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江苏干渣机下托辊「在线咨询」
青岛科成亿环保电力科技有限公司干渣机设备的调试:1.设备的调试4.1调试前的准备4.1.1本体检查(1)检查各段的密封、联结是否可靠,螺栓是否紧固。(2)检查各减速机润滑油的牌号和油量。(3)检查各轴承座的紧固螺栓、润滑脂、密封等情况。(4)检查各托辊、托轮、辊筒、链轴等的转动是否轻松、灵活。(5)检查各电机的接线及运转方向是否正确。(6)检查张紧滑板是否处于自由状态,是否移动灵活。(7)检查输送链各焊点的焊接是否可靠。(8)检查输送链与两侧防跑偏轮的间隙是否均匀。(9)检查清扫链的开口链与刮板的连接螺栓是否紧固。(10)检查清扫链的回程链条是否在托轮的链槽内。(11)清除本体内所有不属于本设备的物品。检查结果记录于表4.1-14.1.2液压系统检查(1)检查各管路接头的联结是否可靠。(2)液压站内各换向阀、仪表是否正常。(3)液压油泵的运转方向正确,运转无异常声响。(4)检查油箱的液压油量,液压油的液面应在油标刻度的2/3以上。检查结果记录于表4.1-24.1.3电控检查(1)检查控制箱是否符合安全要求。(2)检查动力线是否接入。(3)检查各电机的接线是否可靠,干渣机下托辊,电机的转向是否正确。(4)检查各电气控制元件是否正常。(5)检查各控制信号的反馈是否正常。检查结果记录于表4.1-34.2试车4.2.1启动液压油泵,调整油压,设定输送链油压为4.5MPa(限压为7.5MPa),设定清扫链油压为2MPa(限压为3MPa)。4.2.2切换输送链换向阀,对输送链进行张紧。4.2.3切换清扫链换向阀,对清扫链进行张紧。4.2.4启动输送链电机,设定频率为5Hz。4.2.5启动清扫链电机。4.2.6观察输送链、清扫链的运行情况(在弯段处,输送链与压轮、托辊有可能不接触,造成压轮、托辊不转动)。4.2.7设备运行一小时后停机,检查设备各处的密封、连接及渗漏情况。4.3空负荷试运行4.3.1空负荷运行8小时(20Hz)。4.3.2记录张紧辊筒、张紧链轴的位移量,电机的功率、电流、电压、温升,辊筒及链轴的转速,轴承座的温升等。4.3.3观察输送链、清扫链的运行情况,并对箱体作检查。将运转情况记录于表4.3-14.4空负荷调速试验(5~40Hz)4.4.1作5Hz、20Hz、30Hz、40Hz的调速运行试验,每个频率段运行2小时。4.4.2记录各频率段的电机功率、电流、电压、转速、温升,轴承座的温升,环境温度,张紧辊筒、链轴的位移等。记录表同4.3-14.4.3试验后的检查4.4.3.1减速机(1)密封件、轴承是否完好无损,温升是否正常。(2)输出轴及结合面有无渗漏。4.4.3.2轴承座(1)紧固螺栓有无松动。(2)密封面有无渗漏。4.4.3.3输送链与箱体两侧的防跑偏轮的间隙是否均匀,与托辊、托轮的磨损情况。4.4.3.4输送链、辊筒的磨损情况。4.4.3.5输送链钢板重叠部分的磨损情况。4.4.3.6清扫链的连接螺栓是否松动。4.4.3.7清扫链刮板与底板的磨损情况。4.4.3.8清扫链有无发生卡链、掉链现象。检验结果记录于表4.4-14.4.4干渣机连续空负荷运行不少于48小时,并作记录。青岛科成亿环保电力科技有限公司单辊碎渣机:DGS-X型单辊碎渣机是在原DGS-40型单辊碎渣机与原CE830型单辊碎渣机(美国CE公司产品)基础上开发出来的新一代碎渣机产品。该产品在结构上继承了以上两种碎渣机的各自优点,使该机型在性能上达到了国内外同类产品的***水平。DGS-X型单辊碎渣机用于2000t/h以下电站锅炉的除渣。结构特点:1.齿辊结构有A、B、C三种类型。A型齿辊为全齿板结构,齿辊无间隔板,磨蚀失效后可更换新齿板。B型齿辊为间隔齿板结构,这种结构有利于大焦渣的咬入,辊齿板磨蚀失效后可方便地更换新齿板,是应用广泛的齿辊类型。C型齿辊为渐开线齿圈结构。碎渣能力强,结构较复杂,一般在强结焦时采用,是应用较少的齿辊类型。2.机体结构有Q、V、Y三种类型。Q型敞开式结构,适用于进出口勿需法兰连接的炉下连续碎渣。V型半敞开式结构,适用于进口法兰连接而出口不需法兰连接的炉下碎渣。