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企业视频展播,请点击播放视频作者:巩义市吉宏机械制造有限公司维修:(1)双齿辊破碎机运转过程中应经常作例行检查,当发现有不正常的声响或轴承温度高于700C时,应停机检查,及时解决故障后才可继续开机.(2)在机器运转正常后方可加料,喂料要均匀,褐煤破碎机厂家,应防止混入铁块硬物.在停机前必须先停止加料,停机内物料破碎完毕再停电动机.(3)双齿辊破碎机在检修或调整排料口后,应先用人力转动转子,褐煤破碎机,确认转子与其他零件没有摩擦和卡住现象并能灵活转动,方可开动电动机.(4)应经常检查轴承座密封是否良好,轴承座内润滑脂应每月加注,每三个月应清洗换油及更换油毛毡.(5)在检查紧固件是否松动时,应检查转子两侧压紧板锤的压板螺钉。(6)为保障操作人员及设备安全,机器运转中禁止进行修理、调整及清理工作,禁止打开小门。③生产时辊系统的轻微轴向窜动会引起设备故障停机。通过分析后认为,以上问题全是由于主、从动辊轴的固定轴端圈不同侧导致的连锁现象。二、改进方案:双齿辊破碎机被动辊左右调向后,齿牙圈啮合间隙e由固定轴端圈移动位置来消除,由原来***尺寸b变为b,可解决整体问题。该方案有以下4个有益因素:(1)由于双辊为1备1用,先对备用辗系进行改动,安装后再改动换下的辊系,在正常生产时完成改进。(2)改动时拆除轴上的附件,上车床车削到需用尺寸,再进行组装,***精度保持准确,同时对轴承进行更换与维护。(3)被动辊中心位置保持不变。(4)保持了原有设备的整体性,保障了两辊平行度的配合精度。双齿辊破碎机改进后,同批次生产的齿牙圈安装累积误差同向顺延,齿侧间隙均匀,啮合合理,破碎粒度均匀。三、改进成果:改进后经安装、生产,成果显明,透彻解决了安装时齿侧间隙不均现象,降低了工人的劳动强度;对齿牙圈的制作精度要求下降,褐煤破碎机报价,耐磨材质要求提高,制作成本减低,使用寿命由原来的3个月提高到6个月,经济效益显明;对以前积压的齿牙圈进行了有益利用。安装后双齿辊破碎机未再发生过由于齿啮合而产生的停机事故,提高了生产产量,粒度均匀的焦炭及时满足了高炉的生产需要。因此,一旦发现铁粉,应仔细观察联轴器花键,以确定其是否仍能使用。如果联轴器出现故障,解决方法是更换联轴器,但更换过程中存在吊装问题。操作平台上的八个车钩同时工作,因此在每个车钩上方制作提升架相当不方便。针对这种情况,大型褐煤破碎机,在实践中制作了一个可移动的提升架,以满足每个车钩的更换需要。(四)减速器故障处理:如果双齿辊破碎机的减速机出现故障,需要更换减速机。由于工厂工作环境有限,更换减速机时,需要将破碎机整体拉出,然后用天车更换减速机。安装过程中,在逐个拧紧接地角螺栓之前,输出轴花键必须与齿形联轴器对齐。一、存在的问题:自双齿辊破碎机投入运行以来,伴随更换齿牙圈,相继出现过以下问题∶①不同批次制作的齿牙圈,组装时一旦每个辊系齿牙圈累积误差超过齿侧间隙,只能判定该批齿牙圈不合格,从而对齿牙圈制作精度提出了更高的要求;②安装时由于齿牙圈两侧间隙不匀,时而会发生齿侧相碰现象,这就必须花费大量的时间用气焊对相碰齿侧进行切割;褐煤破碎机厂家-褐煤破碎机-吉宏机械(查看)由巩义市吉宏机械制造有限公司提供。巩义市吉宏机械制造有限公司是从事“对辊制砂机,对辊破碎机,球磨机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:范经理。)