当阳烟气净化流程常用解决方案「多图」
电捕焦油器的清洗事项:一、清洗部件电捕焦油器(电除尘器)四壁、上下悬架、极板、导流板、分布板、瓷瓶、瓷瓶箱、重锤等电捕焦油器(电除尘器)所属设备进行高压水清洗。二、技术要求及验收标准1、对除尘器四壁及顶部进行水清洗除灰后,除灰率不小于95%,经过清洗的地方无积灰。2、对阳极板、阴极线进行高压水清洗,清洗后的极板和阴极线表面没有沉积物。3、清洗后对设备重新调试一次。4、清洗后的每个电场二次电压、二次电流比清洗前有明显改善。附件没有故障的情况下达到新极板投运时数据。三、清洗施工1、施工前的准备、开工单办理及接通电源、水源等。2、对四壁、上下悬架、极板、极线和瓷瓶、瓷瓶箱、重锤等设备进行高压水清洗处理.3、对部分施工时需拆除的部件***。4、调丝、调设备、投运。影响布袋除尘器腐蚀的因素很多,但直接的原因是气体的温度接近露,甚至在露以下,使气体产生冷凝,在金属表面出现冷凝水。因此,防止布袋除尘器腐蚀有效的措施是改进工艺系统和操作方法,避免出现冷凝现象,其具体措施如降低气体中的湿含量,要降低气体的露温度,就要降低气体中的湿含量,如湿法窑要尽量降低料浆的水分,并尽可能提高气体的温度,使气体温度与露温度的温差增大.气体温度应高于露温度20度.但实践证明,这一经验值偏小,因为工况条件有些难以预计的因素,如漏风率的大小,所以我们建议气体温度至少要高于露温度30度以上。降低布袋除尘器的漏风率.漏风是除尘器腐蚀的主要原因之一,漏风量与除尘器内的负压密切相关,负压越大,漏风将越加严重.所以湿法窑应使布袋除尘器正压运行,即将排风机放在除尘器的进口.正压操作对布袋除尘器的性能不会带来不利的影响,但粉尘容易进入除尘布袋内部,所以要改善其密封结构.另外正压操作会加速排风机的磨损,不过国内许多湿法窑的立式布袋除尘器都是采用正压操作,风机磨损过快现象并不十分明显.加强除尘系统的密封这一措施包括除尘器本身和除尘系统中其他设备和管道的密封。电捕焦油器影响除油器效率的主要因数:1.由于流量过大造成电捕焦油器效率下降。因为烟气中的带电焦油粒子在气流的推动下及高压电场的作用下其本身具有两个速度,即烟气气流推动的速度VG,高压电场作用的流速VE。这两个流速的方向正好是垂直的,它的合速度是VM,所以当烟气流速大时,共合速度VM与气流速度VG的夹角α就越小,α小,烟气流动就靠近垂直方向。烟气在沉淀极中流通时,在正常情况下是未出沉淀极的上端时就已经到达沉淀极管壁,于是焦油就被除下。但当流速过大时,在气流出上端管口时焦油粒子还未到达管壁,所以焦油就不能在电捕焦油器中除下。2.烟气温度过***率也会下降。当烟气温度过高时,气流的实际速度就提高,此时即为前述的降低效率的因素,其次是烟气温度过高时,烟气中的焦油还是气态。此时尚不是细小液粒或雾状,因而也不易除下。3.直流电源电压过低,一般是在3万伏以下难以产生电晕(即产生电离的现象)在电压过低时产生的电晕强度不高,此时电离现象也不剧烈,产生的电子与正离子量少,因而焦油粒子带电的可能性小,所以除油效率会下降。4.烟气中的水分过大,此时烟气中的湿度就大,因而所施加的直流电压也相应的降下,否则会造成电气上的击穿放电现象。5.烟气流量的波动,由于用户使用量的不稳定,造成整个烟气系统中气流的不稳定,气流的不稳定会造成电晕极的振荡,而电晕极的振荡则使电滤器不能在正常的直流电压下工作,而必须降下电压,所以也会影响除油效率。6.电气故障,由于整流机组的不稳定造成输出的高压直流电的不稳定,也会造成除油效率的下降。7.分气格板堵塞或脱落,由于长期对分气格板不清理造成部分除下的焦油堆积于分气格板上,流通面积减小,局部流速增加,造成效率下降,分气格板脱落时,此处集中进气流速大也造成效率下降。8.分气不均匀,烟气偏流造成局部区域流速过大,效率下降。)
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