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机床维修通电后,X轴和Z轴按照工作指令移动到规***置,P/C臂回转结束。这时APC部分的托板应该进入规***置,但是托板没有任何动作,加工程序停留在语句上。机床维修检查分析:1)在托板准备好后,首先应该打开防护门。手动维修操作开关试验,若防护门能够打升和关闭,说明液压正常,防护门电磁阀也没有问题。2)检杳托板交换部分的P/C臂位置开关LS33和LS34、托板锁紧和放松开关LS55和L556、托板装卸***开关LS10~LS13等都在正常状态。说明托板交换部分信号是完好的。3)检查机床主轴和其他功能。输入M03主轴正转指令,正常;而输入M04主轴反转指令时,主轴不动。再输入M15指令,前窗能开启;而输入M16指令,前窗降不下来。随后又连续输入了多条M功能指令,有的很正常,有的不执行。4)通过反复试验,找到了一个规律:执行奇数M功能指令时,动作都正常;而执行偶数M功能时,动作都不正常。而且在执行偶数M功能指令时,在主操作盘数码显示器上,偶数指令都变成了奇数指令。例如M04变成了M05,M16变成了M17,等。提示:导致偶数M功能指令不正常的原因可能是M功能译码捡出的一位始终为1。单数指令时,因为其一位本身为1,所以没有影响,偶数指令因固定加1就变成了奇数指令,并出现上述故障现象。5)检查数控系统的主板A20B一008一0540,发现处于译码器一位的固态继电器不正常,其常开触点处于粘连状态。机床维修故障处理:更换固态继电器。机床维修故障处理:必须重新设置参考点。1)将PWE由0改为1,即允许更改参数。2)将参数No.76.1更改为01,No.22更改为00000000。此时显示器上出现#300报警,提示必须用手动方式将各轴移回到参考点。3)断电后重新起动,利用手轮将X轴和Y轴移至参考点位置。4)将参数No.22更改为00000011,这表示X轴和Y轴已经建立了正确的参考点。5)将Z轴移至参考点附近。6)在主轴上安装一把刀柄,然后用手动方式移动机械手臂,使其将手柄夹紧。7)将参数No.22更改为00000111,这表示X轴、Y轴、Z轴都已经建立了参考点。8)将参数No.76.1更改为00。9)将PWE由1改为0结束参数的更改。10)断电后重新起动,用G28X0,Y0,Z0核对机床的机械原点。数控机床维修:传动系统常见故障1、滚珠丝杠副的润滑状况无法达到效果,故障原因,支承轴承或各滚珠丝杠副的润滑不良。解决方法,定期增加新的润滑脂。2、滚珠丝杠副的运行精度无法达到效果,2.1、故障原因,丝杠的间隙增大。解决方法,修磨滚珠丝杠并对螺母进行垫片的调整,及重调间隙;2.2、故障原因,丝杠有上下窜动的现象。解决方法,拧紧轴承中的螺母。)
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