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在数控机床维修的时候安装轴承是可以采用两种方法的:(1)利用废旧的短钢管或是短铁管顶在轴承的内圈L,然后在钢套管的另一端去垫上木板。用手锤轻敲打,将轴承慢压入。如果没有合适的钢管或是铁管的话,也可用硬木或是角铁去顶住轴承的内圈,对称地把轴承打入就好了。如发现轴承的内圈过紧的话,不要硬敲。0指令,检查Z轴的换刀位置,如有出入,应微调Z轴参考点位置。可用细砂布先是把轴表面均匀地擦一擦,然后是再将轴承去压入。轴承套上后应保持适当的紧密的程度的。保证转动灵活。轴承外圈和端盖之间也是也不应过紧的。机床维修通电后,X轴和Z轴按照工作指令移动到规***置,P/C臂回转结束。这时APC部分的托板应该进入规***置,但是托板没有任何动作,加工程序停留在语句上。机床维修检查分析:1)在托板准备好后,首先应该打开防护门。手动维修操作开关试验,若防护门能够打升和关闭,说明液压正常,防护门电磁阀也没有问题。2)检杳托板交换部分的P/C臂位置开关LS33和LS34、托板锁紧和放松开关LS55和L556、托板装卸***开关LS10~LS13等都在正常状态。说明托板交换部分信号是完好的。3)检查机床主轴和其他功能。输入M03主轴正转指令,正常;而输入M04主轴反转指令时,主轴不动。再输入M15指令,前窗能开启;而输入M16指令,前窗降不下来。随后又连续输入了多条M功能指令,有的很正常,有的不执行。4)通过反复试验,找到了一个规律:执行奇数M功能指令时,动作都正常;而执行偶数M功能时,动作都不正常。而且在执行偶数M功能指令时,在主操作盘数码显示器上,偶数指令都变成了奇数指令。例如M04变成了M05,M16变成了M17,等。提示:导致偶数M功能指令不正常的原因可能是M功能译码捡出的一位始终为1。单数指令时,因为其一位本身为1,所以没有影响,偶数指令因固定加1就变成了奇数指令,并出现上述故障现象。5)检查数控系统的主板A20B一008一0540,发现处于译码器一位的固态继电器不正常,其常开触点处于粘连状态。机床维修故障处理:更换固态继电器。数控机床维修:机床在正常加工时电网突然断电,重新送电后发现在操作X键时,X轴不能返回到参考点。数控机床维修型号:XD—40型数控立式铣床。数控机床维修系统:FANUC0i-MA。机床维修故障现象:机床在正常加工时电网突然断电,重新送电后发现在操作X键时,X轴不能返回到参考点。检查分析:1)在机床维修时观察故障现象,在REF方式下,按下X键,X坐标轴不能连续运动回到参考点。必须一直按着轴选通键,才能返回到参考点。2)调出数控系统的状态表,查看与X轴返回参考点有关的各个地址,再查看有关的PMC梯形图,找出具体的故障点。从状态表可知,X”的地址是X30.4(X轴正向移动),所控制的辅助继电器是G100.0。3)按下X键,观察梯形图中各点的情况,此时X30.4闭合,G100.0线阁接通;而松开X键后,G100.0立即断开。说明控制电路不能“自保”。4)查看与“自保”有关的各个控制点,发现K1.1的状态为0。这可能是突然断电使数控系统受到干扰。)