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膏体泵输送距离-膏体泵-泰安三立环保(查看)
输送系统工作原理膏体物料管道输送系统标准配置为:破碎机+强力搅拌仓+粘料振动筛+刮板输送机+多功能搅拌仓+检修闸板阀+正压螺旋给料机+膏体泵送料机构+二位三通换向阀+输送管路+液动变位器+锅炉连接器。首先,外部给料设备将固态膏状物料送入破碎机,经破碎机后其大块板结的膏状物料被粉碎。同时根据物料板结的程度,加入适量的水初步调节输出物料的含水量,以利于破碎机进行破碎动作。螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m,适用于输送介质温度80℃以下(特殊要求可达150℃)。因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。这种螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。单螺杆泵的工作原理是:螺杆泵工作时,液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间,当主动螺杆旋转时,螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力,并沿轴向移动。由于螺杆是等速旋转,所以液体出流流量也是均匀的。单螺杆泵特点为:螺杆泵损失小,经济性能好。压力高而均匀,流量均匀,转速高,能与原动机直联。煤泥泵在调试期间有时候会出现一些小故障,如果我们不懂得如何处理可能会出大问题,所以我们一定要学会排除这些故障的方法。特别是我们先关的,下面就是煤泥泵常见的一些故障问题。一、1#煤泥泵在调试期间出现“吸油堵”故障。经过检查发现,料缸和摆缸的真空表均超过规定值,正常值为不超过-0.04MPa。由于没有备用机油滤芯,只能采取使用或煤油进行清洗。而煤泥泵使用的机油滤芯是纸质滤芯,清洗效果不佳。清洗后只能维持很短的运行时间。所以建各使用单位多多准备一些机油滤芯,以便更换。二、1#煤泥泵在调试期间出现过摆缸卸荷不回零。卸荷阀进油管振动大。拆卸荷阀进行清洗,多次清洗后,故障消除。三、运行一段时间后,1#煤泥泵摆缸不动作。在对卸荷阀进行清洗后,膏体泵,故障依然。用压力表测量摆缸蓄能器皮囊压力后,显示5MPa。正常压力为摆缸10MPa,料缸3.8MPa。在经过给蓄能器皮囊加入氮气后,故障消除。摆缸工作正常。运行了2分钟后,停泵发现动力包油箱加油口处冒烟,经过检查、确认所冒烟为氮气。判断为摆缸蓄能器皮囊损坏。拆卸蓄能器皮囊后,检查发现皮囊一个长3cm的口子。皮囊已损坏。更换皮囊后,膏体泵输送距离,故障消除。四、当皮囊更换后发现在不启动泵送的情况下,摆缸压力表会自动摆动,膏体泵外形,而且摆动频率较快。在调整摆缸压力时,不能控制在10~15MPa之间,超过15MPa,到达18.5MPa,并且卸荷压力不回零,在5MPa量程时停止回零,在自动泵送一小时后,摆缸停止工作,卸荷阀回油管振动大,声音刺耳。油温上升很快。在第三次清洗后,摆缸不动作了,摆缸压力无法调整了,检查皮囊完好,氮气压力正常。调节单向节流阀,也不见好转。从2#泵拆下卸荷阀更换上后,泵送正常。判断为卸荷阀损坏。在拆卸卸荷阀时,应注意回油腔有高压油喷出。五、煤泥泵运行时,料缸压力为3MPa,摆缸工作正常,但锅炉给料器没有煤泥进入,首先,判断为堵管。检查管道,没有发现堵管。其次,检查料缸活塞。料缸活塞完好,无明显磨损现象。无漏煤泥现象。料缸活塞完好。后,检查切割环。发现橡胶弹簧损坏。故障原因查明。损坏原因:煤泥质量较差,杂物较多。关于煤泥泵的常见故障问题就给大家讲到这里了,希望能对我们相关工作人员起到一定的帮助作用。膏体泵输送距离-膏体泵-泰安三立环保(查看)由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东泰安的仓储设备等行业积累了大批忠诚的客户。泰安三立环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!)