厌氧塔型号-起源环保(在线咨询)-厌氧塔
VFA与反应器(厌氧塔)内pH值的关系VFA与反应器(厌氧塔)内pH值的关系在UASB反应器运行过程中,反应器内的pH值应保持在6.5-7.8范围内,并应尽量减少波动。pH值在6.5以下,厌氧塔的用途,甲1烷菌即已受到***,pH值低于6.0时,甲1烷菌已严重***,反应器内产酸菌呈现优势生长。此时反应器已严重酸化,***十分困难。VFA浓度增1高是pH下降的主要原因,虽然pH的检测非常方便,但它的变化比VFA浓度的变化要滞后许多。当甲1烷菌活性降低,厌氧塔型号,或因过负荷导致VFA开始积累时,由于废水的缓冲能力,pH值尚没有明显变化,从pH值的监测上尚反映不出潜在的问题。当VFA积累至一定程度时,pH才会有明确变化。因此测定VFA是控制反应器(厌氧塔)pH降低的有效措施。当pH值降低较多,一般低于6.5时就应采取应急措施,减少或停止进液,同时继续观察出水pH和VFA。待pH和VFA***正常以后,反应器在较低的负荷下运行。进水pH的降低可能是反应器(厌氧塔)内pH下降的原因,这就要看反应器内碱度的多少,因此如果反应器内pH降低,厌氧塔,及时检查进液pH有无改变并监测反应器内碱度也是很必要的。厌氧塔厌氧生物处理中存在的问题及解决方法1.颗粒污泥洗出原因:气体聚集于空的颗粒物中,在低温、低负荷、低进液浓度易形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成分层结构,产酸菌在颗粒污泥外大量覆盖使产气菌聚集在颗粒内;颗粒污泥因废水中含大量蛋白质和脂肪而有上浮的趋势。解决方法:增大污泥负荷;应用更稳定的工艺条件,增加废水预酸化程度;采用预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白与脂肪。2.絮状的污泥或表面松散“起毛”的颗粒污泥形成并被洗出原因:由于进液中悬浮物的产酸菌的作用,颗粒污泥聚集在一起;在颗粒表面或以悬浮状态大量的生产产酸菌;表面“起毛”颗粒形成,产酸菌大量附着于颗粒表面。解决方法:从进液去除悬浮物;增强废水预酸化度。3.颗粒污泥破碎分散原因:由于负荷或进液浓度突然变化;预酸化度突然增加,使产酸菌处于饥饿状态;或***物质存在于废水中。解决方法:应用更稳定的预酸化条件;进行脱毒的预处理;延长驯化时间稀释进液;降低负荷与上升流速度以及水流剪切力,采用出水循环以增大选择压力,使絮状污泥洗出。厌氧塔运行的原始阶段:这一阶段就是指管式反应器负载小于2KgCOD/(m3.d)的阶段。这一阶段反映池负载从0.5-1.5kgCOD/(m3?d)或污泥负载0.05-0.1公斤COD/(kgVSS?d)逐渐。这一阶段洗出的污泥种泥中细微的分散化污泥,洗出的缘故主要是水的名流速率和慢慢造成的小量沼液。进到厌氧池子消化吸收溶解污水的溶液浓度值不超COD5000Mg/L,并按要求操纵渗水,少的COD负载为100mg/L。进液浓度值不符应开展稀释液。厌氧塔进液时不必有意严控全部加工工艺主要参数,沼气厌氧塔,但应需注意甲酸浓度值,应维持在100mg/L下列。进液选用中断冲击性方式,即每3~4钟头一次,每一次5-10min,以后逐渐减断时间间隔至1小时,每一次进液時间逐渐提高20~30min。起止阶段,渗水时间间隔太长时,则应每过1小时启动泵对污泥拌和一次,每一次3~5min。厌氧塔运行第二阶段:当管式反应器容量负载升高到2-5kgCOD/m3?d的运行阶段。在这一阶段洗出污泥量扩大,在其中大多数为絮状物的污泥。洗出的缘故是胀气和名流速率的提升造成的污泥床的澎涨。很多污泥洗出的結果是在留有的污泥中逐渐造成颗粒污泥。一般在从开始运行到40d上下,能够在管式反应器底端观查到颗粒物污泥。厌氧塔型号-起源环保(在线咨询)-厌氧塔由山东起源环保科技有限责任公司提供。山东起源环保科技有限责任公司是一家从事“气浮机,一体化污水处理设备,压滤机,干湿分离机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“起源环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使起源环保在污水处理设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!)