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?低温前处理***印染高压纺织品低温前处理关键长久以来,印染给人们的印象似乎不太好,环保人士更是谈之色变,认为这是来自纺织行业对空气、水质的重要污染源。但是从狭义上讲,污泥无害化处理可以理解为减量、去除、分解或者固定污泥中的***物质及消毒灭菌,以减轻处理后的污泥在污泥***终处置中对环境造成的危害。不可否认,印染加工过程确实会产生废气、废水,对环境污染负有不可推卸的责任,但从另一方面讲,如果通过现代纺织技术手段解决此类问题,也是在推动经济建设的同时为环保作出了贡献。为促进印染行业的清洁生产,降低前处理过程温度、减少***的使用是一条重要途径,也将是必然选择。按照膜单元的放置,MBR分为外置式[循环式,图1(a)和浸没式(一体式,图1(b)]。由东华大学、华纺股份有限公司、青岛蔚蓝生物集团有限公司共同完成的“纺织品低温前处理关键技术”荣获20年度纺织之光科技进步一等奖,成为印染行业节能减排的关注***。细节攻关终获产业化成果“织物前处理过程的水耗、能耗和CODCr排放量占印染加工全过程的55%~60%”该项目第y一完***、东华大学博士毛志平介绍说,织物低温前处理技术中,冷轧堆前处理已经成熟并由产业化应用,该工艺虽然节能,但其***使用和污染物排放量却显著高于常规工艺,并不是真正意义的清洁生产技术。这部分水经过隔油预处理后与锦纶印染废水混合后,再进入曝气混合池与铁碳微电解池出水进行曝气混合,同时投加石灰,调节pH至8。据华纺股份有限公司工程部技术中心执行主任李春光介绍,利用有机活化剂降低H202漂白温度的研究受限于有机活化剂的成本和效率等因素,不论是国际还是国内该技术都未能真正实现产业化应用。近年开发的厌氧(水解酸化)—好氧处理工艺能在一定程度上弥补好氧工艺的不足。在这样的背景下,“纺织品低温前处理关键技术”成功研发了系列纺织品低温g效退浆、精练和漂白的前处理工艺,真正实现了坯布按质、按需低温前处理的产业化应用。之所以能让低温前处理技术实现产业化,得益于该项目的几大创新点,即仿酶催化剂配体合成关键技术、仿酶催化剂复配增效关键技术、低成本高耐碱果胶酶产业化关键技术、织物低温系列前处理工艺开发。毛志平详细介绍了几项主要内容,“首先,针对H202低温漂白效率低、成本高的瓶颈问题,我们创新设计了g效的金属配合物类仿酶催剂剂.开发出其短流程合成工艺,实现规模化生产。生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原染料分子,***其不饱和键及发色基团。研究了有机活化剂——金属仿酶催化剂的复配增效技术,提高催化效率的同时,显著降低了催化剂的成本,其成本不到有机活化剂四乙酰乙e胺的l/5”。其次,利用定向***改造技术改良野生碱性果胶酶产生菌,构建碱性果胶酶工程菌,提高果胶酶的耐碱性和H202的耐受性,优化发酵工艺、开发液体酶活保护技术,在国内***实现液体碱性果胶酶商品化。***后,构建H202催化一稳定控制体系,精准控制漂白过程中H202的分解速率;开发g效低温去蜡助剂,提高低温前处理织物的毛效;应用碱性果胶酶和仿酶催化剂,开发系列低温前处理工艺,将退浆精炼温度z低降至35℃~40℃、漂白温度z低降至50℃,真正实现坯布按质、按需前处理加工。单位产品平均可节约用水l0%、节能35%、减少CODCr排放l0%以上,节能减排效果显著。换热方案可考虑采用多台换热器并联使用的设计方案,可保证换热系统的正常使用,换热器可分为板式换热器、管式换热器等,我公司使用***广泛的是***板式换热器。清洁生产再立风向标在该项目推广应用的几年间,已建立推广基地5家,建成示范线9条。2010年、2012年间,5家应用企业已累计新增产值35945万元,新增利润6044.2万元。存行业颇为关注的社会环境效益方面,其成果也是品著的。该项目利用国产生物酶制剂成功实现了纺织品生物酶退浆精练技术的产业化,退浆精练温度降低至40℃~80℃,碱剂用量减少90%,表面活性剂用量减少50%以上。