高速镀镍亮光剂生产工艺-宁波高速镀镍亮光剂-铭丰化工(查看)
有客户咨询说,塑料工件在使用碱性化学镀镍液的生产过程中,镀层表面出现了粗糙、的故障现象,这是什么原因的呢?1、粗化液中铬酸与***的比例失调或偏低,三价铬含量偏高。一般粗化液中浓度铬酸和***的比例应控制在1:1,可有效粗化工件表面,提高钯的附着力。而副产物三价铬的浓度应控制在8-15g/L,否则会影响工件的粗化效果而导致镀层出现粗糙、、结合力差的现象。2、粗化添加剂PL-2含量不足。适量的粗化添加剂PL-2可湿润工件表面,使工件能够均匀地粗化;使镀液表面形成泡沫,有效***铬雾的产生;降低粗化液的表面张力,使镀液与工件表面产生良好的接触。所以,当粗化液中粗化添加剂含量不足时,工件镀层表面由于粗化效果较差就容易出现粗糙、的现象。3、粗化时间过短或过长,粗化液的温度过低或过高,由于工件表面的粗化效果差,导致工件表面容易出现粗糙、、结合力差的现象。4、粗化液受到污染。由于长时间生产后,粗化液中溶解的丁二烯胶物过多,会阻碍工件的粗化。因此,当粗化液使用一段时间后,需定时更换1/3的镀液并清缸处理,保持粗化液的干净。所以,我们的塑料工件在使用碱性化学镀镍液生产时需注意粗化环节的这4点,高速镀镍亮光剂哪家好,可有效避免工件化学镍镀层出现粗糙、的现象,减少故障的发生。亮镍套铬有一次不规则发雾的原因分析套铬发雾甚至呈棕***,而且这种现象在套铬中呈不规则状,时有时无、时左时右。返工量较大。操作工认为是铬液组份不正常,请化验室化验得:铬酸酐270g/L、三价铬:1.8g/L、硫酸3.19/L。在正常工艺范围内,又怀疑铬阳极板钝化,经仔细清洗后无改观,先采用交替试验法,将自动线亮镍后工件转手工线套铬,质量却正常。因此确定原因在镍液,可经化验室化验,除油、镍液组份均在工艺范围内。百思不得其解,仔细询问了操作工。得知今天是生产两用扳手,新制了一批挂具。难道原因会在挂具上?重新试镀扳手,质量为正常,证明原因确在挂具上。导电不良是不太可能,经仔细对比终找出了原因。原来新制挂具为四方形,原先为条状一根,且两用扳手较长,出槽有时碰到阳极铜棒,造成双性电极现象,使镍层部分钝化,致使套铬发雾——故障真正原因找到了,解决也就简单了,在预镍、亮镍出槽时,先把电流调至,然后出槽,质量转正常。防止镍层钝化的措施为防止钝化亮镍层的产生,避免不必要的损失,生产中要注意下列主要问题:(1)柔软剂和主光亮剂配比要合理,柔软剂糖精,苯亚磺酸钠,对磺酰铵,二苯磺酰等,加入量多时,可试补加次级光亮剂(主光剂)来克服,或稀释镀液,如果还是不能克服,说明初级光亮剂(柔软剂)太多了,需少量活性炭吸附过滤掉一部分。(2)控制亮镍溶液的pH值不能太低。从高硫镍镀液的原理可知,在镀液pH值低时,糖精之类硫化合物易电解还原析出硫,镀层含硫量上升,容易发生钝化。(3)挂具出入镀亮镍槽时,宁波高速镀镍亮光剂,应减小电流,槽压降至6~7V以内,这样可减轻双性电极现象,防止镍层钝化。在允许的光亮区内,温度不变,的使用高电流密度,高速镀镍亮光剂供应,但是,镀铬的光亮区温度与电流密度是相匹配的,在温度不变的情况下,这种电流的改变范围是较小的。在允许范围内提高温度,使电流密度上升,高速镀镍亮光剂生产工艺,覆盖能力提高。提高温度必须提高电流密度,只有这样才会达到提高覆盖能力的作用。(4)己钝化的亮镍层用稀H2SO4活化是没有效果的,为解决亮镍层的纯化问题:周弘认为,镍易钝化,镀后间隔一段时间再在镍上补镀镍则更为困难。应先除去镍镀层表面所形成的钝化膜,然后在原镍层上镀一层铜,再进行补镀亮镍。阳极处理除去镍层表面钝化膜的溶液和条件是,H2S04750%,甘油(Dk60g/L,Cr0350g/L,草酸10g/L,15~25℃,DA=0.8~1,2A/dm2,4~7s,然后立即在I:3溶液中浸泡1~3s以洗去残留Cr03,再进行水洗后,迅速置于镀液中镀铜,Dk=0.1~0.2A/(dm2,5~10min,水洗后浸稀H2S04活化,水洗后按原镀镍工艺条件补镀镍。(5)罗耀宗介绍在1.5%~4%的H2S04溶液中,阴极电解40s~2min,使已钝化的亮镍层活化。高速镀镍亮光剂生产工艺-宁波高速镀镍亮光剂-铭丰化工(查看)由泰兴市铭丰化工贸易有限公司提供。泰兴市铭丰化工贸易有限公司是从事“镀镍添加剂,电镀镍光亮剂,封闭剂等销售”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孟经理。)