Y型封闭式结构适用于进出口都需法兰连接的封闭式炉下或灰浆泵房内碎渣。3.轴封结构有H型半孔迷宫式、M型多槽迷宫式、W型水隔填料式三种。分别适用于连续排渣、定期排渣、地下灰浆泵房碎渣等三种情况。4.传动方式分联轴传动、链条传动两种。联轴传动结构紧凑,链条传动布置灵活、可缓冲冲击力。5.驱动机构的方位布置分为(面对铭牌)L型左布置、R型右布置二种。按设备布置空间条件确定。链传动时的左、右布置又各有四种不同的变化。6.钩形鄂板采用嵌装设计,不需螺栓连接,且更换方便,调节钩形鄂板可调节碎渣粒度。DGS-830型单辊碎渣机具有电气“自控排障”及电气+液力偶合器双级过载保护功能,。其自控排障与保护过程是:若碎渣机卡死,微电脑发出指令,碎渣齿辊交替正反转3-4次,若排除故障碎渣机将进入正常运行。若故障无法排除便停机报警。液力偶合器能避免自控排障失效时电机过载烧毁,实现多重保护,确保万无一失。青岛科成亿环保电力科技有限公司结构特点GBL20型捞渣机与目前***的欧美日捞渣机比较,具备下述诸多优点:1.凹齿型链条系统捞渣机的主动链轮齿形有凹齿型与凸齿型两种,国内外本行业已公认凹齿型不掉链且能延长环链寿命。拖动链轮采取凹齿型,对链条有很强的实用性,适应链条因磨损而节距增大的情况,从而大大延长了链条的寿命。链轮采用铁基耐磨合金材质,有石墨润滑作用,不损伤环链,强度和寿命皆优于欧美日的合金钢链轮。链条与链轮啮合时受力面积大;链轮为分瓣式结构,更换时无需拆卸主轴,安全方便;张紧轮轴的两个链轮不同步或两条链条磨损后不等长时,仍可安全运行;凸齿型链轮链条全程需张紧运行,磨损快。而凹齿型链轮回程链条允许有一定挠度,磨损轻;回程斜升段配用托轮,托轮间的挠度可吸收链条磨损的伸长量,无需频繁张紧。2.铰叉型刮板刮板与链条采用铰叉式无螺栓连接,拆装和调节刮板间距方便,没有螺栓连接的防松防锈之弊和刚性连接的约束,连接可靠;设“芯块”式联接器,使铰叉的磨损降到低;角钢形刮板截面为封闭三角形,强度高,不积灰;刮板工作面镶焊65Mn扁钢条,耐磨损,大大提高了使用寿命。3.捞渣机仓底采用全铸石衬板仓底实现了全部防磨蚀玄武岩铸石衬底,不仅比金属衬底寿命提高了4-5倍,且比金属衬底摩擦阻力小,从而降低了刮板和链条的磨损,是目前捞渣机的理想衬层。国外捞渣机尚无可靠的铸石衬砌技术,故捞渣机工作仓的铸石衬层仅在无冲击的脱水段,而有强烈冲击的水平段只好采取远不如铸石的金属衬层。松灵捞渣机实现了机仓全铸石衬层,因为采取了其独有的防铸石板破碎和防脱落技术设计,故能承受成吨重的大焦块的冲击。4.刮板链条回程托轮支承回程托轮支承能自然张紧环链,而且在有齿张紧轮的配合下更适应了环链大幅度磨损伸长的工况,从而无须频繁张紧操作,链条刮板回程采用链条在托轮上运行的“刮板回程变滑动为滚动”的新技术,使刮板和链条磨损大大减轻,动力消耗也显着降低。5.液压自动张紧张紧方式采用液压和自动张紧,张紧轮有齿从而降低了环链张紧要求。正常运行时靠机械锁紧,油缸不受力,对液压系统无冲击,;链条过松后电机自动启动,油缸开始张紧,张紧到位后靠机械锁紧。6.翻转式内导轮可翻到机壳外检修,安全快捷,检修方便;采用油脂密封,不需要清淡水。7.机尾敞开式结构便于在该处维护与更换链条和刮板。8.快开人孔一捅即开,节省设备抢修时间。9.驱动机构液力马达或电机驱动皆可,液力马达或变频电机两种驱动方式供选择,满足了电厂的不同需求。液力马达驱动通过调节变量泵的流量来实现无级变速;马达惯量小,抗冲击载荷;启动扭矩大,启动能力强;可快速频繁启停、正反转。10.主动轮轴设有扫渣帘,可有效清除回程刮板的积渣;而辅助脱链装置,可帮助链条从链轮上脱开。马达与主轴通过锁紧盘相连,靠静摩擦力传递扭矩。11.捞渣机抢修横向移出时,以“电动自驱机构”驱动,非常方便。12.以的新型放水阀取代目前通用的闸板式截止阀克服了后者易被灰渣堵塞后无法疏通的弊病,非常实用。江苏干渣机下托辊「在线咨询」由青岛科成亿环保电力科技有限公司提供。江苏干渣机下托辊「在线咨询」是青岛科成亿环保电力科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘先生。)