闭水试验堵水气囊、堵水气囊、衡水丰垚***生产
衡水丰垚***生主:橡胶支座,橡胶止水带,钢结构球形支座,抗震球铰支座,堵水气囊,D型桥梁伸缩缝,模数式D160型伸缩缝,梳齿板伸缩缝,万向转动铸钢支座、网架球铰支座、固定转动支座、滑动转动支座、抗震滑动支座、钢连廊支座、可活动铰支座、成品限位滑动支座、抗震支座。梁预制空心板充气气囊,橡胶芯模,预制空心板橡胶芯模,桥梁气囊内模,预制板桥梁气囊内模,圆形橡胶桥梁充气芯模,八角桥梁充气芯模,椭圆桥梁充气芯模和矩形桥梁充气芯,橡胶充气芯模,充气橡胶芯模,预制桥梁板内模,箱梁内模等,桥梁内模。预制空心板梁使用桥梁内模常见的质量问题及原因分析1.1高度控制不严预应力空心板高度控制不严,将会影响桥梁整体标高。造成这种现象的主要原因是:预制空心板的橡胶芯模固定不牢,在混凝土振捣时因挤压力的作用使橡胶芯模上浮,而造成空心板底面超厚,顶板厚度不足。施工单位为了保证顶板厚度满足设计要求,人为加大了板高的尺寸,影响到桥面铺装层的厚度,从而影响整座桥的标高。采用橡胶充气芯模作空心板芯模的空心板虽然装脱模较方便,但橡胶气囊固牢难度大,加之充气橡胶芯模本身材质问题、上浮和局部鼓包的现象更易发生。1.2裂缝问题1.2.1水灰比超过了设计用量,水灰比过大,混凝土干缩量加大,产生干缩裂缝。1.2.2工地采用插入式振动器振密,振捣过程出现过振现象,致使混凝土表面粗细集料离析,靠近模板的混凝土表面细料集中,出现干缩裂缝造成底板渗水漏。1.2.3现场操作往往是等混凝土脱模后才开始***,空心板顶面露在大气中,夏季高温达35℃,加快了水份的蒸发,致使表面干缩裂缝。1.2.4由于钢筋和混凝土膨胀率的差异,钢材的膨胀率大于混凝土的膨胀率,混凝土表面的拉力应小于钢筋膨胀所产生的应力,从而使混凝土表面拉裂。1.2.5混凝土凝固时,一些水份与水泥颗粒结合,使体积减少,称为凝缩。另一些水份蒸发,使体积减小,称为干缩,凝缩和干缩称为收缩。混凝土的干燥过程是由表面逐步扩展到内部的,在混凝土内呈现含水梯度。因此产生表面收缩大,污水管道堵水气囊,内部收缩小的不均匀收缩,闭水试验堵水气囊,致使表面混凝土承受拉力,内部混凝土承受压力。当表面混凝土所产生的拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。1.2.6混凝土受水泥化放热、阳光照射、夜间降温等因素影响而出现冷热变化时,将发生收缩和膨胀,产生温度应力,温度应力超过混凝土抗拉强度时,即产生裂缝。1.3几何尺寸与设计不符主要原因是施工粗心,施工前、施工中、施工后没有严重按照设计工序施工所致,这是人为因素而导致的,是可以避免的。1.4橡胶充气芯模上浮空心板预制过程中,冲气气囊上浮是预制过程中常见的质量问题,其往往导致保护层缺损,结构及构造筋外露,直接影响梁板的预制质量和安全运行。1.5绞逢筋凿出困难预制梁板绞逢凿出困难,造成这样的原因主要为:设计角度偏大,形成切模不紧;施工中钢筋绑扎松弛,在浇筑振动力的作用下,发生向内移位,致橡胶充气芯模脱模后剥离困难。了解工作管段的水流状况,上游水流来源及管网分布情况,各支线管道来源及水流量情况、作业口尺寸,与管道调度部门协调、商议、预定停水、堵水、调水的方案。包括水分流方案,相关泵站水压控制,支管封堵方法。使用器具清单,制订安全防护措施,根据施工管段的管道口径,制作相应的钢制法兰三通(该三通的用途是施工结束后封堵气囊的出口),准备相应口径的法兰闷板。工作人员佩戴防护面具和安全保护用具,由专人在地面监护,测量封堵气囊进入的管道直径,确保尺寸在封堵气囊的使用范围内;在插入管道封堵气囊之前,清洁封堵气囊其外部以及封堵气囊即将进入的管道内部,将封堵气囊的一端(带有气嘴的一端)用牵引绳拉住,慢慢将封堵气囊放入管道,放入过程注意管口,避免损坏堵水气囊。在给堵水气囊充气之前,应将其完全插入管中,插入气管,连接好气压表和气泵,启动气泵,开始充气,缓慢打开压力控制表的气阀,充气压力控制在压力标的红外的安全区域内。观察堵水气囊的充气状况,确认充气状态开始后,工作人员撤离。确保在充气期间无人在管道附近,拉紧牵引绳,将绳在枕木上绑扎牢固,通过压力控制表,观察堵水气囊气压数据,当堵水气囊气压达到技术规定数时,关闭气压控制阀门,充气结束。充气结束后,20分钟内压力控制表保持与气管连接,观察封堵气囊压力的数据变化情况,一切正常,即可开始管道施工作业。管道封堵以及其他作业中,派专人监视检查封堵气囊的气压,与作业现场人员保持良好稳定的通讯,遇有异情及时报告,确保作业人员的安全。至此,正常状态的堵水作业试验已经全部完成,进入***性操作试验。实验前,再次检查作业段附近有没有人员;由于本次试验的管段阀门关闭良好,仅有少量的余水,为了模拟以后施工中出现的不间断流水状况,我们将来水方向的阀门打开了一点,管道内开始进水。5分钟后,堵水气囊出现滑动现象,当即关闭来水阀门,***性试验结束。拆除堵水气囊前,确认管道内没有其他人员在作业。检查牵引绳,必须拉紧拴牢。打开阀门放气。放气过程注意观察水位变化和牵引绳情况。必要时用泵抽管道中的水,以降低封堵气囊的后部压力。否则,由于水的压力,封堵气囊很可能滑脱。观察气压表,确认封堵气囊***原状,拆除封堵气囊。通过预先制作好的三通口将封堵气囊用牵引绳拉出,注意保护封堵气囊,避免划伤表面。为保证板梁钢筋的保护层及板梁空腔部分尺寸符合设计及规范要求,避免芯模在浇筑混凝土的过程中上浮,使用***环箍钢筋进行固定,建议间距50cm,该***钢筋与板梁底板钢筋焊接牢固,***钢筋内径尺寸与空腔尺寸相同。?在芯模就位后,打开进气阀门,用空压机充气。充气时用压力表控制监测气压,芯模充气压力根据型号定。当气压达到使用压力时,将气阀关闭,停止充气。?芯模充气时注意不得超压。芯模在使用前应试充气,测定每套达到使用压力时的充分时间,根据混凝土的初凝时间确定所需空压机的数量,以确保板梁竖肋及上部混凝土在其下部混凝土初凝前开始浇筑,避免造成施工缝,从而保证每片板梁混凝土的整体性。经以往现场测试,天然橡胶堵水气囊,用6m3/min?的空压机充气,每套芯模充气时间约为为15~20min,所需时间较短,对混凝土施工缝的形成影响较小。)
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