对于某些印染废水,为了使调节池有一定的去除效率及增加废水的均匀性,特别是当废水中含有比较多的还原性物质时,可考虑在调节池内增加预曝气装置,可有效改善废水的水质特性。将仿酶催化剂引入印染行业,成功实现纺织品快速低温前处理,将纺织品的漂白温度从100℃降低至50℃~80℃。***棉型织物加工量300亿米/年,项目技术成果按推广率30%计,可降低水耗900万吨/年、节约标准煤80万吨/年,减少COD排放2500吨/年,减少s碱用量2.7万吨/年。如何真正实现清洁生产,是印染行业实现健康可持续发展必须探索的道路,“纺织品低温前处理关键技术”恰恰树立了这样一个榜样。在华纺举办的科技成果交流会上,***和企业纷纷表示,这项技术突破了碱性果胶酶的规模化量产技术,带动了生物酶制剂行业进步;突破了仿酶催化剂的低成本规模化量产技术,推动了g效催化剂在印染行业的应用,有助于印染行业技术创新;可显著降低纺织品前处理能耗,减少COD排放,对推动印染行业节能减排及可持续发展意义重大。3)中空纤维膜具有高强度、稳定的截留分子量和截留率,使用寿命长等优点。印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水处理出水发黄的原因印染行业废水处理,若污水经过生化处理后,投加使用***亚t与液碱,为什么处理之后出水颜色为淡***呢?像这种现象一般是因为哪些原因,应该采用什么方法处理才能够处理解决呢?下面与大家分析一下关于印染废水处理之后发黄的原因。加***亚t废水出水发黄的原因印染废水普遍存在有机物含量高、色度深、碱性大等特点。如果是用***亚t和液碱处理之后还会有发黄就有两种可能性,一是印染废水中存在的一些未被沉淀掉的无机金属离子,二是有机物的颜色;对于未沉淀掉的无机金属离子的去除可以采用调碱,加入硫h钠等使无机金属离子沉淀。针对企业的生产情况和不同的水质,在必要的情况下,选择技术上可靠,经济上可行,造价合理的工程设施,对废水进行预处理和后续处理,确保色度和其它的污染物能达标排放。如果印染废水中存在的有机物使颜色呈现淡***,就需要考虑g级氧化或吸附。对于废水原有的颜色是***,用亚铁处理后颜色褪去,后又出现***的原因还可能是一种反色现象,和使用和一些活性染料有关,前面看起来颜色去除了,后面又出现和原来废水相似的颜色,所以对于印染废水的处理工艺大多会采用生化处理。***近接触染线厂废水脱色,使用亚铁、氢y化n及聚合氯化铝,处理之后部分的红色还是去除不了,PH值为8,为什么部分红色去除不了,是否考虑更换其他药剂呢?下面我们根据问题做出了分析。***y铁投加方法与PH值使用***y铁对红色、绿色废水处理效果会差一些,但只要反应条件合适一般也是可以将色度降至排放标准的。在此对这种情况下提出以下建议:1、将氢y化n加在前端,后端加亚铁,加完亚铁后PH保持在9左右。这样加完氢y化n后,pH可达12以上,在强碱条件下可以***部分有色基团的分子结构,把难处理的有色基团变成易处理的有色基团。中等浓度印染废水毛织物染色、针织染色、丝绸染整、缝纫线染色及拉链染色等。再者刚开始与亚铁反应时PH会在11左右,亚铁在PH值11以上时脱色效果会比PH在8左右的要好,特别是部分难处理的有色基团。2、将氢y化n换成石灰,在降低药剂成本的同时还具有改善处理效果的***。印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水处理生产厂家印染废水回用技术印染行业是用水大户,也是排污大户。印染企业一般都建有完善的污水处理系统,污水处理后出水达一级或二级排放标准,但由于水资源的日渐短缺和严重污染,无论从企业成本角度还是社会环保的发展要求,印染废水进行深度处理后回用已十分必要。为提高回收的对b二甲酸(TA)纯度,设计中采用多介质过滤器进行预处理,去除水中杂质,再进行后续酸析处理。本公司对印染企业做了大量的研究及试验工作,开发了整套HS印染废水回用解决方案,回用水水质达工厂用水标准,为企业解决排污及降低生产成本提供***h的服务。)