
高压液阻柜价格-吉林液阻柜-鄂动机电
本文对因水阻柜故障引起的电动机无法启动、启动时跳闸和运行中水阻柜报警等现象加以总结。1无法启动其原因主要是水阻柜无备妥信号,因为备妥信号只在电动机启动时有效,电动机启动完毕后有无备妥信号均可。故障的原因及解决方法分为以下几种。1.1液体温度超过设定值水阻柜液体温度由温控仪检测,测温元件为Cu50热电阻;液体温度下限设定在5℃,上限设定在70℃。(1)液体温度低于下限设定值:出现这种情况主要在冬季,长时间停机,液体可能会结冰,活动极板无法移动。同时温控仪将PLC电源断开,PLC失电,水阻柜无备妥信号输出。此情况下,可开启加热器。(2)液体温度高于上限设定值:出现这种情况主要是电动机多次启动或在启动前液体温度已经接近上限设定值,在启动过程中液体温度上升,高于上限设定值(甚至会引起液体“开锅”,溢出箱体)。温控仪输出温度高信号给PLC,水阻柜无备妥信号输出,停车后无法再次启动。这时可让液体自然冷却或用冷却风机使其冷却,不过耗时过长;另一方法是将水阻柜中的液体抽出二分之一,加入凉水来降低水温,并再向液体中逐步添加Na2CO3,观察启动效果,满足启动电流≤1.3Ie即可。(3)测温元件Cu50热电阻开路,温控仪显示温度超过上限设定值,更换Cu50热电阻即可。1.2水阻箱里的液位低在夏季因为环境温度高或经常启动后溶液的温度升高造成水蒸发,水箱内液面如果低于水箱盖板100mm以下,也为继电器输出PLC液位低信号,水阻柜无备妥信号输出,停车后无法再次启动,一般加水至标准水位即可正常启动。1.3水阻柜复位后活动极板未回到上限(未移动)停车后,水阻柜复位,活动极板要回到初始位置,为下一次启动做准备。如果水阻柜复位后活动极板为回到上限(未移动),PLC检测不到行程上限开关信号,水阻柜就无备妥输出。其原因是带动活动极板移动的丝杠滑丝、伺服电动机不转或行程上限开关坏。丝杠滑丝和行程上限开关坏时只能更换;伺服电动机不转,主要是复位接触器KM2坏或伺服电动机自身损坏。1.4PLC自检不正常故障多发生在长时期停机再启动主机的时候。PLC内部编有自检程序,主要检测水阻柜有无报警信号,水阻柜若有报警信号,则PLC自检不能通过。高低压绕线电机水阻柜工作原理:根据电机学理论我们知道:对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在转子回路中串入电阻后,可以改善电动机的起动转矩,在绕线式电动机转子回路串入适当的电阻,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以增加起动转矩,由此可见我们若能让串入转子回路中电阻随电动机转速增加而相应减小,那么我们就能在起动过程中始终使电动机获得较大起动转矩及小起动电流。R系列绕线电机液体电阻起动器就是利用这一原理,在被控绕线式电动机的转子回路中串入特殊配制的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机获得较大起动转矩及较小起动电流,进而平稳起动。具体工作过程是:在主电机起动前,液体电阻自动投入;主电机起动时,动极板在一小功率伺服电机的驱动下缓慢移动,改变两极板之间的距离,使串入转子回路的液体电阻阻值变化满足上述条件,主电机转速升高。当两极板之间距离小时,电机转速达到额定转速,将液体电阻短接,完成起动过程,转入运行状态。从上述过程可以看出,在其他条件不变的情况下,由于串入转子回路中的液体电阻的阻值近似满足了电机机械特性的要求,所以起动转矩基本保持大,电流基本保持在较小水平所以说使用R系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。我公司是***的高压起动柜制造企业,公司以良好的企业信誉,***的品质,热诚的服务,取得了良好的业绩.在国内同行业中享有较高的知名度,得到广大客户的赞许和支持.下面介绍一下液体电阻高压起动柜性能特点:液体电阻高压起动柜起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器;软起动,起动电流小,约为电机额定电流的1.3倍;可连续起动5-1O次;起动过程平滑,对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电要的寿命;可低电压起动,电网电压低于电机额定电压的10%时,可顺利起动;适用性广,可适用任何负载状况下绕线式电机软起动,特别适用于重载起动;具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能;寒冷地区带自动加热功能;结构简单、可靠,安装、维护方便。)