低速大扭矩永磁电机中空轴-济宁低速大扭矩永磁电机-火山电气
对于各个机型的自动络筒机来说,可靠的检查、维护和***,济宁低速大扭矩永磁电机,是充分发挥设备大***的保证。无论是进口自动络筒机,还是国产自动络筒机,都不能忽视这一个***为重要的管理环节。管理中需要注意的事项包括:★1)定期加油,保证润滑正常,做好清扫和揩车清洁工作,车头变频器及电器控制箱的清洁尤为重要。★2)单锭内部积尘过多极易产生单锭动作失灵及光电传感器功能失灵,从而影响成纱的质量和产量。应根据车间内部粉尘情况确定合理的单锭内部清洁周期,一般情况下两个月左右做一次,可安排在上午峰电时做,这样可节约用电成本。为了稳定生产上的用气气压要另配专用做清洁的低压力气源,这样可保证接头质量。★3)由于自动络筒机速度较快,要把好纸管的质量关,保证纸管强度、圆整度和表面光洁,与槽筒表面接触好,运转平稳。同时机械上要经常校正纸管与槽筒接触面,防止因接触不良在高速生产过程中产生振动,进而损坏机械,造成筒子成形不良,低速大扭矩永磁电机价格,严重时可能会造成筒子飞脱。★4)要经常校正大吸嘴与筒子的位置,距离过小时会碰到筒子,进而磨损纱线;距离过大时会使大吸嘴吸力不够反复动作,筒纱表面的纱层在槽筒上反复多次滚动造成纱层松脱,产生乱纱夹芯筒子。★5)运转班要经常抽查捻接头外观和强力,特别是在生产一些特粗和特细纱、竹节纱时,发现不良应及时检查气压和校调单锭捻接器。★6)运转各班的交班清洁工作一定要到位,各处绕的回丝一定要清理干净。生产特粗号纱时,班中还要增加关车清理回丝箱回丝的次数,这样可以减小机械负荷,节约用电,还可保证负压,使各单锭吸嘴吸力正常。自动络筒机络纱速度高,线速度一般高于1200米/分,且采用单锭找头、接头,随时接头或换管,无等待时间,因此,低速大扭矩永磁电机中空轴,机械效率在95%以上,单锭效率一般在80%~90%。普通络筒机每台120锭4个操作工(中号纱),三班三运转制需络筒挡车工12人,自动络筒机每台车配置1.5人,三班制需4.5人,可节约用工7.5人。自动络筒机除纱库装纱由人工外,其它均自动完成,避开了由于人为因素造成的纱疵,且捻接质量能满足成纱质量要求,无须依赖高技术和经验丰富的操作工。根据棉纺织产品定额成本计算办法,加工工序使用自动络筒机,络筒万锭用工可减少41人,因此加快推广自动络筒机是节约用工***快有效的措施。实验表明,自动络筒机单位产量是普通络筒机的4.97倍,但吨纱用电量和用纱量较高,主要原因在管纱万米纱疵较高,管纱成形不好,络纱时弹出数量较多。如管纱质量好,提***率潜力较大。为了提高络纱速度,改善筒子卷绕结构,保证筒子质量及成形良好各种自动络筒机对槽筒的改进措施有:1、增加槽简直径:一般在84~95mm之间,某些锥形槽筒的大端直径已增至l00mm,大直径槽筒对高速络纱及散热都是有利的。2、广泛采用金属槽筒:金属槽筒的共同特点是使用寿命长、散热性好、抗静电并适用于低熔点的化学纤维纱。3、锥形槽筒日趋增多:锥形槽筒可降低传动点两边的打滑摩擦,减少纱线损伤。4、采用带有凸边的槽筒及在锭子根部加装橡胶环的方法,使空筒管与槽筒之间保持一定间隙。当空筒管开始络纱时,虽转速很高,但因不与槽简直接接触,因而可防止化学纤维纱线产生熔融现象。5、在槽筒导纱沟槽的交叉受力处和两端转向处,镶有烧结三氧化二铝(俗称刚玉),以提高沟槽的耐磨性,延长其使用寿命。低速大扭矩永磁电机中空轴-济宁低速大扭矩永磁电机-火山电气由宁波火山电气有限公司提供。宁波火山电气有限公司()为客户提供“永磁同步电机,低压永磁同步电机,EC电机,直驱永磁同电机”等业务,公司拥有“火山电气”等品牌。专注于同步电动机等行业,在浙江宁波有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:余经理。)
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