编和大家讲讲锅炉引风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、风机和排粉机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。佛山粤协风机厂是一家***生产制造锅炉风机,锅炉引风机,Y5-47型锅炉风机,Y5-47No8C,G4-72型锅炉鼓风机。在火电厂的实际运行中,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资料,引风机平均每年发生故障为2次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。1风机轴承振动超标锅炉引风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。1.1不停炉处理叶片非工作面积灰引起风机振动这类缺陷常见于锅炉引风机,现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。锅炉风机的出口角度可做成顺、逆、0°、45°、90°、135°、180°、225°不同出口方向,特殊出口方向可订货说明。这是因为当气体进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在叶片的非工作面一定有旋涡产生,于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积在非工作面上。机翼型的叶片易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。由于各叶片上的积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少风机的振动。在实际工作中,通常的处理方法是临时停炉后打开风机机壳的人孔门,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。具有优异的耐高温和温度突变功能,耐冲击磨损,具有的耐腐蚀功能。这样不仅环境恶劣,存在不安全因素,而且造成机组的非计划停运,检修时间长,劳动强度大。经过研究,提出了一个经实际证明行之有效的处理方法。在机壳喉舌处(A点,径向对着叶轮)加装一排喷嘴(4~5个),将喷嘴调成不同角度。喷嘴与冲灰水泵相连,将冲灰水作为冲洗积灰的动力介质,降低负荷后停单侧风机,在停风机的瞬间迅速打开阀门,利用叶轮的惯性作用喷洗叶片上的非工作面,打开在机壳底部加装的阀门将冲灰水排走。这样就实现了不停炉而处理风机振动的目的。用冲灰水作清灰的介质,和用蒸汽和压缩空气相比,具有对喷嘴结构要求低、清灰范围大、效果好、对叶片磨损小等优点。1.2不停炉处理叶片磨损引起的振动磨损是锅炉引风机中常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡***后造成的。此时处理风机振动的问题一般是在停炉后做动平衡。根据风机的特点,经过多次实践,总结了以下可在不停炉的情况下对风机进行动平衡试验工作。1)、在机壳喉舌径向对着叶轮处加装一个手孔门,因为此处离叶轮外圆边缘距离近,只有200mm多,人站在风机外面,用手可以进行内部操作。风机正常运行的情况下手孔门关闭。2)、振动发生后将风机停下(单侧停风机),将手孔门打开,在机壳外对叶轮进行试加重量。3)、找完平衡后,计算应加的重量和位置,对叶轮进行焊接工作。在实际工作中,用三点法找动平衡较为简单方便。试加重量的计算公式为Plt;=250×A0×G/D(3000/n)2(g)为了尽快找到应加的重量和位置,应根据平时的数据多总结经验。根据经验,Y4-73-11-22D的风机振动0.10mm时不平衡重量为2000g;M5-29-11-18D的排粉机振动0.10mm时不平衡重量120g;轴流ASN2125/1250型引风机振动为0.10mm时不平衡重量只有80g左右。为了达到不停炉处理叶片磨损引起的振动问题的目的,平时须加强对风门挡板的维护,减少风门挡板的漏风,在单侧风机停运时能防止热风从停运的送风机处漏出以维持良好的工作环境。)