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30吨豆制品污水处理工艺工艺选择4.1.1设计原则(1)豆制品生产过程属于间歇生产方式,排水时间集中,水量水质不均匀,必须加强调节以稳定污水水质水量,避免冲击负荷对生物处理设施的影响;(2)污水的可生化降解性好,生化降解速度快,适于生物处理;(3)污水中含有***、病毒和一些******物质,在排放之前必须经过消毒处理;4.1.3工艺选择该工艺采用以生化处理为核心的处理工艺,豆制品厂废水处理系统设计为格栅调节池气浮A/O过滤罐MBR膜消毒工艺。该工艺成熟可靠,运行操作简单,***和维护费用低。污泥浓缩池上清液回流至调节池。污水汇集进入格栅渠,利用格栅渠中的格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物然后进入调节池(调节池内采取预曝气)经均化水质后由泵提升进入气浮池进行固-液分离,沉淀后的出水进入厌氧池进行厌氧处理,分解作用下大幅降低污水中的BOD5,自流进入A段水解酸化池,污水在其内进行水解酸化,将难生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物。A段酸化池出水自流进入O段接触氧化池,由于污水经过前面的水解酸化,此时污水的可生化性大大提高,利用大量微生物来彻底去除污水中的有机物。同时,利用好氧微生物在其内进行硝化反应,出水流入活性炭过滤罐进行过滤后消毒达标排放。出水自流进入二沉池,利用重力的作用沉淀分离出污泥,保证出水达标排放。豆制品污水排放解决方法1)、豆制品污水首先经过格栅,隔离掉大部分的漂浮物,然后流经沉砂池,在沉砂池内沉淀掉水中的泥沙,再自流进入调节池,调节池是为了调节每天的处理水量;调节池内的污水经过潜污泵打入气浮机,有效的去除掉水中大部分的悬浮物,悬浮物去除率可达90%;⑧污泥浓缩池:本单元主要是将各个处理单元产生的剩余污泥汇集,通过静置使污泥进一步浓缩。经过气浮机出来的污水中的COD能被去除30-50%,然后进入后续厌氧好氧生化系统,出水即可完全达标。污水氨氮含量高过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、气提吹脱和离子交换法等。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮(500mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物***作用或者成本等原因而使其应用受到限制。高浓度氨氮废水的处理方法可以分为***法、生化联合法和新型生物脱氮法。II类水经净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等)后,也可作为饮用水。***法Vol.01吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。王文斌等对吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行了研究,控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。d初次启动过程缓慢,一般需要5—10周时间,通过接种的方式可加以解决。在水温大于25℃,气液比控制在3500左右,渗滤液pH控制在10.5左右,对于氨氮浓度高达2000~4000mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。吹脱法在低温时氨氮去除效率不高。采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氮废水(例如882mg/L)进行了处理试验。3月29日至3月31日,短短三天,接连发生两起车间起火事故,共致12人逝世,8人受伤,车间安全生产再敲警钟。工艺条件为pH=11,超声吹脱时间为40min,气水比为1000:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相比,氨氮的去除率增加了17%~164%,在90%以上,吹脱后氨氮在100mg/L以内。为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但容易生水垢。同时,为了防止吹脱出的氨氮造成二次污染,需要在吹脱塔后设置氨氮吸收装置。在处理经UASB预处理的垃圾渗滤液(2240mg/L)时发现在pH=11.5,反应时间为24h,仅以120r/min的速度梯度进行机械搅拌,氨氮去除率便可达95%。废水经格栅分离固体杂质,进入污水调节池内搅拌,同时曝气,进入沉淀池,去除一部分悬浮物。而在pH=12时通过曝气脱氨氮,在第17小时pH开始下降,氨氮去除率仅为85%。据此认为,吹脱法脱氮的主要机理应该是机械搅拌而不是空气扩散搅拌。)
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